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钢铁企业除尘系统中若干问题研讨
钢铁企业除尘系统中若干问题研讨
【摘要】在我国现阶段的钢铁企业中,除尘系统大多都是运行了多年的系统,都不同程度的存在一些问题。本文通过对除尘系统中吸尘点、除尘器以及风机三个方面的若干问题进行分析,结合相关实践和理论知识,提出了相应的技术改造措施,有利于提高除尘系统的工作效率,同时改善钢铁企业的厂区环境。
【关键词】钢铁企业;除尘系统;若干问题;分析;改造措施
中图分类号:C29 文献标识码:A 文章编号:
前言
目前,在我国大中型钢铁企业中,已有的除尘系统已经不能满足现阶段的除尘要求,出现了吸尘点运行风量有所增加、设备磨损较为严重、吸尘点风量较小、除尘效果不佳等多种问题,进一步加大了环境的恶化。因此,采用先进的完备的除尘系统是当下需要重点解决的问题,选择更好除尘效果的同时更要重视节能除尘方法的应用。
二、除尘系统的工作原理
除尘系统主要是控制除尘风机,让除尘风机将炼铁过程产生的灰尘、烟气吸入到布袋里,然后进行处理,将布袋之中的灰尘过滤掉之后,再将烟气通过烟囱排放出去。
启动风机,整个除尘系统处于负压状态,含尘空气在吸烟罩的控制下被吸入系统风管进入袋式除尘器,因气体突然扩张,流速骤然降低,颗粒较粗的粉尘靠其自重力向下沉降,落入灰斗,细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁,经滤袋过滤后的净化空气通过文氏管进入上箱体,从出气口由风机排入烟囱。
三、除尘系统的主要设备
1.袋式除尘器——选用袋式除尘器,其具有结构紧凑、清灰彻底、机械故障少、检修及更换布袋方便、节能等显著特点。
2.风机——根据系统漏风情况,切换阀门时考虑增加漏风量10%~15%。除尘系统计算压力根据现场情况应多取10%一20%。根据风机产品样本给出的性能曲线或表格选择所需风机的型号规格。
四、现阶段除尘系统运行状况及存在的问题
首先,针对某钢铁企业炼铁厂的三个典型除尘系统,即Cl粉焦、C2烧结成品筛分、C3原料转运站除尘系统进行了系统测试定,从而发现了一些问题。
1.吸尘点及管道系统
整个Cl粉???除尘扬尘捕集点有65个,可测得数据点41个,不平衡率大于l0%的点有37个,不平衡率最大的值为84%,且为实测风量比设计风量小,实测风量比设计风量大时的最大不平衡率为70%,气体最大流速值为36m/s。整个C2烧结成品筛分扬尘捕集点有77个,可测得数据点49个,不平衡率大于10%的点有38个,不平衡率最大的值为61%,且为实测风量比设计风量大,实测风量比设计风量小时的最大不平衡率为31%,气体最大流速值为42m/s。
由于吸尘点的不平衡率太大,有些工作点吸风量不够,造成环境粉尘浓度过高,或管道内流速过低造成管道系统堵塞;而有些吸尘点因风量太大,吸进的粉尘浓度过大,流速过高造成系统磨损非常厉害,甚至磨穿。还有一些吸尘点因为吸烟罩的设置问题,造成吸尘量过大或控制粉尘的外溢能力不足。
2.风机运行状况
通过对风饥的性能测试结果以及除尘系统、除尘器测试的结果与参数的比较,发现C1除尘系统风机运行较为正常.但系统漏风率过高,使整个系统的除尘效果较差。C2除尘系统风机与除尘系统的运行都较为正常,除部分吸尘点风量不平衡外,整个系统还处在较为正常的运状态下。C3除尘系统风机已不在正常的工作状态了.完全不能达到设计状态值,与风机铭牌参数相差甚远,整个系统风量偏小。
3.除尘器本体问题
3个除尘系统所采用的除尘器均为反吹式布袋除尘器。3台除尘器测定的除尘效率分别为:Cl粉焦系统为98.5%;C2烧结系统为99.7%;C3原料转运站系统为99.2%,出口排放浓度均小于国家与企业要求的排放标准。只是C1粉焦系统的除尘器漏风率太大,高达21.6%,使吸尘点的风量远小于设计风量,吸尘点除尘效果较差。
五、除尘系统的综合优化对策
1.除尘系统合并管路改造
对除尘系统管路的综合优化过程中,系统的管道优化采用T型改造为Y型方案。这样优化后,除尘管道局部阻力减小,气体能量损失会大大降低。由于优化改造前后管道的管径不发生变化,气体流速不变,所以体积流量保持不变。
除尘系统管路改造前的T字型管道相当于正三通,改造后的Y型管道相当于斜三通。当气体流经各种阀门、弯头和变截面管等局部装置,气体将发生变形,产生阻碍流体运动的力,这种力称为局部阻力,由此引起的能量损失称为局部损失。
根据伯努利能量方程,局部水头损失
局部损失系数是局部损失折合成流体速度的比例系数,即
式中:—— 局部能量损失,J/N或m(流体柱);
—— 局部阻力系数,一般由实验测定,无因次量;
—— 平均流速,m/s;
由于优化前后流量不变,管径不发生变化,即
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