降低机械取样机故障次数燃料QC成果(取样故障)最新.PPT

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实施三 内 容: 更换耐磨材料 实施人:邓洪刚 实施时间:2010年3月25日至5月30日 实施过程: 1、提出解决方案 在对如何具体更换耐磨材料上, QC小组反复讨论提岀了三个解决方案: “方案一” 把薄的破碎机外壳换成厚的; (把6mm的外壳换成12mm) “方案二” 使用耐磨性能好的材料;(由普通碳钢更换为耐磨合金钢) “方案三” 使用耐磨焊条。(在原外壳表面补焊) 2、优选方案 方案选择决策表 序 号 内 容 可操作性 估算改进费用 估算改进周期 活动后效果推测 方案一 把薄的破碎机外壳换成厚的; (把6mm的外壳换成12mm) 需要专业厂家制作外壳,安装不便。 4500元 15天 能够基本缓解外壳磨损的问题. 方案二 使用耐磨性能好的材料;(由普通碳钢更换为耐磨合金钢) 需要专业厂家制作外壳,小组无法制作。 6500元 24天 能彻底破碎机外壳不耐磨损的问题. 方案三 使用耐磨焊条(在原外壳表面补焊) 简单,易操作 850元 3天 能有效解决破碎机外壳不耐磨损的问题. QC小组经过论证,“方案三”简单,费用低、耗时少、效果明显,比“方案 一”、“方案二”优胜,因此选择“方案三”,使用耐磨焊条在原外壳表面补焊。 为了能找到最合适的耐磨焊条,QC小组对比了三种选择方案,并做如下矩阵图: 耐磨焊条性能比较矩阵图 性能 型号 硬度 强度 抗磨粒磨损 抗冲击 抗冲蚀 抗腐蚀 抗金属间磨损 得分 是否选用 DH-04 ○ △ ○ ★ ○ ○ ★ 27 否 D276 ◎ ◎ ★ ★ ○ ★ ○ 37 是 D507Mo ★ ○ ○ ◎ ◎ △ ◎ 29 否 表中: ★7分 ◎5分 ○3分 △1分 制表人:邓洪刚 日期:2010.03.25 3、实施优选方案 3.1 4月20日邓洪刚负责采购D276堆焊焊条。 3.2 4月28日- 4月30日由杨威对破碎机外壳进行补焊。 4、检查实施效果 项 目 0o 90o 180o 270o 平均值 磨损比 磨损量max (mm) 0.2 0.18 0.16 0.2 0.17 2.8% 磨损量min (mm) 0.16 0.16 0.14 0.18 外壳厚度(mm) 6 6 6 6 6 外壳磨损测量表(2010.5.30) 效果:实施后破碎机外壳耐磨性能大大增强,每月磨 损量低于5%的标准,达到了预期的效果。 十一、效果检查 对策实施后,通过对2010年6月-8月三个月的机械取样机故障检查情况,活动效果明显。三个月的机械取样机故障,检查情况见下表。 序号 问题项目 6月 (次) 7月 (次) 8月 (次) 平均值 (次) 1 落料筒堵塞 2 3 3 2.7 2 破碎机磨损 0 0 0 0 3 缩分筒粘煤 3 1 2 2 4 采样头偏移 3 3 2 2.7 5 其它 2 2 2 2 6 合计 10 9 9 9.3 9.3≈9次,对策实施后机械取样机故障降低为9次/月。 10年6月-8月机械取样机故障情况统计 对策实施前后对比柱状图 小组目标实现了! 经济效益 1、本次课题活动共支出经费2850元,其中: 1.1制作不锈钢落料筒材料及加工费用930元。 1.2破碎机切刀材料及加工费用1160元。 1.3 购买D276堆焊焊条费用760元。 2、2009年由于机械取样机故障频繁,造成维护备件、材料和人工费用大幅攀升:平均每月发生故障30次,其中人工费用2650元;破碎机切刀消耗5800元;破碎机外壳磨损消耗5500元;其他费用860元;合计14810元。2009年6月-8月期间,每月发生故障9次,其中人工费用300元;破碎机切刀消耗100元;破碎机外壳磨损消耗230元;其他费用860元;合计1490元。 3.综合计算: (14810-1490)×3-2850= 37110元 4.其它效益: 机械取样机运行稳定,避免了人工取样的巨大误差。保证了机组入炉煤质化验的稳定性和准确性。在控制发电成本上有着重要意义。 十二、巩固措施 1.通过本次课题实施,我们把有效措施确定下来,文字资料总结归档成资料,写进作业指导书(QWJ-RL-03.074/2009)。 2.将破碎机切刀图纸存入设备档案,加工一定数量以作备用。 3.组织检修和运行人员学习,对机械取样机系统调整的熟悉,要求大家严格执行新的措施执行,并在以后操作过程中严格的检查和考核。 二、巩固效果: 2010年9-11月份巩固期内,对机械取样机故障情况进行统计: 序号 问题项目 9月 (次) 10月 (次) 11月 (次) 平均值 (次) 1 落料筒堵塞 2 2 2 2 2 破碎机磨损

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