催化裂解装置取消内取热器新增外取热器应用情况分析.docVIP

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催化裂解装置取消内取热器新增外取热器应用情况分析.doc

催化裂解装置取消内取热器新增外取热器应用情况分 析 【 】介绍沈阳石蜡化工有限公司催化裂解 装置取消内取热器新增外取热器的应用情况。从新增 外取热器的结构形式,操作概况,流化状态等多方面 进行了分析,并对同类改造提出了几点建议。 【关键词】外取热器;上滑阀;流化风流化状态 前言:沈阳石蜡化工有限公司催化裂解装置原设 计为加工大庆管输油常压渣油,设置内取热器,但随 着各类重质油品掺炼量的不断增加,生焦量增大,再 生热量过剩,内取热器受本身结构形式的限制,热负 荷不能调节,取热能力不足,造成再生器超温,装置 原料加工能力受限。针对此瓶颈,装置在大修中进行 了技术改造。 一改造概况 1改造内容示意图。改造前内取热器的工艺流程 示意见图1。该内取热器共有4组垂直取热管,设在 再生器密相床层中,结构紧凑,操作简单,但操作弹 性很小,热负荷不能调节,产汽量3?5t/h,无法满足 掺炼重油的生产需求。改造后外取热器的工艺流程示 意见图2。从再生器密相床层下来的高温催化剂经外 取热器上部斜管进入外取热器,外取热器下部设有流 化风,经外取热器底部分布管对催化剂进行流化提升, 与外取热器取热盘管换热后的催化剂通过外取热器下 部的返回管进入烧焦罐。利用设在外取热器下斜管上 的单动滑阀来控制取热负荷,取走再生系统的多余热 量,维持两器热平衡,使再生温度控制在工艺要求指 标内。 2主体设备基本情况。外取热器的壳体材质为20R, 取热管束为20G锅炉管,设计操作温度为690°C。外 取热器壳体直径2000mm,内部采用单层隔热耐磨衬 里。下滑阀采用冷壁式单动电液滑阀。汽包材质为 Q345R,筒径1600mm,内部构件为旋风分离器、匀 汽孔板、波纹板。强制循环热水泵额定流量为320m3/ho 二与常规下流式外取热器的不同之处 1受空间限制未设计上滑阀。常规下流式外取热 器一般由入口管及单动滑阀(上滑阀)、外取热器本体、 出口管及单动滑阀(下滑阀)、取热管及汽包、增压机 及流化风等几部分组成。但此次改造过程中,受临近 主管廊、消防通道等限制,入口管安装波纹管膨胀节 后,位置不足安装上滑阀,因此取消。 2流化风系统与公司非净化风管网相连接。外取 热器流化风一般由增压机取部分主风提供,设计流化 风量按2000Nm3/h,压力0.55MPa计算时,需占用主 风6500Nm3/h左右(主风压力0.17MPa),占比13%, 根据主风机额定参数核算,基本达到极限。因此,设 计中除配有增压机系统外,还将流化风系统与公司非 净化风管网相连接,必要时可用非净化风替代流化风。 3配套新建平衡催化剂罐一个。增设外取热器后, 催化剂藏量增加20吨,原平衡剂罐在停工时无法容纳 新增加的催化剂藏量,因此,新建平衡催化剂罐一个。 三外取热器应用情况分析 1用非净化风作为流化风。外取热器设计方案中 设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取 热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后, 装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高, 生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同 时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。为此,公司 空压站单独开一台空压机为外取热器提供2500Nm3/h 的非净化风作为流化风。后期,操作中发现该外取热 器流化风需要频繁调节,空压机单供的形式无法灵活 调节,检修时又将流化风系统与非净化风管网连通, 实现了灵活调节。为保证安全,在流化风入口增设了 自保阀,与装置自保系统联锁。 2床层温度分布不均,温差偏大。外取热器床层 温度由上至下共设置8支热偶进行测量,同一水平位 置,不同方向设两支,运行过程中发现同一水平位置 的两支热偶温差很大,最高达400°C。分析温差偏大 的原因,主要与外取热器内部的流化状态有关。从结 构形式上看,由于外取热器没有设置上滑阀,再生器 二密相中的催化剂可以无限制的进入外取热器中,外 取热器高度低于二密相床层高度,因此,外取热器床 层料位一直处全满状态,无法控制,在取热量较低时, 流化风量小,催化剂床层不能充分流化,形成死区, 死区位置温度与流化区域温度产生很大的偏差。 3外取热器流化状态分析。外取热器的流化状态 是影响取热量调节方式和温度分布的主要原因,流化 状态分析如图3所示。 从外取热器流化状态分析图可以看出,由于没有 上滑阀(用流化风量控制取热量),外取热器内一直处 于全满状态,催化剂呈密相床,通入流化风后,在风 量较低时,床层不能完全流化,形成“沟流”,流化风 携带部分催化剂由烟气返回管返回再生器。此时,外 取热器产汽量较小,随着流化风量增加,形成流化状 态的区域不断扩大,产汽量也增加,但边缘密相区域 温度仍较低。当流化风量不断增加至床层完全流化时, 由于内部藏量无法控制,外取热器产汽量也无法控制, 为最大产汽量。生产中利用

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