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果汁废水处理工艺流程图及参数.doc
技术支持
果汁废水处理工艺流程图及参数
HYPERLINK "/product/wushuichulishebei/" \t "_blank" 废水处理设备, HYPERLINK "" \t "_blank" 果汁废水处理设备, HYPERLINK "/product/wushuichulishebei/" \t "_blank" 淀粉废水处理设备
加工生产苹果汁,其废水主要来自冲洗、粉碎、榨汁等工序,水量约为1000 m3/d,废水中含有大量的碎果屑、果胶,具有有机物浓度高,SS高,pH值低,水质变化大等特点。本着投资省,技术可靠,运行稳定的原则,确定采用以水解酸化十接触氧化为主体的生化处理工艺。该工程2001年建成,2002年调试运行成功。运行1年多来,出水水质稳定,管理简便,从根本上解决了生产废水对环境的污染。
1 原水水质、水且和处理后水质
1.1 原水水量 根据公司提供的资料,该工程设计水量为1000m3/d 。1.2 原水水质 该公司废水主要来自冲洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性较高。根据环保部门要求,处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的二级标准。原水水质和处理后水质见表1。
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表1 原水水质及处理后水质
项目
ρ(CODCr)/(mg·L-1)
ρ(BOD5)/(mg·L-1)
ρ(SS)/(mg·L-1)
pH值
原水水质
≤8000
≤4800
≤6000
4~8
出水水质
<150
<30
<150
6~9
2 废水处理工艺流程
2.1 工艺流程 本工程采用水解酸化+接触氧化为主体的生化处理工艺,流程如图1[1]:
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2.2 工艺流程说明 ①格栅:污水中含有大量漂浮物和悬浮物,为减少后续处理单元的负荷,设计粗细两道格栅,保证后续处理构筑物正常运行。 ②预曝气调节池:由于生产车间污水排放水质、水量变化大,因此需设调节池调节水质、水量。在池内投加NaOH,调节 pH值。本工程采用预曝气调节池,可以防止细微的果屑发酵,对有机物也有一定的去除率。 ③提升泵:预曝气调节池内水位较低,且变化较大,因此池内设污水提升泵,使污水流到后续的构筑物中进行处理,提升泵采用WQ潜污泵,l用1备。 ④初沉池:采用平流式沉淀池,进一步沉淀微细果属及悬浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行。 ⑤水解酸化池[2]:利用兼氧菌将大分子有机物转化为易好氧生物降解的小分子有机物,降低CODcr浓度,减轻后续好氧处理负荷。池内设置弹性填料,分段加密悬挂。正常运行后,CODcr去除率45%,运行相当稳定。运行时采用间歇曝气,间隔时间8h,每次曝气时间 5~10 min。水解酸化出水在进接触氧化池前,利用自动投药泵投加NaOH溶液,调节pH值调至6~8。 ⑥接触氧化池[3]:本工艺采用两级接触氧化,池内安装弹性填料,一级接触氧化池采用散流式曝气器,二级接触氧化池采用微孔曝气器。 ⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分离接触氧化池出水中脱落的生物膜,减少后续气浮池加药量,降低运行成本。2.3 主要构筑物及其工艺参数 主要构筑物及其工艺参数见表2。
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表2 主要构筑物及其工艺参数
构筑物
型号规格
数量
设计及运行参数
格栅
粗格栅、细格栅
各1套
粗格栅:10 mm栅隙,细格栅:3mm 栅隙
预临气调节池
钢砼18.0m × 7.5m×4.0m
1座
停留时间 10 h,气水比10:1
提升泵
WQ50-10—3
2台
Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW
初沉池
钢砼 10.9m × 3.1m ×4.0 m
1座
停留时间2h,有效水深:3.5m
水解酸化池
钢砼 26m × 10.75 m ×5.0 m
1座
停留时间40 h,有效水深:4.6m
接触氧化池
钢砼 16m × 10.75m×5 m,12.3m ×8.5m × 5m
2座
设计负荷为 1.4kg[BOD5]/(d·m3 填料),停留时间 32 h,有效水深:4.5m
二沉池
钢砼 10.9 m × 3.lm ×4.0 m
1座
停留时间2h,有效水深:3.5m
气浮机
部分溶气气浮
1台
表面负荷 3.2m3/(m2·h),回流比40%
污泥浓缩池
钢砼 5m ×5 m×4.0 m
1座
浓缩时间 12 h
3 调试运行及处理效果
3.1 调试运行 为缩短调试时间,从城市污水处理厂引进200m3好氧活性污泥,其中100 m3投入水解酸化池,其余投人接触氧化池。调试期间间歇进水,进水量逐步加大,从l/4到全部进水,每日
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