事故调查报告_1.docVIP

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事故调查报告_1

事故调查报告   关于有机厂“”合成工段停车事故的   调 查 报 告   11月7日19:40合成工段清净岗位PU124A循环泵机械密封泄漏,大量硫酸从泵机封甩出,最终导致合成工段全面停车事故。事故直接经济损失31037元,事发后,由生产技术处、安全环保监督管理处、有机厂相关人员组成事故调查组对事故开展调查工作,并于11月11日下午在有机厂召开了事故分析会。通过调查,查明了事故发生的原因和经过,认定了事故的性质和责任,提出了事故防范措施,对事故责任者提出了处理建议。现将有关情况报告如下:   一、事故概述   (一)事故发生时间:20xx年11月7日19:40。   (二)事故发生单位:有机厂。   (三)事故发生地点:硫酸清净岗位。   (四)事故类别:设备责任事故。   (五)直接经济损失:31037元。   二、事故经过及应急处臵过程   11月7日晚班,合成四班当班。19:40控制室硫酸塔一段液位指示45%低位报警,控制室人员通知班长孙XX去现场检查,检查发现硫酸塔一循环泵PU124A机械密封泄漏,大量硫酸从泵机封甩出,现场立即停PU124A,并马上按程序检查切换至PU124B,切泵20秒钟左右,泵就跳闸,操作工盘动泵联轴器,发现泵没有卡涩现象,盘车灵活,马上联系电工处理,20:25电工到现场送电检查。同时工艺操作人员现场关闭PU124A入口阀,但是通过入口球阀蜗轮头手柄关闭阀门到零位之后,泵机封仍然泄漏严重,现场人员反复开关阀门多次,泵机封仍然泄漏,怀疑可能是入口阀阀芯腐蚀脱落或阀门关不死。   21:20左右,班长向工段长汇报情况并联系调度安排维修工上来协同处理,21:30工段技术员肖XX赶到现场,此时PU124A泄漏仍未能得到控制,22:00值班钳工张XX赶到现场,设备运行班长李XX也同时到达,再次检查备台PU124B泵,盘车灵活,无卡涩现象,将PU124B连轴器断开,甩开电机分别盘车和空运转正常,没有发现设备上存在问题。因当天下小雨,泄漏出来的硫酸与雨水混合后放热, 1   造成现场弥漫大量硫酸烟雾,并充满浓烈的气味,现场操作、检修的环境恶劣,且泄漏未能得到有效控制,22:30肖XX向厂部反映,厂部了解情况后立即启动硫酸泄漏应急预案,开启电石渣水中和,切换清污分流阀门,鉴于当时实际情况,考虑到PU124A泵泄漏非常严重,硫酸塔已无法正常运行,现场环境差,操作检修困难;同时硫酸塔长时间无循环量会影响精乙炔质量、造成触媒中毒,造成事故进一步扩大,必须停车排净塔内硫酸,处理泵的泄漏。厂部于23:30果断采取措施,汇报公司总调要求合成全面停车,将硫酸塔内硫酸全部卸空。整个过程约有7m3的硫酸泄漏。   11月8日凌晨01:00,合成五个列全部按程序正常停车完毕,硫酸塔物料排净,维修工检查检修PU124A台入口阀门。拆掉蜗轮头后发现球阀芯轴传动键断裂,更换新传动键后恢复蜗轮头尝试重新关闭阀门,关闭数圈后感觉无效,拆开检查发现键槽又剥离,传动键槽失效。经维修人员卸掉球阀填料压盖、拆开蜗轮头定位支架,使用管钳关死阀门,并拆掉泵入口短节确认阀门已关闭,做好开关标记。4:30左右检修完成,硫酸塔加液准备开车。试运行PU124B,启动后仍然跳闸。于是在电仪技术人员的建议下,暂时断开继电器保护,直接投运,通过调节出口阀门开度30%,控制循环量在90m3/h,当时实测电流为110A。PU124B泵投入运行后, 6:30合成各列导气正常运行。   四、事故原因   (一)损坏阀门现场取证   PU124A泵进口阀采用Q341F46-16P涡轮传动球阀,阀杆与   涡轮装臵采用连接轴套配合,¢32mm轴与涡轮孔采用键连接装配。轴上开8mm宽键槽2个,呈90°分布。现在2个键槽之间的母体,呈90°弧面、与键槽深和长度相等,整个被剥离下来,使2个键槽连通。涡轮的内孔开8mm宽键槽2个,呈180°分布。从拆开的轴和内孔表面看,没有磨损痕迹和金属粉末。从轴上剥离下来的金属体约13mm(宽)×35mm(长),表面规整、没有毛刺,靠轴的内表面呈圆弧面。初步分析,材质存在局部缺陷。   (二)事故的直接原因   该轴加工胚料存在诱发裂纹缺陷,削弱了轴的强度,键槽受力 2   情况下致轴体剥脱,键槽失效,使PU124A泵进口阀门无法关闭,泄漏处理不了,最终造成系统停车。   (三)事故的间接原因   1、硫酸塔出口管未设计总阀,在单台泵入口阀门出现故障情况下,无法阻断管线内硫酸,使后续抢修施工无法展开。   2、硫酸塔物料比重为,PU124泵选型为CZ100-200, 所配电机功率45kw,与标准对照存在电机选型不匹配的缺陷。   3、PU124B泵11月8日早班投入运行,电机电流超过额定值跳闸,当天下午对泵叶轮检修后,该泵各项运行参数才达到正常

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