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济南水质净化三厂二期工程设计优化后运行效果论文
济南水质净化三厂二期工程设计优化后的运行效果分析
【摘 要】基于光大水务济南三厂一期工程运行过程中存在鼓风机噪声大、能耗高,一些设备维修频率高、使用不便等缺陷,在二期扩建时进行了优化,优化后的处理工艺及设备达到了节能高效、减污增效的效果;出水CODcr、NH3-N、TN和TP去除率分别为93%、98%、75%、96%,本文将优化方案及效果分析列出,为类似污水处理厂升级改造提供借鉴。
一、一期基本情况及存在问题
一期工程设计规模为日处理污水10万吨,占地约134亩。采用改良型AAO脱氮除磷工艺,深度处理采用V型砂滤池、紫外消毒处理工艺,出水水质达到了《国家城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准。 一期由于设计、施工等多方面原因,在设备使用、单元处理效果、节能降耗等方面存在一些问题,本节总结一期存在的一些问题,为二期设备及单元优化提供参考。
一是一些设备、单元需要优化升级改造。
1、一期进水提升泵四用一备,一台变频。在液位不稳定时,变频泵的作用即凸显,而若变频泵发生故障时,则不能满足实际运行需要。
2、粗格栅采用螺旋输送机有局限性。若有大物块捞上来会扭断螺旋,且冬季结冰时螺旋易断裂,故障率较高。此外,粗格栅处未设置除臭系统,有时达不到GB14554-93《国家恶臭污染物厂界标准》中二级排放标准。
3、旋流沉砂池处理效果有待提升。因旋流沉砂池沉砂中夹杂20%左右的有机物,使沉砂后续处理难度增加。
4、一期离心鼓风机运行中时常造成风机震动停机,电动执行器摆动频繁,部件简单,维修昂贵。
二是在灵活适应水量水质变化方面仍有提升空间。
一期生物池采用改良型AAO脱氮除磷工艺,10%~20%进水从选择池进入,80%~90%进水从厌氧池进入,经长时间运行跟踪发现,该工艺较适宜除磷,脱氮效果不理想,尤其是碳源较低的情况下。 进水水质、水量、温度及设备设施工况的变化,都会影响沉淀池出水,沉淀池出水亦对滤池处理效果造成影响。一期滤池设计滤速8.3 m/h,强制滤速:9.5m/h,经长期运行观察,滤速偏高,在一定程度上影响了滤池过滤效果。
三是污泥堆场不符合环保局“三防”要求。一期污泥堆场棚盖范围较小,基于脱水污泥量逐渐增大,已不能满足堆场“三防”要求,且脱水污泥通过人工倒运进行堆置,人力物力财力消耗较大。
二、 二期建设优化
针对一期存在的一些问题,二期建设时进行设备选型及工艺构造,满足高效率生产的需求,为出水更稳定达标提供保障。一是设备优化。考虑一期粗格栅螺旋输送机在运行中存在的弊端,二期工程采用相对性能较好的皮带输送机,在粗格栅处设置除臭系统,将预处理单元全部考虑到除臭系统中;二期进水泵设置5台,两台变频,增加进水流量调节的灵活性;二期鼓风机设置为4台磁悬浮风机,与一期离心鼓风机相比,具有节能高效、维修量较小、运行稳定,噪声低、集成性高、冷却效率高等优点。二是工艺优化。二期采用曝气沉砂池取代旋流沉砂池,能够去除砂粒上附着的有机污染物;二期采用多点进水、多模式AAO工艺,相比一期,增加缺氧池进水点及选择池内回流点,根据进出水水质重新核算生物池能力,通过优化发挥生物池的最大处理能力。二期可根据进水水量及水质不同,调整进水点、回流点,将工艺调整为改良型AAO、常规AAO、倒置AAO运行模式,从而实现水量分配及运行模式的切换,可最大限度的节省电耗、药耗等指标。参考文献及运行跟踪发现,改良型AAO工艺除磷效果较好;倒置AAO工艺脱氮效果优于改良型AAO,但除磷效果稍差,需辅以化学除磷;经长时间运行发现,一期V型砂滤池滤速偏高(8.3m/h),二期加大滤池过滤面积,在现有8个滤格的基础上增加2格,设计滤速降至6.5m/h;三是布局优化。利用二期建设之际,对一期污泥堆场进行扩建,扩建面积至1200 m2,同时对堆场进行钢结构棚盖,做到防雨、防渗、防尘到位;此外,在堆场中单独建设部分区域,用来满足厂内生活垃圾的堆放。
三 优化后效果分析
二期设计优化涉及单元优化、设备优化等,对水厂运营方面,有提升处理效果、降低噪声、降低电耗、提高生产运行效率等多方面的影响,本文主要从环境、经济、处理效果三方面与一期工程进行对比分析。
一是环境效益。与一期相比,二期预处理单元除臭系统将粗格栅单元纳入其中,大大减少了该处臭气扩散,降低了对周围生活及工作环境的影响。生物土壤除臭系统安装成功后,分别在一期、二期粗格栅、进水泵房除臭装置排放口处进行检测,验证了一、二期处理后的气体均能达到GB14554-93《国家恶臭污染物厂界标准》中二级排放标准;二期采用磁悬浮风机,节能高效且噪声低。分别对一、二期鼓风机房附近区域进行噪声监测,两个监测点的噪声均小于《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-82)中二类混合区噪声限值,其中二期风机房的噪声分贝明显小于一期鼓风机
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