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数控机床故障维修记录表
数控机床故障维修记录表
表一:
数控机床的型号
故障出现日期
故障/报警号
可能引起故障原因
及处理方法
结果
落地镗铣床YRTK65/130
2008.12.21
G54-G57设定坐标工件系回到系统默认G500里去
G功能初始设定 G500是系统默认的 即系统已经使用了
把MD20150[7]=2
把G500改为G54
即OK
故障以处理
2009.04.16
“25201”
“300608”
“700002”
根据help的提示:有以下几种情况
在诊断里监控电流
1 编码器电缆很有可能干扰或破损
2编码器有问题
3机械负荷过载丝杆丝母松动!
4电机转速设置是否过高,超出约束值。
先排除机械
3)以及根据300608的报警提示
故障以排除!
2009-9-3
Y Z HW limit 等等
航空插头里的P24V断了
重新换线
故障以排除!
2009-10-14
“21612”
之所以出现这个报警,是使能被去掉了,有两种情况:一种是系统报警,从内部断开使能,通常还会有其他报警;另一种是使能的某个条件不满足,PLC程序断开使能,比如液压压力低于阀值。如果是后一种,编写PLC程序的时候,应该多做些报警提示信息,这样用户就知道是什么原因引起的,便于维护。
故障以排除
数控龙门铣V.2500CL.30TM
2009/03/02
“25030”
根据help的提示:有以下几种情况
a )MD31100位置控制方向
b)MD36200 监控极限阀值
c)要正确设置MD31050 , MD31060
MD31070 ,MD31080
1):可以适当放大MD36200=5%~10%*实际值;
2):若换了配件也需要更改相关的参数
由于换了编码器变比变了
3):MD31080设置错了!
故障以排除
2009-04-20
1)PLC+24V电源空开跳闸
把开关电流调整到最大是要跳闸
后来进过检查发现是旋转铣头连接开关线对地!
故障以排除!
2009-04-20
1)主轴在加工的过程中堵转!
1)经过分析检查发现换挡拨叉销子断裂
故障以排除!
2009-4-27
用G01程序时出现 等待 “主轴”
有两种情况
如每个档位都出现同样的故障那就说明 反馈方向不一致 (MD32100 MD32110 1or0)
如某个档位出现 故障 那就修改 (MD35500 0or1)
反馈方向 32110[1]=1or0
旋转方向
32100[1]=1or0
故障以排除
2009-4-27
“510001”
“横梁为定位” 在JOG模式下强制M0.4 M0.7=1 +其它操作键/定位键/放松键、等等
其中:I35.4 I35.5的逻辑关系式; A I35.4
O I35.5
=
。
。
A I35.4
O I35.5
=
。
。
AN I35.4
AN I35.5
=cross not pos
。
。
AN I35.4
AN I35.5
=区间请求
。
。
A I35.4
A I35.5
=slow pos out。
正常定位时
左右定位信号(I35.4=1,、I35.5=0)
I36.3闯到减速开关时,横梁FastStop
横梁Slow up 调整至左定位(I35.4)信号!
总结:经过以上所述
1 横梁在换挡MDI orAUTO用
M21 M22 M23 M24M25)
横梁的动作是—
cross_UP_our(Q45.1)
由定时器T62控制
cross_Faststop(I36.3)
来一个上升沿
R T62
cross_Pin_out
再向上,下移动next同上
故障以排除
2009-7-31
“25201”
“300608”
“21612”
“Z轴伺服故障’
Z轴VD/VID 伺服使能禁止”
1)直线轴(MD1605=200ms
MD1606=8000mm)
2)旋转轴MD1605=200ms
MD1606=30rpm)
经过查help?
MD36060参数有关z轴由5放大到5.5 sp轴由0.6放大到0.8
MD1405=??
MD1239=50%
监控电机电流MD1719
故障以排除
2009-8-2
无报警
在走程序的时候发现HMI进给倍率设定成双倍的变化 G01 X123 Y230 F50
而在HMI界面上显示设定是 100%
经过排除法判断;原来是与 CALLA E83模态指令有关!
现在用了一段时间好了。有可能于操作有关。
以排除!
2009-8-14
主轴报300608
25201
21612
1)在换挡时卡住了。Gear change 没有成功。
2)JOG ,MDI,都立即报在诊断的界面看SP空载电流60%以上。
经过分析:齿轮咔住了。
综以上所述:机械引起报警!
原来是卡环忘了装了引起轴向窜动。
以排除!
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