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某的项目PHC桩质量事故分析及处理

某的项目PHC桩质量事故分析及处理   [摘要]结合具体工程实例,通过调查成桩方法,过程分析,通过静载试验,施工勘察等手段采用综合分析方法对PHC桩质量事故进行分析,找出引起质量事故的原因,提出处理对策。   [关键词]PHC桩 静力压桩法 质量事故   [中图分类号] F253.3 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2014)-7-164-2   0引言   预应力高强度混凝土管桩(PHC管桩)适用于基岩埋藏深、风化残积土层厚的地质条件,它具有单桩承载力高、桩身质量稳定、施工周期短、工程造价较低等优点,在各类工程基础中得到了广泛的应用。长沙地区自本世纪初引进PHC桩以来,凭借PHC桩自身优点,在工程中也得到各方面青睐,同时,因地质条件的复杂性和特殊性,在设计和施工过程中也常遇到一些较难确定的因素,值得研究和探讨。本文以长沙某项目为例,对PHC桩质量事故进行分析,找出原因并提出处理对策,为同类型工程的基础选型提供经验。   1工程概况   某建筑位于长沙市枫林三路南侧,系3栋高层住宅。地上26-27层,地下一层,剪力墙结构,采用PHC桩。设计桩径φ400?L,单桩承载力特征值1500KN,桩端要求进入强风化板岩大于500mm。   2场地岩土工程条件   场地原始地貌为剥蚀残丘及山间冲沟,经整平后,分布的地层如下:   ①填土:由粘性土混建筑垃圾和砖块等组成,为新近堆填,结构松散。分布于场地绝大部分地段,其中,场地西北部分布厚度较大,为5.0~7.6m,东北部和南部区域厚度较小,为0~3.0m。   ②耕土:湿,软~可塑状,结构松散,仅分布于场地北部局部地段,厚度0~2.5m。   ③第四系冲积粉质粘土:褐黄色,稍湿,硬塑~坚硬状态,场地分布不均匀,厚度变化较大,介于0~13.20m。   ④全风化板岩:灰褐色,岩石风化多呈土状,手可捏碎,遇水易软化,脱水易干裂,因风化不均一,多夹杂强风化甚至中风化板岩岩块或透镜体。厚度3.0~15.1m。   ⑤强风化板岩:灰色,泥质结构,板状构造,节理裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈块状或碎块状,岩块用手可折断。厚度5.9~20.0m。顶面埋深起伏变化大,介于4.5~24.60m之间。   ⑥中风化板岩:灰-灰白色,泥质结构,板状构造,节理裂隙较发育,节理面见黑色氧化物。岩体较完整~较破碎,岩芯呈块状或柱状,岩块用手不能折断,该层于场地埋藏深度大,顶面埋深介于20.0~32.5m之间。   场地地下水主要为赋存于填土及粉质粘土中的上层滞水,受大气降水补给,水位受季节变化影响较大,稳定水位埋深在5.8~7.4m之间。地下水水质对砼具微腐蚀性。   3基桩施工情况   本工程设计采用直径φ400?L预应力PHC管桩,桩总数量875根,单桩承载力特征值1500KN,桩端要求进入化强风化板岩大于500mm。工程桩正式施工前,于场地进行了两根试桩。载荷试验表明,单桩承载力满足设计要求。   施工主要采用静力压桩法,在基桩四周静压桩机工作面不够的地段则采用锤击法成桩。静压法施工的桩长由液压表读数贯入度控制,锤击法成桩桩长按贯入度控制。桩端部未设置桩头,桩底未用砼封底;考虑到场地强风化顶面起伏变化大,设计、施工、监理单位现场决定采用长螺旋引孔桩机引孔,引孔直径φ370mm,孔深7m,引孔后进行静压桩施工。   4检测   4.1单桩静载试验   工程于2012年12月1日开始施工,至2013年1月9日,共完成418根桩,主要为3?|楼地下室,对其中的10根桩进行静力载荷试验,根据荷载试验结果,有4根桩单桩承载力达到设计要求,6根桩单桩承载力达不到设计要求。各试验桩的相关参考详见如下表1和表2:   10根桩试验结果详见表2   单桩静载试验表明,场地内所完成的桩超过一半的桩数达不到设计单桩承载力特征值1500KN的要求。   4.2桩端持力层检验   根据各试验桩桩长的初步分析,单桩承载力与桩长有一定的联系,但关联尚无明显规律,为了查明单桩承载力达不到设计要求的原因,结合详细勘察报告,于各试验桩侧进行了补充勘察,以查明各试验桩桩侧及桩端地层分布状况。   根据钻孔揭露,各试验桩桩侧和桩端地层分布特征如下表3:   综合分析详勘资料和试桩钻探成果,可以得出如下结论:场地板岩风化极不均匀,强风化板岩顶面埋藏深度起伏变化非常大,全风化板岩中多夹杂强风化板岩透镜体,局部地段在垂直方向上呈现多层“夹心饼”现象,其强度极不均匀。   5质量事故分析及其处理措施   通过分析各试桩桩处地质资料、成桩方法以及场地地层岩性特点,造成预应力管桩承载力特征值达不到设计要求的主要原因如下:   (1)桩端未进入设计要求的持力层即强风化板岩,而多置于全风化

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