利用红外成像诊断法提高热缺陷检测率.pptVIP

利用红外成像诊断法提高热缺陷检测率.ppt

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* 小 组 简 介 小组名称 修试管理处高压班QC小组 成立日期 1995.4 课题名称 利用红外成像诊断法提高热缺陷检测率 注册日期 2009.1 注册编号 BD09-25 小组类型 攻关型 小组人数 12人 活动时间 活动次数 12次 2009年1月至2009年12月 成 员 概 况 1.现有成员12人 2.平均年龄35岁 3.全部是大专及本科学历 活 动 时 间 计 划 表 我们小组本次活动制定了详细的活动计划,见下表: 巩固措施 下步打算 遗留问题 效益分析概算 效果检查 实施 制定对策 要因论证 设定目标 现状调查 选题 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 时间内容 选 题 理 由 现阶段设备负荷越来越大,在运行过程中总会因各种原因产生一些热故障点,这些热故障点就是设备发生故障的前兆,而有些热故障是我们用肉眼无法观察到的,只能根据春秋查或运行人员反馈的信息进行维护,缺乏有效的监测手段。 所以摆脱传统的测试模式,探索一套新的测试方法,提高热缺陷检测率是我们必须解决的问题! 现 状 调 查 1 现管辖220kV变电站17座,110kV变电站15座,通过我们初步统计一次设备共计至少3000多台,每台设备至少有1个接触面,一般为2~3个接触面,多的能达到10多个接触面,按平均每台2.5个计算,则共计大约有7500多个接触面。 每个接触面是一个热缺陷隐患,7500多个接触面意味着有7500多个热缺陷隐患。 接触面 现 状 调 查 2 我们发现2008年1月到2009年1月各站因热缺陷原因频繁停电,由热缺陷造成停电次数我们进行了统计,发现热缺陷48次,其中受测试技术条件和人员技术水平限制5次,停电处理53次。见表1 点温仪受环境影响监测不到位 接触不良温度过热严重烧伤 检修维护 巴音花110KV 323-2刀闸 5 点温测试人员分析不到位 接触不良触头烧伤 检修维护 巴音花110KV 912-1刀闸 4 示温腊片脱落,巡视不到位 进水受潮发热烧毁 检修维护 厂汉220KV 356户外电缆 3 点温测试不到位 合闸不到位触头烧伤 检修维护 磴口110KV 1516刀闸 2 示温腊片脱落,巡视不到位 进水受潮发热烧毁 检修维护 龙源220KV变电站35KV户外电缆 1 原因分析 停电原因 工作任务 设备名称 序号 表1 2008年1月至2009年1月造成设备停电受技术条件和 人员水平限制分析统计表 制表人:王东 制表时间:2009年3月1日 热缺陷检测率低原因排列图 测量覆盖面小 遗留测试点 25% 检修人员技术水平低 22% 检测手段落后 53% 2 0 5 1 4 3 78% 20 40 60 80 100 0 53% 频数 (次)N=5 累计频率(%) 现 状 调 查 3 1、我处所管辖的设备大多数是利用大型停电或春秋查进行周期性检测。 2、对运行中的设备通过示温蜡片和点温仪,判断设备是否发热,这种方法不能反应内部运行状态而我们关心的是内部诊断。 目前检测方法 因此我们在红外诊断方面做一些探索和尝试。 我们对传统方法和新方法进行了比较 测量覆盖面大 准确全面 测量覆盖面小 遗漏测试点 5 只需二人实施测试 工作量大需要多人 4 非接触式,安全 安全性差 3 节约80%的时间 耗时比较长 2 不受时间限制 春秋查大型停电 1 新型测试方法 传统测试方法 序号 由此可见,采用改进后的测试方法不仅能够解决热缺陷超前诊断,而且能够进一步指导状态检修工作,减少工作量,提高工作效率,并且在红外诊断方法的探索方面有十分积极的意义。 结 论 确 定 目 标 根据以上原因分析排列图78%是受测试方法的限制,因此我们确定目标就是采用红外热成像诊断法,把设备潜在的热缺陷消除在萌芽状态,并且避免不必要的停电就可以实施检测缺陷,将原来检测成功率的78%提高到96%。 100% 成功率 现状 目标值 78% 96% 成功率 = ×100% = 96% 48-( 5-3 ) 48 原 因 分 析 热缺陷检 测率不高 的原因 人 员 环境 仪 器 方 法 恶劣天气对测试结果的影响 检修人员技 术水平低 测量覆盖面小 遗漏测试点 点温仪 精度低 检测手 段落后 温度点难以量化 未能建立诊 断数据库 不及时充电 没有对测试设 备正确了解 工作责任心差 环境化 学污染 超温反应 速度慢 要 因 确 认 一:检测手段落后 额定电压高的区域普通方法难以满足,像示温蜡片至少需60度才

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