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锅炉尾部受热面吹灰器改造后运行效果分析
锅炉尾部受热面吹灰器改造后运行效果分析
【摘要】在电厂运行过程中,锅炉尾部受热面会由于蒸汽吹灰而厚度变薄,引发锅炉泄漏事故。某发电公司针对这一事故将电厂原蒸汽吹灰器改造为声波吹灰器。本文通过对该发电公司声波吹灰器改造前后吹灰效果的对比,提出电厂安装声波吹灰器的合理台数,并依据工程实际经验提出了进一步提高吹灰效果,改善吹灰时的压缩空气压力。对发电企业的技术改造与效率提升具有重要的指导意义。
【关键词】锅炉尾部受热面;蒸汽吹灰器;声波吹灰器;排烟温度
1. 前言
在电厂的燃气除灰装置中,由于蒸汽吹灰器的结构和工作介质的特点,再加上高温环境的影响,吹灰器枪管常常发生卡涩、失灵的现象,设备故障率较高,投入率低且维修工作量大[1]。此外,由于蒸汽吹灰器会导致锅炉尾部受热面厚度变薄,引发锅炉泄漏事故。目前,许多电厂采用??波吹灰器代替蒸汽吹灰器,对设备进行改造。
声波吹灰技术是利用声波发声器,把高压气流调制而产生一定频率和强度的声波[2]。该强声波使附着在管壁上的灰粉“振动”,脱离其附着面或分裂成更小的灰粒,之后被烟气带走;而当灰粉聚结成更大的颗粒是,在重力作用下被收集。对疏散的、半熔融的灰粉,如能及时采用声波清除,可延缓结渣过程,对于提高电力生产效率具有重要的作用[3-4]。此外,由于声波仅对质量小、体积小的灰粉颗粒起作用,而刚性物体对声波有反射和折射等作用, 所以,炉墙、管壁等设备部件不会因声波的作用而受到损害[5]。
但实际生产运行中发现,如声波吹灰器设计能量与机组锅炉的飞灰特性不相匹配,会出现吹灰效果差,电机易烧坏的问题,甚至造成锅炉受热面积灰严重,导致排烟温度升高,从而造成了锅炉热效率的降低。因此,通过实际工况分析,合理安排吹灰器,达到理想的工程效果是电力生产环节中亟待解决的问题。
2.吹灰器改造技术分析
2.1实际工况描述
该发电公司1号锅炉为WGZ1112/17.5-3型。系武汉锅炉厂生产的亚临界一次中间再热自然循环汽包炉。冷一次风正压中速磨直吹系统,双通道轴向旋流喷燃器,前后墙对冲布置,布置方式前墙三排燃烧器,后墙二排燃烧器。尾部双烟道,平衡通风,烟气挡板调节再热汽温,喷水减温调节主汽温,尾部烟道布置两台三分仓容克式空预器,每台炉配置两台轴流式动叶可调送风机,两台轴流式静叶可调引风机,两台离心式一次风机。炉底设有一台刮板式捞渣机连续固态排渣,全钢构架悬吊结构,每台锅炉配一台上海汽轮机有限公司生产的N330MW-16.7/537/537型汽轮机。
为防止受热面结焦,改善炉内传热效果,公司1号炉尾部竖直烟道预计首次安装32台PS-SL蒸汽吹灰器,每日5:00、17:00对锅炉进行全面吹灰,吹灰前对吹灰蒸汽管道疏水10min,以防止吹灰蒸汽带水吹损锅炉受热面。经过近2年的运行,大修时对锅炉尾部受热面检查发现吹灰器区域范围内受热面管排有吹灰磨损减薄现象,尤其是16号~20号吹灰器处受热面管排节距一侧沿吹灰枪长度7.8m冲刷减薄现象比较严重,已严重威胁到机组的安全运行。本文通过两种不同工况的数据比较,得到不同吹灰器投运方案后的效果比较。具体工况条件如表1所示:
表1 工况条件
测试时段 负荷水平(MW) 燃煤量(t/h)
工况一 7:00-9:00 308 150
工况二 10:48-12:48 330 160
2.2吹灰设备改造方案
为延长受热面的使用寿命,降低锅炉受热面因吹灰减薄的几率,控制锅炉“四管”泄漏,在保证锅炉经济性不受影响的前提下提高锅炉的安全性[6]。公司经过调研决定在1号炉大修过程中对锅炉尾部烟道原安装的32台PS―SL蒸汽吹灰器改装为32台声波吹灰器,利用声波吹灰代替蒸汽吹灰。
在自动发电量控制系统AGC (Automatic Generation control.AGC)投入情况下,将声波吹灰器分为9组。第1组、第2组各为2台,第3组至第9组各为4台,将声波吹灰器每组工作时间调整为50s,每组间隔5 s,吹灰周期时间50min。声波吹灰器投入自动运行方式,按照以上设置时间对受热面进行吹灰。
3.吹灰效果分析
本文通过对该发电公司1号炉的改造前后的吹灰效果进行了分析。吹灰效果的热态评价主要依据空预器入口烟温和排烟温度的变化,同时参照了低温过热器和省煤器的温升[7]。
3.1首次改造效果
当机组负荷330 MW时,通过表盘参数记录和运行报表查询,得到的首次吹灰器改造效果如表2所示。
表2 首次吹灰器改造前后参数对比
项目 空预器入口烟温A/℃ 空预器入口烟温B/℃ 排烟温度A/℃ 排烟温度B/℃
工况一 改造前 381.71 385.44 124 12
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