《成型设备改善报告》.ppt

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时间:2018.5.9 报告人:郑少华 背景: 1.成型设备系统压力异常,低压保护、切料及背压等功能丧失无法修复。 2.操作面板及拨码按键老化,无相关配件更换。 3.泵浦内部元器件磨损,设定值与实际不相符,致产品品质不良损失。 诉求: 1.降低损失,提高设备综合效率:71%→83%。 2.功能复原,确保产品品质稳定性。 具体做法: 1.电气系统改善 2.液压系统改善 3.油管老化更换 一:背景、诉求 东芝170T(B2) 日精210T(C4) 铭机150T(B3) 铭机150T(B2) 入厂日期:1989 入厂日期:1993 入厂日期:1992 入厂日期:1994 入厂日期:1992 二:成型5台设备改善展示图 铭机200T(D2) 问题点: 1.电气系统、功能丧失 2.泵浦老化磨损 问题点: 1.泵浦老化磨损 2.电气系统、动能丧失 问题点: 1.泵浦老化磨损 2.电气系统、动能丧失 问题点: 1.油泵控制器异常 2.功能缺失 问题点: 1.M-M参数板程序丢失 2.系统压力异常 升级改造: 1.功能修复 2.电气系统+液压系统 升级改造: 1.功能修复 2.电气系统+液压系统 改造日期:2015 改造日期:2018 改造日期:2016 改造日期:2017 改造日期:2017 服役26年 服役26年 服役23年 服役23年 服役25年 三:改善成果分析(综合效率、维修费用) 1.设备综合效率 2.年维修费用用 现状 改善后 现状说明 1.设备老旧,能力/效率降低; 2.故障率高,配件难买,维修技术难度大,维修费用高; 3.功能缺失,生产受限; 改善说明 1.操作简便,画面清晰; 2.线路简单,故障率低; 3.具备电木机之所需功能,生产不受限; 4.设备可维护保养,可传承 四:改善方向(电气系统、液压系统) 1.电气系统改善: 原旧系统拨码按键老化、破损无配件更换 改善后操作简便易懂 现状 改善后 现状说明 1.泵浦内部元器件老化磨损,压力无法调整,工艺调整受限; 2.故障率高,配件难买,维修费用高; 3.输出压力油温高,密封件老化快; 改善说明 1.泵浦输出稳定,压力/流量可调整,工艺不受限; 2.故障率低,配件易买,便于后期维护保养; 3.油温低,提高泵浦使用寿命; 液压部----泵浦 压力/流量比例阀 2.液压系统改善 保养项目 保养前 保养后 备注 压力管老化定期更换 压力管标识更换“日期”字样 压力管老化定期更换,密封件老化 液压阀密封件更换 油箱表面清洁,毛刺处理 定期观察液压阀渗油状况 1.压力管及液压阀密封件老化更换 谢 谢!

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