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工程事刘故处理

1、曙光X125井简况:该井是辽河油田曙光潜山构造上的探井,产量较高40-50t/d。该井在检修电泵作业时,①由于部分电缆卡子及碎电缆落井,造成电泵卡,大修过程中,多次套铣、打捞不能解卡,决定磨铣鱼顶。②由于井深,碎屑不能及时带出,造成磨铣过程中管柱卡,解卡过程中使两根钻铤落井。③下反扣母锥倒扣打捞,反扣钻柱断,落井18.5根,并且钻杆内外都已经被堵死,循环不通。④套铣反扣钻柱时,套铣筒又断入井内0.8m。 1、塔中水平4井简况:塔中水平4井在试井作业时,电子压力计(Φ 38mm),及辅助工具(加重杆+万向节Φ 42mm)总计11m,带1400m试井电缆( Φ5.6mm )断落井。后来经过11次打捞,只有3次外钩打捞有效(捞获电缆1250m),其余打捞无效。在打捞施工过程中,入井工具有6种。由于该井为水平井,常规打捞工具效果极差,常规打捞基本走到了尽头。 案例二  塔中水平4井打捞 1、锥体 2、剪断销钉 3、卡瓦 工作原理: 当工具接触落鱼后,将打捞管柱内憋压20Mp,稳压5min在液压作用下,活塞压缩弹簧,当弹簧变形量达到一定程度后,内衬套推动其下部的卡瓦3,并剪断销钉2,在锥体1的限制下,卡瓦即可以抓住并咬紧井下落鱼,达到打捞的目的。 液压式打捞器 机械式打捞器 1、上接头 2、推筒 3、心轴 4、销钉 5、锁紧筒 6、打捞臂 工作原理: 当工具接触落鱼后,施加1.5t左右的压力,即可剪断销钉4,在落鱼的阻力作用下,心轴3向上移动,推筒2接触,由于受到推筒的限制,推筒推动锁紧筒5向下滑动,同时咬合打捞臂6上部的卡瓦,迫使打捞臂抱死并咬住落鱼,达到打捞的目的。 案例三  濮2-平1井水平段打捞 1、濮2-平1井简况:该井于2001年11月-12月小修作业,采用油管传输射孔。引爆后起射孔管柱卡,0-360KN活动解卡多次无效,上提至480KN油管拔脱起出。通过倒扣捞矛捞出引爆装置。射孔枪身留井,再经多次打捞无效。落鱼为Φ 101.6mm*40m枪身本体10节,深度2641.1m,位于水平井段内。 打 捞 要 点 1、减磨措施:该井采用油基修井液循环洗井。且洗井液中加入相应的减磨材料。 2、扶正措施:该井设计应用了球形扶正器。上部为73mm钻杆内螺纹,下部为73mm钻杆外螺纹。外径108mm、内径50mm,壁厚17.5mm。用钢珠按S形沿一个面均匀焊接在接箍外壁。 3、打捞扶正:先用对口接头加引鞋,未成功;后用母锥加带坡度的引鞋,打捞成功。    案例四  腐蚀油管打捞   伴随油田勘探开发的不断深入,近年来,油管所处介质环境极其复杂,地层流体所含的H2S、CO2、有机酸、无机盐等对油管形成长期的酸碱盐综合腐蚀,加之井温、管柱应力作用等因素,导致井下油管大面积或局部穿孔、破裂、断落、管壁变薄等(特别是川东北地区),修井时压井难、打捞难。打捞这些不规则的落鱼时,打捞效果不理想,因落鱼下滑严重、造扣难,打捞作业既费时又耗财。   腐蚀管柱例一 双12井打捞  1.简况:  双12井地属长寿县双龙镇境内。本井于1976年1月1日开钻,1976年5月18日完钻气井,从1991年2月5日关井一直未生产。关井后井口压力逐渐下降至0,表明气井已基本水淹。2000年10月18日下井底压力计,通井至井深2010m遇阻,测得液面井深10.82m,产层中部压力24.3MPa。11月进行了反注液氮气举。累计注入液氮37.5方,过程中,井内返黑色污水,污水中含有细砂、铁锈,分析认为,井底太脏,被沉砂、铁锈等脏物堵塞,要求彻底解决井内存在的问题,更换井内油管,清洗干净井底,决定修井,为后期气井正常生产打下基础。(打捞过程******)   腐蚀管柱例二 四川气田合16井打捞   原井管柱Φ62mm加厚油管,水力锚,封隔器等,深度2989.13。上修目的检修原井管柱,恢复生产。试起钻,发现井内原管串已断落井内,起出油管216.83m,本体严重腐蚀,多处坑蚀穿孔,断口腐蚀不规则,呈笔尖状,落鱼2768.12m。******* 腐蚀管柱打捞经验: 1、对开窗打捞筒的工作范围有了更进一步的认识。过去在深井中,我们常用于杆类等小件落物的打捞,通过应用,我们认为,开窗打捞筒同样适用严重腐蚀落井油管的打捞,而且通过试验,打捞负荷可高达200kN,当井下无挂卡时,其打捞成功率较高。 2、油管内定深爆炸作业在深井中的成功率很低,液压式随钻震击器在深井中的震击效果也不佳,这些工具和技术有待今后进一步改善和发展。 3、当起原井管柱时,一旦井下有挂卡现象,就应立即着手钻机提升系统的检查和必要的安全措施防范,同时,转盘或补心内应尽可能再坐一只吊卡或加长卡瓦,避免因管柱腐蚀弱点处断脱而使高吨位突然释放,造成上部管柱顿开吊卡后下砸新鱼顶而严重变形;防止修鱼顶而损失

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