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基于DCS优化改造汽轮机控制系统应用研究
基于DCS优化改造汽轮机控制系统应用研究
摘要:在国家全面进行智能电网建设的大背景下,须对现有信息化、自动化水平较低的热电厂进行技术改造。将现代分散控制系统(DCS)应用在热电厂汽轮机控制中,体现了当前汽轮机调节的新发展。文章以热电厂技改项目为例,通过对主要硬、软件的介绍以及所实现功能的分析,阐述了基于DCS改造汽轮机控制系统的设计实现与功能优化。
关键词:热电厂;DCS系统;DEH系统;控制功能
作者简介:曾如意(1983-),男,四川德阳人,新疆石河子天富南热电有限公司生技科副科长,助理工程师。(新疆#8194;石河子#8194;832000)刘媛杰(1982-),女,陕西府谷人,塔里木大学机电学院,讲师。(新疆#8194;阿拉尔#8194;843300)
中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2011)27-0095-02
分散控制系统(Distributed Control System,简称DCS)意为集中管理、分散控制。就是对整个系统的构成、参数设定及控制组态等工作进行集中管理,在工程师站进行集中配置,然后下装到各控制器,实际的数据采集、转换,控制实现由各处理单元单独执行,互不影响。在某个单元发生故障时不会影响整个系统的运行,从而使因处理设备故障而使系统整体停运的危险大大降低。DCS系统一般采用以太网构建,各操作员站和工程师站共享数据,基本思想是“控制和危险分散,管理和监视集中”。
一、DCS系统介绍
该热、电联产工程系统为三炉两机―热网除氧,其采用TPS(Total Plant Solution)集散控制系统。该系统通过创新的控制结构和开放的通讯模式,将生产过程和现场仪表的管理与生产情况和信息的管理集成在一起,形成一个控制层与信息层的集成系统。控制层与信息层的结合,主要依靠系统内的两种双处理器模件――全能工作站GUS与应用模件(AM)来实现。由此,通过一个单一窗口就可以为管理者提供各类数据,辅助他们及时地作出生产运行决策;同时,系统的通用性和可靠性确保了过程运作的安全进行。通讯网络分为上位网和下位网两层。其中上位网是LCN(TPS系统的控制管理网),连接各操作员站和工程师站,UCN为下位网(TPS的过程控制网),连接各高性能过程管理器柜。上位网和下位网之间通过网络接口模件进行协议转换和数据交换。各控制柜之间相对独立,但可共享数据。系统对控制对象,如:各机、炉、除氧给水等部分分别进行了不同的区域划分,其所对应的操作员站能进行的操作权限是有限制的,控制方式相对独立,不能互相操作。
二、基于DCS的汽轮机DEH系统
1.DEH系统
汽轮机数字电液调节(DEH)集中了两大最新成果:固体电子学新技术――数字计算机系统、液压新技术――高压抗燃油系统,成为尺寸小、结构紧凑、高质量的调节系统。[1]其以数字计算机作为控制器,以电液转换器、高压抗燃油系统和油动机作执行器,实现对汽轮发电机组的转速和负荷的自动控制,结构可分为三部分:汽轮发电机组参数测量部分、数字控制器、电液转换及液压部分。[2]DEH需具备自动监测、自动保护、自动调节以及汽轮机自动程序控制(ATC)等主要功能,以完成机组在启停及正常运行过程中对汽轮机转速和功率的控制、汽轮机超速保护,以及对汽轮机的进汽和排汽参数、缸温、轴承温度及转速、发电机功率等重要参数的监视。[3]
在系统配置方面,尽可能吸收分散控制系统可靠性高的特点;在硬件设备方面,其主要部件都采用了微处理机,从而简化了硬件电路,提高了系统可靠性。
2.DEH系统的具体应用
该厂采用数字低压透平油电液控制系统,即MACSTM系统,纯电调方式,该系统采用了目前世界上先进的现场总线技术(ProfiBus-DP总线),对控制系统实现计算机监控,具有组态方便,可靠性高,适用性强等优点,是一个完善、经济、可靠的控制系统,为不同厂家生产DEH提供与DCS通讯以及相应的通讯软件接口。在DEH系统中控制的汽机设备有高、中、低3个油动机,二、四段抽汽快关电磁阀,启动复位滑阀等。
(1)DEH的控制原理。汽轮机控制的首要任务是保证汽轮机的安全运行,其次是满足用户的需求,保证正常的功率和网频。汽轮机调节的目的在于随时满足用户对电能的需求,同时保证供电的质量和机组本身的安全。基本要求是要得到转速与功率之间一定的静态特性,并要求动态偏差不要过大。
图1#8194;电气调节装置
电液转换器是电液调节系统中精密的关键部件,其作为电调装置与执行机构的接口,可以精确地将电气量信号转化为液压量信号,并将其放大,以对汽机调速系统进行控制。在电液调节系统中,电气调节装置将转速、功率、阀位等信号进行各种运算后输出电流
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