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控制介耗、降低成本、提高经济效益.doc
控制介耗、降低成本、提高经济效益
介质损耗是重介选煤的一项重要技术评价指标 直接影响着经济效益,针对介质损耗过高的问题,利 用管理手段,通过系统数据分析,从管理与技术两方 面入手查找原因,进行排查治理,降低了介质的损耗, 提高了经济效益。
元宝山露天煤矿选煤厂设计能力年入洗原煤 5.0Mt,采用的是块煤重介斜轮分选工艺。原煤的牌号 为褐煤,具有高灰分,中等硫分、水分高、发热量较 高、低熔灰分的特点,是良好的动力用煤和气化用煤。 根据元宝山煤矿产品市场定位和质量要求,2009年以 前,一直采用原煤不经过加工直接销售的经营模式, 重介水洗设备始终没有投入使用。随着外部经营环境 的变化,原煤不加工进入市场后,暴露出的问题越来 越多,严重制约了煤矿的发展。2009年对原选煤厂进 行恢复性改造,恢复了重介洗选功能。
初期恢复生产后,在生产技术检查中发现,吨原 煤介质(在重介质选煤工艺的选煤厂里,一般将磁铁 矿粉称为介质,下文中介质均指磁铁矿粉)损耗达到 了 3.2kg,在重介选煤过程中,介质的损耗是避免不了
的。介质损耗做为重介选煤厂一项重要的技术评价指 标,按选煤厂设计规范规定,吨原煤介质损耗指标是: 块煤系统为0.2?0.3Kg,但在实际生产中,选煤厂极 少有能达到上述指标的。目前,吨原煤介质损耗较先 进的指标在1.5Kg左右,一般在2?3Kg,高的在5?
6Kg
针对介质损耗过高的问题,利用管理手段,绘制 排查流程图,系统的分析,从管理损失与技术损失两 方面入手查找原因,进行排查治理。
选煤厂介质损耗常规分为管理损失和技术损失两 方面。管理损失一般较直观,主要表现在跑、冒、滴、 漏、事故放料、储运等流失的介质;而技术损失影响 因素比较复杂,各厂因工艺不同而有所不同。技术损 失主要表现在最终产品带介和磁选尾矿流失两方面。 综上所述,要想提高选煤厂的经济效益,必须控制介 耗,降低成本,从以下几方面入手:
一、加强介质化验验收,严把质量关 介质的密度、磁性物含量、粒度、水分,对介质 的损耗都有很大的影响,为了保证进厂介质的质量, 我们从源头上下手,成立了质量管理小组,对介质的 采购,进行了招投标管理,对每一批介质到货,严格 进行检斤、采样、化验,确保了进厂介质的数量、质 量。
、增建事故排放池
原设计的中央集水池,只能用于日常生产中的跑、 冒、滴、漏的处理,不能满足大的故障时,需要将介 质桶排空的要求,被迫将部分悬浮液外排,造成了介 质损失,针对此问题,增建了一个事故排放池,解决 了事故外排问题。
三、 完善补加介质制度,避免运输损失
补加介质采用铲车铲取介质运送到补加介质池内
方法,针对路途撒落及铲斗粘符的损失问题,规定了 铲斗严禁铲取过满,不超过斗体的4/5,铲取及卸完 介质后,必须将铲斗内外清理干净的要求,完善了制 度,避免了运输过程中的损失。
四、 改进固定筛脱介工艺,提高脱介效率
固定筛选作为产品的预选脱介,需满足循环重悬 浮液70%?80%的脱介能力。通过调查发现,因原固 定筛的筛缝宽度为0.5mm,筛条平行于物料流向安装, 固定筛的预选脱介,只达到了循环重悬浮液的53%, 致使筛面发生了跑介现象。为此,我们采取了将固定 筛的筛缝宽度增加到1mm,筛条改垂直于物料流向安 装并增设阻尼条,以增加矿浆流动阻力,降低矿浆流 速。通过采取以上措施,增加了循环重悬浮液的透筛 能力,使固定筛的预选脱介量,达到了循环重悬浮液 的82%?85%,取得了良好的效果。
五、改变脱介筛喷水位置,改进脱介筛的喷水装
S3
产品带介,占介质损耗的大部分,因此,提高脱 介筛的脱介效率,是降低介耗的重要环节。而脱介筛 的喷水,是影响脱介效果和煤泥水处理的重要因素。 在对固定筛进行工艺改进后,因为固定筛承担了大部 分的循环量,预先脱介能力极强,所以,将脱介筛第 一段的喷水位置,由一段中部改到了入料端,二段的 喷水位置,由二段中部改到了二段的入料端;原有脱 介筛的喷水装置,是在喷水管上打喷水孔,所形成的 喷水成网状,存有喷水死角现象,造成介耗增高。为 此将其改进为在喷水管上安装扇形的喷嘴,水嘴所形 成的喷水呈扇形,消除了喷水的死角。实践证明,通 过以上改进,脱介筛的脱介很好。
六、合理调整分流量,控制重悬浮液的浓度
重悬浮液的粘度随固相体积浓度增大而增大。当 固相体积浓度达到35%时,粘度急速上升,当达到50% 后,粘度接近最高值,重悬浮液表现为几乎没有流动 性,成浆流状态,重悬浮液透筛就会很困难,导致固 定筛、脱介筛的脱介效果很差,造成严重的筛上跑介。
因此控制重悬浮液中的煤泥含量,也是减小介耗的一 个重要因素,而煤泥量过低,则会影响重悬浮液的稳 定性,通过分析研究,在斜轮分选机的上升流管路上, 加设了一台磁性物含量检测计,通过磁性物含量检
测 计算煤泥
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