选矿专业技术论文.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
选矿专业技术论文

选矿专业技术论文   选矿是根据矿石中不同矿物的物理、化学性质,把矿石破碎磨细以后,采用重选法、浮选法、磁选法、电选法等,下面是我为大家带来的选矿专业技术论文,希望大家喜欢。   选矿专业技术论文【1】  摘要:简述铁矿选矿厂尾矿浓缩及输送存在的问题,结合铁尾矿浆的特点,经过分析计算提出优化建议和优化后经济效益。   关键词:铁矿选矿厂;尾矿系统;节能降耗   0引言   某铁矿选矿厂有两个选矿车间,一选车间尾矿干矿量约占总尾矿干矿量的70%以上。一选车间排出的尾矿浆进入浓缩池浓缩,底流矿浆经渣浆泵加压输送至尾矿泵站吸浆槽,槽内矿浆经尾矿泵加压输送至尾矿库。尾矿泵为Ⅱ级串联运行,由于尾矿浆重量浓度偏低,导致尾矿泵输送量大,耗能显著。因此,设计拟对尾矿浆浓缩系统进行优化设计,达到尾矿浆浓缩和输送节能降耗的目的。   1工艺设计基础资料   1)一、二选车间年生产铁尾矿干矿量依次为790万t和210万t;   2)尾矿固体密度ρs=2800kg/m3;   3)一选车间尾矿浆采用5台Φ53m浓缩池,每台浓缩池配套两台(-工-备)150ZJ-A60型底流渣浆泵(配套8极电机,功率55kW,变频调速),底流矿浆重量浓度Cw=38%,渣浆泵所需扬程约20m;   4)二选车间尾矿浓缩池底流矿浆浓度Cw=45%;   5)尾矿泵站内设8台(两台串联为1组,两组工作,两组备用)250ZJ-Ⅱ-A96型渣浆泵(配套8极电机,功率900kW,Ⅱ级泵变频调速),矿浆重量浓度Cw=39%,渣浆泵所需总扬程约180m;   6)尾矿输送管道采用D630×10钢管。   2工艺设计参数核算   ———尾矿浓缩系统设计参数核算。结合现场运行经验,渣浆泵转速低于590r/min会出现泵吸口处堵塞现象,导致渣浆泵吸口过流面积减小,电耗增大,而且渣浆泵流量受控,出现“流量最大化,不能再度提高”的现象。因此,按照渣浆泵转速等于590r/min选取性能参数。查阅150ZJ-A60型渣浆泵性能曲线:渣浆泵转速等于590r/min时,Q=400m3/h,H=20m,η=75%。单台渣浆泵配套电机实际运行功率P=38.5kW。———尾矿输送系统设计参数核算。查阅250ZJ-Ⅱ-A103型渣浆泵性能曲线:工频转速下,Q=1225m3/h,H=104.3m,η=72%。因此,Ⅱ级泵所需扬程为75.7m,对应的转速为630r/min,η=73.5%。经计算,尾矿输送水力坡降i=0.0065m矿浆柱/m。每组尾矿泵配套电机实际运行功率:Ⅰ级泵P=639.5kW,Ⅱ级泵P=454.5kW。   3优化设计方案   ———尾矿浓缩系统优化设计方案。设计拟将5台Φ53m尾矿浓缩池底流矿浆重量浓度提高至45%,将底流渣浆泵泵头更换为150ZJ-A50。浓缩池底流矿浆浓度提高后,单台底流渣浆泵运行参数:Q=320m3/h,H=19.5m,n=700r/min,η=75.5%,配套电机实际运行功率P=31.5kW。———尾矿输送系统优化设计方案。设计拟将尾矿泵泵头更换为250ZJ-Ⅱ-A96型。浓缩池底流矿浆浓度提高后,进入尾矿泵站吸浆槽的矿浆量降至1995m3/h,综合浓度提高至45%(忽略轴封水对矿浆浓度的影响),经计算尾矿输送水力坡降i=0.005m矿浆柱/m。尾矿Ⅰ级泵运行参数:Q=1020m3/h,H=91m,n=730r/min,η=72%,配套电机实际运行功率P=494kW;Ⅱ级泵运行参数:Q=1020m3/h,H=65m,n=620r/min,η=75%,配套电机实际运行功率P=339kW。———现有尾矿输送管校核。现有尾矿输送管D630×10钢管在通过矿浆体积量1995m3/h时,运行流速v=1.90m/s,大于临界淤积流速,且有一定的安全余量,安全可靠。   4能耗分析   ———尾矿浓缩系统能耗分析。优化设计后,尾矿浓缩池底流渣浆泵实际运行功率减少5×(38.5-31.5)=35kW,年节省电费(按0.64元/度计算)35×24×365×0.64≈20万元。———尾矿输送系统能耗分析。优化设计后,尾矿泵实际运行功率减少2×(639.5-494+454.5-339)=522kW,年节省电费(按0.64元/度计算)522×24×365×0.64≈293万元。———综合能耗计算。整个尾矿系统年节省电费20+293=313万元。   5结语   选矿厂尾矿浆高浓度管道输送是最为经济的输送方式。合理选择矿浆浓度可降低尾矿浓缩池底流矿浆泵和尾矿输送渣浆泵运行功率,可减小尾矿输送管道和回水管道口径及管道附件,同时可减小尾矿泵站设计规模。优化设计依据目前选矿厂尾矿浆输送经验,结合铁矿选矿厂特点,经过分析选择合适的矿浆输送浓度,达到了节能降耗的目的。   选矿专业技术论文【2】

您可能关注的文档

文档评论(0)

pengyou2017 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档