1000MW超超临界机组运行方式节能优化的探讨.docVIP

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1000MW超超临界机组运行方式节能优化的探讨

1000MW超超临界机组运行方式节能优化的探讨   摘 要:从各个程序与机组入手,能有效地对1000MW机组进行节能运行优化。本文从机组供电节能优化、提高电厂利润和效率的方向出发,分析了对机组启动过程节能优化、机组辅机设备运行方式节能优化两方面,给出了机组运行节能优化的措施,为1000MW机组节能优化提供可借鉴的经验。   关键词:节能;运行方式;优化   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.062   0 引言   随着我国经济的飞速发展,人们对资源的要求也越来越多,各地发电厂的建设正在不断地进行中。发电厂的宗旨就是为人们高效顺利地提供电力,但是,由于现阶段电厂的设备管理不完善,导致了电厂的供电设备能耗过大,这就造成了电厂的效率不高。如何提高电厂的运行效率成为了人们值得思考的问题。下面结合我厂1000MW机组的工作情况,就如何降低机组供电能耗进行讨论。   1 优化机组启动流程,缩短机组启动时间   1.1 启动前的准备阶段即要合理安排好机组的系统恢复及检查工作   检修工作后期尽可能多的恢复基础系统运行,比如循环水、工业水等,减少启机前工作量,而不应该去等开机指令才去恢复。不管是计划检修的机组还是调停机组,一旦具备条件就应对系统进行冲洗,合格后备用,特别是凝结水、除氧器水质。电气设备绝缘应在开机启动前,并在规程规定的绝缘有效期内安排测绝缘合格并送电备用,避免启机过程中安排大量人力和时间做这个工作。同时相关管道的预暖应该尽量在此时进行。   1.2 合理安排系统启动顺序,并同步安排能同时进行恢复的系统   (1)统筹安排各项操作任务,以机、炉、电三条主线构成,基于启动操作票,以机组启动过程重要节点和逻辑顺序,优化启动程序。使一些操作同步进行,特别是在必须等待的时间段内提前做一些操作,有利于整个启动过程更加紧凑、合理。减少“人员个体水平偏差和个体因素”引起的启机延时,使整个启动过程条理清晰,运行人员能有目的的去组织各项操作。   (2)凝补水系统启动,凝汽器上水、热井冲洗、除氧器冲洗的同时即展开BCP(炉水循环泵)注水管路冲洗并注水,避免BCP注水水质不合格造成的时间延误。   (3)上水水质合格时通过前置泵上水。小机冲转后通过小机上水,减少上水时间。利用锅炉上水和水质化验期间对风烟、制粉系统进行启动前检查和准备工作。   (4)锅炉冷热态清洗阶段BCP(炉水循环泵)系统的360阀开度维持在85%-90%左右,在保证锅炉清洗效果的同时,可以增加蒸汽产量,缩短的机组冷态启动时间,同时节约了煤、水、汽及厂用电。冷态启动过程清洗时间约1个小时,机组升温升压至汽轮机冲转开始时间约为0.5个小时,   节约淡水资源:1(小时)*150(吨/小时)=150(吨)   节约煤炭资源:0.5(小时)*45(吨/小时)=22.5(吨)   总计节约成本:150(吨)*5(元/吨)+22.5(吨)*850(元/吨)=19875(元)   (5)风烟系统的启动应安排在轴封系统投入后。风烟系统启动时一般是两侧送引风机同时启动。从风烟系统启动到汽机冲转耗时达9h,若汽机是冷态启动,加上暖机时间风烟系统从启动到负荷250MW需约15h。实际只需要单侧风组即可满足锅炉启动要求。因此锅炉点火前只启动单侧风组,负荷250MW时再启动另一侧风组。按推迟10h,以130MW时风机负荷电流为平均值计算,以表1数据。   此举可节约厂用电(84/291*2550+153/418*3800+284/793*6900+142/389*3400)*10=58390 KW?h   (6)在锅炉升温升压阶段,可以同时进行汽轮机高压缸预暖,高压调阀阀壳预暖。   (7)在汽机冲转后暖机期间,可以同时进行发变组的热备用状态转换,发变组保护相关压板的投退工作,并且让高低压加热器系统随机投入,投入第二台小机投入四抽供汽管道暖管。   (8)负荷达到400MW后才进行第二台小机冲充转工作,此时进行厂用电切换后才启动第二台增压风机,并且进行汽泵并泵工作。推迟第二台小机的启动时间起到节约煤、水、汽及厂用电的效果。   1.3 优化启动时间的效益   启动优化后,机组启动效率有显著的提升,抛开一些设备原因的客观因素,平均减少3个小时以上的启动时间。以2014年机组启动次数17次计,每次减少启动时间3小时,机组年度负荷率为65%,上网电价0.502元/千瓦时,平均每小时燃煤量40吨,按每吨煤550元计算,预计增加纯利润约为:   100×10000×0.65×17×3×0.1+40×3×550×17 =443.7万元。   2 机组辅机设备运行方式节能优化   2.1 循环水泵运行方式优化   本厂循

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