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- 2018-07-05 发布于天津
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SWRH82B高碳钢盘条生产实践-冶金之家
PAGE 邯宝3200m3刘志朝(邯郸钢铁集团有限责任公司)摘 要:对邯宝3200m3关 键 词:大型高炉;原燃料管理;操作管理;稳定顺行邯钢集团邯宝钢铁有限公司炼铁厂建设规模为2座3200m3邯宝炼铁厂从2010年开始,针对高炉大型化生产的特点,充分发挥大型高炉生产的装备优势,不断总结大型高炉的管理和操作经验,树立了“数据化”的管理和操作理念,尤其在“精心备料,精心操作”上下工夫,对原燃料管理和高炉操作全部“量化”标准,以高炉为中心组织生产,树立了高炉要保持长期“均衡、稳定、高效”生产的理念,执行“安全、顺行、稳定、均衡”八字方针。尤其要贯彻“均衡”生产的理念,就是要保证主要生产指标——产量的稳定,也就是要“稳产”。既要充分发挥设备能力,又要考虑“供需”的平衡,保证为高炉供应质量稳定的原燃料,高炉产生的渣铁及时排净,高炉操作参数才能稳定,最终才能保证高炉的长期稳定顺行。1 取得良好的经济效益邯宝炼铁厂2座3200m3(1)2座高炉实现了产能的“均衡、稳定”,按照公司生产要求,高炉利用系数稳定在2.4左右。(2)实现了高煤气利用率、低燃料比操作。高炉煤气利用率达到了50%以上,燃料比降到了505kg/t以下。(3)实现了1200℃以上的高风温。2座高炉热风炉都配置了助燃空气、煤气双余热技术,充分利用了热风炉烟气余热。2010年实施掺烧转炉煤气技术,2011年实施了富氧烧炉技术,并实现了计算机全自动控制烧炉技术,2012年烧炉煤气消耗比2010年降低了10%。(4)2座高炉都配备了先进的TRT发电系统,烧结系统实现了蒸汽余热发电技术,实现了高炉煤气零放散,高炉多余煤气供给发电厂,邯宝公司用电自给率达到了80%,充分利用了能源(见表2)。(5)实现了氧气零放散。多余氧气在热风炉实施富氧烧炉,不仅提高了风温,而且杜绝了氧气浪费。(6)炉前、槽下除尘灰、重力除尘灰和瓦斯泥、烧结除尘灰、钢渣、氧化铁皮、氧化铁红、焦化除尘灰等全部进烧结混匀料,实现了废物的循环再利用(如图1所示)。2 原燃料的管理大型高炉对于原燃料质量的要求更高、更稳定,原燃料管理工作是高炉稳定顺行获得良好指标的基础,所以加强原燃料管理是高炉强化冶炼的必要条件。邯宝炼铁厂通过加强对原燃料质量的数字化管理,保证了高炉原燃料质量的稳定性,为高炉长期稳定顺行打下了坚实的基础。2.1 焦炭的质量管理邯宝公司自产焦量不够用,高炉需配吃20%左右的外购焦。干熄焦系统检修时,高炉要配吃部分或全部湿焦。为保证高炉的稳定顺行,必须稳定焦炭质量、配比,减少和稳定外购焦品种。自产焦炭指标见表3。(1)首先,焦炭管理实现了制度化。炼铁厂与制造部、原料部、焦化厂、质量检验部建立了稳定的沟通机制,实施延伸管理。焦化厂焦煤配比需要变更时,首先实施小焦炉试验制度。小焦炉焦炭合格后,实施各部门主管领导签字制度。焦炭配比需要变更时,同样首先实施签字制度。焦化厂每天出的少量湿焦,需定时、定量、定仓直过到高炉。为稳定外购焦质量,外购焦厂家减少到两家,在高炉分仓使用。正常情况下,外购焦在原料场直接卸到料仓直过到高炉,减少了二次倒运形成的碾压;外购焦在原料场有一定的储量,以稳定供应量,以备必需之用。(2)其次,焦炭管理实现了数据化。对于自产焦,对配煤岩相、料仓配煤种类、配煤比例、配煤量、焦炭成分、转鼓指数、热性能、筛分粒级进行全面的跟踪,并建立数据库,显示在MES系统上。高炉根据数据及时调整操作,确保炉况的稳定顺行。因焦丁仓、焦丁排料斗容量小,焦丁配比变动多,影响焦批稳定,对焦丁仓和焦丁斗进行了扩容改造,实现了焦丁的全部稳定配吃。2.2 烧结矿的质量管理烧结矿管理也实现了制度化和数据化。变更烧结混匀料结构和配比,必须进过烧结杯实验和主管领导签字确认制度,筹建了冶金废料仓,实现了冶金废料分仓均匀配吃。大小烧结矿按比例配吃,如有变动需经过生产科签字确认。对烧结矿成分、转鼓指数、软熔性能、碱度、粒度等建立数据库,创立了烧结矿综合合格率指标,全部显示在MES系统上,为高炉操作提供数据支撑。烧结矿指标见表4。2.3 筛分管理(1)制定了筛网使用、控制和检查更换制度,并建立数据台账。焦炭筛采用单层棒条网,自产焦筛棒间距23mm,筛分粒级为25mm;外购焦筛棒间距为25mm,筛分粒级为27mm;焦丁筛棒间距为10mm,筛分粒级为12mm。筛分速度控制:焦炭1.2~1.5t/min,焦丁1~1.2t/min。烧结矿采用双层棒条筛,棒间距上层为5mm,下层为3mm;大烧结矿筛分速度2.5~3.5t/min,小烧结矿筛分速度为2~3t/min。由于块矿和球团矿含粉较多,在原料场必须经过强力振动筛筛分才能输送到高炉料仓。因烧结机检修,高炉配吃落地烧结矿时,落地烧结矿在料场也必须进过筛分。同时,贮运落地矿仓的筛网更换大间距筛网
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