外业评估结论广深港.docVIP

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外业评估结论广深港

广深港客运专线无砟轨道首段评估 外业组评估意见 外业组人员签字:冀聪明 刘延宏 秦瑞谦 黄 海 陈 亮 评估日期:2010 一、检查情况 2010年4月13日至16日,根据《客运专线铁路无砟轨道先导段评估实施细则》的规定,外业组分3个小组分别对广深港客运专线DK6+588.95~DK9+183.98无砟轨道先导段轨道外形结构、砂浆灌注质量和轨道铺设精度进行了检查,建设、设计、监理、施工单位分组参与了检查,检查结果如下: 1.底座外形尺寸顶面高程实测160个点,其中2个点不合格,超限峰值为+4mm,不合格率为1.2%;宽度检测80个点,其中1个点不合格,超限峰值为+11mm,不合格率为1.2%;底座悬出梁端检测80个点,全部合格;中线位置和平整度因底座已经隐蔽,无法检测。 2.凸形挡台外形尺寸检查中,圆形挡台直径检测40个点,全部合格;半圆形挡台直径检测40个点,全部合格;中线位置检测80个点,全部合格;挡台中心间距检测80个点,全部合格;顶面高程检测80个点,其中2个点超限,超限峰值为+6mm,不合格率为2. 3.轨道板安装位置检查中,中线位置检查了44块板,全部合格;承轨面高程检测了44块板,其中7块板不合格,不合格率为15.9%,峰值为-1.8mm;轨道板与两端凸形挡台间隙之差检测了40块板,全部合格 4.水泥乳化沥青砂浆检查中,砂浆厚度检测了168个点,全部合格;砂浆外观质量检查了编号为Z14802、Z15402的2块板,充填饱满、无空洞、无分层,颜色均匀,气泡细小、均匀;板边缘砂浆凸出量检测了168个点,其中4个点超限,不合格率为2.4%,超限峰值为+12mm;板倒角砂浆凸出量检测了168个点,其中56个点不合格,不合格率为33.3%,超限峰值为+36mm;板边砂浆与板间隙检测了168个点,其中3个点不合格,不合格率为1.8%,超限峰值为52mm;板倒角砂浆与板间隙检测了168个点,其中1个点不合格,不合格率为0.6%,超限峰值为107mm 5.凸形挡台树脂检查中,厚度检测了84个点,全部合格;高度检测了84个点,其中2个点超限,不合格率为2.4%,超限峰值为+4mm。 6.轨道精度检查了所铺设100m轨道的复测数据,受铺设长度和检测方法的限制,轨向和高低的480a弦及扭曲等指标无法检测,已检项目中全部合格。扣件调整率为21.3%。 7.外观检查中发现的问题: ①底座混凝土有裂纹,有排水管的位置分布较多,宽度小于0.2mm;有1块底座板顶面纵向开裂; ②桥面排水采用中间集中排水方式,板下半圆形排水管高度控制不准,有高出和低于桥面的,不利于排水;桥面及框架内(直线段)多处积水; ③个别梁缝处凸台树脂顶死,影响梁的伸缩;在铺设平板地段凸形挡台树脂灌注高度不足,底部欠灌10~20mm; ④梁面线间混凝土保护层没有做伸缩缝,泄水管位置处保护层横向开裂。 二、意见和建议 先导段轨道外形结构、砂浆灌注质量和轨道铺设精度总体情况基本合格,但A类项目有1项不合格,B类项目有1项不合格。提出以下意见和建议: 1.设计单位要对梁面排水方案进行优化,保证排水畅通且方便施工。施工单位要加强桥面排水系统的质量控制,尤其是排水坡面、半圆PVC管的安装、砂浆与凸台间的排水通道,应加强控制,确保排水畅通。 2.对底座板的裂纹进行控制,从现浇梁的徐变、混凝土配比、混凝土的养护、伸缩缝处是否断开等方面重点分析。对底座板裂纹超标的应进行处理。 3.梁缝处顶死的树脂要进行切割断开,与板端平齐。铺设平板地段应对凸台树脂袋的底部泡沫高度进行调整,确保树脂高度与板厚相同。 4.由于轨道板承轨面高程安装精度部分超标,轨道精调时扣件垫片用量偏大。建议对仪器、标架加强校核,提高测量精度;在施工中严格控制轨道板安装精度,并对板扣压装置检查确认,减少轨道板位置偏差。 5.线间混凝土保护层应按照设计要求施作伸缩缝。 6.建议取消充填式垫板,采用垫片调整。 7.根据施工组织的需要合理配备充填层砂浆技术服务人员,满足施工需要。 三、附件 附件1:底座、凸形挡台外形和轨道板安装位置检查评估表 附件2:轨道精度检查评估表 附件3:外观质量检查评估表 附件1:底座、凸形挡台外形和轨道板安装位置检查评估表 CRTSⅠ型板式无砟轨道实体质量检查评估表 底座、凸形挡台外形和轨道板安装位置检查评估表 序号 检测项目 标准要求 项点分级 检测频率 实测点数/合格点数 超限率/超限峰值 评估结论 1 底座 外形尺寸 顶面高程 +3 mm B 8个点/100m 160/158 1.2%/+4mm 合格 -10 2 宽度 ±10mm B 4个断面/100m 80/79 1.2%/+11mm 合格 3 中线位置 3 B 4个点/100m / / / 4 梁端底座悬出 小于设计

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