提高预制梁钢筋制安报检的一次性通过率.pptxVIP

提高预制梁钢筋制安报检的一次性通过率.pptx

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提高预制梁钢筋制安报检的一次性通过率

?;广乐高速公路T10标合同段位于韶关市境内。该标段建设一个标准化预制场,集中预制马渡互通特大桥、乳源河大桥、江湾河大桥及8m拼宽小桥的梁片,共预制箱梁1190片,空心板24片,其中20m箱梁345片,25m箱梁616片,30m箱梁173片,40m箱梁56片,8m空心板24片。;小组成立介绍 为确保预制梁板的施工质量满足设计要求及规范要求,我们于2011年8月31日成立了中铁隧道局三处广乐T10标项目部梁板预制QC小组,小组成员共8名,接受TQC教育时间均在60小时以上。 ;小组名称;; 公路桥涵施工技术规范对钢筋制安要求: 1、箍筋的末端应做弯钩,弯钩直径应大于被箍受力主钢筋的直径,且,HPB235级钢筋应不小于箍筋直径的2.5倍,HRB335级钢筋应不小于箍筋直径的4倍。 2、钢筋的级别、直径、根数、间距等应符合设计的规定。 3、钢筋绑扎时,除设计有特殊规定外,箍筋应与主筋垂直。 4、钢筋骨架安装时,偏差应不超过以下规定: ①、骨架的宽及高允许偏差±5mm; ②、骨架的长度允许偏差±10mm; ③、箍筋间距允许偏差±10mm。; 2011年8月15日,通过现场调查及查阅施工日志,针对钢筋加工及安装工序统计出如下结果:;调查二:;; 预制梁钢筋制安报检一次通过率达到98% ; ; 钢筋加工制安报检一次性通过率不高均是钢筋加工、制安引起的问题,通过现场调查分析出以下原因: ; 原因一:标准化意识淡薄,奖罚制度不完善 经现场调查,钢筋加工班8人中,有4人意识不到目前所存在问题的严重性,说明标准化意识很淡薄, 通过以问卷调查的形式对现场工人进行调查统计,共调查20人,得分普遍较低。说明制度不完善,没有调动工人的积极性。 ;;原因四:钢筋加工精度不高、机械陈旧 经现场实看,工人制作弯钩钢筋时不是单根制作,而是把5根合并在一起一次性弯钩,且每根、每次钢筋弯折点不一致,导致制作出的挂钩钢筋长短不一。 钢筋加工机械陈旧也是导致精度不高的因素。;; 1、标准化意识淡薄、奖罚制度不全面; 2、钢筋加工精度不高,机械陈旧; 3、钢筋骨架成型不稳定。 ;小组针对以上原因,逐一进行现场确认,共确定4个要因,制定出以下对策、目标及措施: ;;表6:技能再培训考核成绩统计对比表;; ;序号;实施三 :钢筋骨架成型不稳定;;箱梁钢筋模架设计图 ;传统方式钢筋绑扎 ;检查阶段;所有梁片钢筋报检一次性通过率达100%;通过加强管理,强化工人意识,采取合理的管理措施,现钢筋下料精度、钢筋安装稳定性、整体性已得到大幅提高,钢筋制安报检一次性通过率达到100%,如下图制安合格的箱梁底腹板钢筋;制作合格的腹板箍筋;1、技术效益: 通过本次QC活动,排除了影响钢筋制安通过率的各项因素,并优化了施工工艺,QC小组及时总结了相关经验和方法,编写钢筋制安施工作业指导书和技术总结,形成一套完整的质量内控标准,保证了施工质量。为我公司以后进行桥梁箱梁预制提供了宝贵的施工经验和技术储备。;3、经济效益: 由于对钢筋制安质量的控制,避免了不合格产品出现,减少了返工时间,提高了报检一次性通过率。 经比较,平均每片梁钢筋制安比以往少花费2个小时的返工整改时间,既缩短了工期,也减少了钢筋浪费,每片梁比活动前节约2000元。 ;总 结;; 通过QC活动,顺利解决施工过程中不规范的施工行为,为公司取得了良好的经济效益。 1、巩固措施: ①、加强作业人员技术培训,持续提高作业能力; ②、加强过程检查,确保现场规范操作; ③、制定奖惩机制,促进现场作业人员自主提高质量意识。 2、下一步打算: 下一步,我们还要继续运用QC知识,坚持开展QC活动,计划在箱梁预制钢筋制安工序中,在合理下料方面开展活动,即根据厂家提供的已成型的钢筋成品,合理调整其长度,充分利用钢筋的接头位置来满足钢筋的合理下料,尽量避免出现残品、废品。 ; 欢迎各位专家评委提出宝贵的意见和建议!

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