丁集煤矿煤系统优化实现煤矸分装分运.docVIP

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丁集煤矿煤系统优化实现煤矸分装分运

丁集煤矿出煤系统优化实现煤矸分装分运   (淮沪煤电有限公司丁集煤矿,安徽 淮南 232141) 中国论文网 /1/viewhtm  摘要:针对丁集煤矿东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成选煤厂筛分洗选困难,洗选成本增加,煤灰分高,销售价格低等问题,提出并实施建立地面矸石仓及井下掘进头面卧式矸石仓,矸石进入地面矸石仓,煤进入选煤厂洗选,解决选煤厂洗选矸石难度、降低煤灰分提高煤质、降低生产成本。   关键词:丁集煤矿;分装分运;出煤系统   1 矿井简介   矿井采用立井开拓,矿井投产初期在工业场地内设主井、副井、风井三个井筒,采用分区通风,集中出煤开拓方式,主要巷道布置采用集中大巷、分层大巷与分组集中石门布置形式。   出煤系统:工作面煤经采区煤仓进入东西两翼主运皮带进入东西主井煤仓,由主井箕斗提运至地面主运皮带,最后进入选煤厂进行洗选。   2 项目背景   2.1 东三13-1采区大巷现状。东三13-1采区巷道由东三13-1皮带机大巷、东三13-1轨道大巷、东三13-1回风大巷共计三条大巷组成。三条大巷施工情况如下:东三13-1皮带机大巷布置在岩层中,2016年8月从东三集中皮带机大巷拨门施工,设计全长1565m,采用综掘拱形断面施工,巷道断面为:宽×高=5.6×4.4m,S=21.3m2。巷道掘进矸石进入出煤系统,具体出货方式:综掘机+东三13-1皮带机大巷内800mm皮带机+东三集中皮带机大巷1200mm皮带机+东部集中运输大巷1200mm皮带机+东部主井煤仓+地面101主运皮带机,最后进入选煤厂进行洗选。东三13-1轨道大巷布置在岩层中,2016年9月从东三集中轨道大巷拨门施工,设计全长975m,采用综掘拱形断面施工,巷道断面为:宽×高=5.6×4.4m,S=21.3m2。巷道掘进矸石进入出煤系统,具体出货方式:综掘机+东三13-1轨道大巷内800mm皮带机+东三采区轨皮联巷800mm皮带机+东三集中皮带机大巷1200mm皮带机+东部集中运输大巷1200mm皮带机+东部主井煤仓+地面101主运皮带机,最后进入选煤厂进行洗选。东三13-1回风大巷布置在煤层中,暂未掘进施工。   2.2 存在问题。1、东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成选煤厂筛分洗选困难。2、东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成洗选成本增加。3、东三13-1皮带机大巷及轨道大巷掘进矸石均进入出煤系统,造成煤灰分高,销售价格低。   3 出煤系统优化,实现煤矸分装分运   建立地面矸石仓及井下掘进头面卧式矸石仓,矸石进入地面矸石仓,煤进入选煤厂洗选,解决选煤厂洗选矸石难度、降低煤灰分提高煤质、降低生产成本。   3.1 煤矸分装分运流程。东三13-1皮带机大巷(东三13-1轨道大巷)掘进矸石→工作面卧式矸石仓→东三集中皮带机大巷→东部集中皮带机大巷→东部主井煤仓→地面101主?\皮带机→地面矸石转载皮带机→地面矸石仓。   3.2 集中出矸,实现煤矸分装分运。井下掘进头面建立的卧式矸石仓,主要用于将矸石临时存放在卧式矸石仓内,每个圆班利用采煤工作面检修时间,基本放空主井煤仓内煤,集中时间(每天早班9点30分至14点30分,共计5个小时)将卧式矸石仓内矸石转运至地面矸石仓,实现煤矸分装分运。   4 优化效果   4.1 极大的提高经济效益。建立的煤矸分装分运系统,可服务于进入出煤系统的所有岩石巷道,单就服务东三13-1皮带机大巷及东三13-1轨道大巷出矸,就创造了非常客观的经济效益。   4.1.1 减少矸石进入选煤厂洗选成本:6元/t×21.3m2×2.25 t / m3×(1565+975)m=73万元。其中:洗选成本为6元/t,巷道断面积:21.3m2,矸石密度:2.25 t / m3,东三13-1皮带机大巷长度为1565m,东三13-1轨道大巷为975m。   4.1.2 增加煤矸泥出售效益:170元/t×21.3m2×2.25 t / m3×(1565+975)m=2069.4万元。其中:煤矸泥出售价格为170元/t,巷道断面积:21.3m2,矸石密度:2.25 t / m3,东三13-1皮带机大巷长度为1565m,东三13-1轨道大巷为975m。   4.1.3 降低煤质灰分,增加销售收入。增加收入为:20卡×0.15元/卡/t×15000t/天×(1565+975)m/(7m/天)=1632.9万元其中:每吨煤发热量减少为20卡,每卡收入暂按0.15元计算,平均每天商品煤销售量为15000t,东三13-1皮带机大巷及轨道大巷掘进总长度为1565+975=2540m,平均每天两条巷道掘进总长度为7m。   4.1.

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