《动臂斗杆产品审核报告》课件.pptVIP

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焊接产品审核缺陷统计表 焊接产品审核缺陷统计表 * * 临工德鑫挖掘机事业部质量保证部 产品审核 岳莹莹 1.产品审核报告 LG685结构件焊接审核——动臂、斗杆 焊接时间2012.1.16 焊接产品审核员:岳莹莹 焊接审核产品:LG685动臂、斗杆 审核引用标准:1、挖掘机事业部质量控制管理办法 2、挖掘机事业部结构件审核审核基准、 审核指导书 3、产品工艺图纸 2.产品审核报告 1.斗杆上耳座内档加强板漏焊,造成内档变形 2.斗杆右后头套与贴板打磨过渡,左贴板打磨过渡,U型板与底板角焊缝打磨过渡 3.斗杆U型板划痕 4.烧伤 5.动臂上耳板母材缺陷 6. 动臂前头管座闪缝过大3mm,与工艺不符 7. 斗杆下耳座内档加强板焊歪 产品审核中发现的焊接缺陷 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708A1112008 生产过程 工作装置 不合格级别 2 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 斗杆班组 是否排查 是 反馈日期 2012.1.13 责任人 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 斗杆上耳座内档加强板漏焊,造成内档变形 原因分析: 操作者操作失误,自检互检不到位 处置措施: 左右座火焰校正后将加强板焊接在指定位置。 纠正与预防措施: 加强自检互检 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1201022 生产过程 工作装置 不合格级别 2 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 生产 是否排查 是 反馈日期 2012.1.13 责任人 杜大鹏 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 斗杆右后头套与贴板打磨过渡,左贴板打磨过渡,U型板与底板角焊缝打磨过渡 原因分析: 操作者操作不当 处置措施: 补磨 纠正与预防措施: 培养操作者质量意识,加强自检的能力。 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1201022 生产过程 工作装置 不合格级别 3 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 生产 是否排查 是 反馈日期 2012.1.13 责任人 杜大鹏 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 斗杆U型板划痕 原因分析: 操作者自检不到位 来料缺陷 处置措施: 补,磨 纠正与预防措施: U型板在转运,翻转过程中防止划伤,对于来料划伤严重的件不投入到生产中 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1201022 生产过程 工作装置 不合格级别 3 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 生产 是否排查 是 反馈日期 2012.1.13 责任人 杜大鹏 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 烧伤 原因分析: 操作者操作失误 处置措施: 打磨 纠正与预防措施: 加强操作者质量意识观念,加强自检 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1201012 生产过程 工作装置 不合格级别 3 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 生产 是否排查 是 反馈日期 2012.1.13 责任人 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 动臂上耳板母材缺陷 原因分析: 操作者自检不到位 来料缺陷 处置措施: 打磨修补 纠正与预防措施: 耳座组焊者贴盘组焊完后将耳座轻轻放到产品区,杜绝乱扔,乱放,防止产品划伤磕碰。 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1201042 生产过程 工作装置 不合格级别 2 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 生产 是否排查 是 反馈日期 2012.1.12 责任人 闫景成 故 障 图 片/ 信 息 问题描述: 动臂前头管座闪缝过大3mm,与工艺不符 原因分析: 操作者操作失误,自检互检不到位 处置措施: 刨 纠正与预防措施: 操作者加强自检互检,严格做到“四不”原则 是否返修:是 产品型号 LG685 焊接产品审核 编号 4323708B1112078 生产过程 工作装置 不合格级别 3 是否反馈 是 发现工位 生产 责任单位 斗杆班组 是否排查 是 反馈日期 2011.12.28 责

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