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1.2013年年度注塑科生产计划达成与分析 5.2013年年度注塑科存在的突出矛盾及问题 福特C346 饰条硬胶针阀问题,造至产品花斑。 丰田613/783系列模具内收/顶突(白)影响品质。 2#-1600T机台射出不精准,影响制程报废增多。 一线操作工人力短缺,技能不高(模具适合机械自动化不高)。 6.2014年计划工作重心任务 推行自动机械化作业。 推行快速料管清洗工作。 重点处理福特C346饰条模具因花斑影响PPM之技改。 攻关处理C520前/后门支架锁自动化作业。 部属人力专业技能培训。 参与新机种开发前/中期评估。 努力方向 早期的优化方案重PD轻CA: 1、制定处理事情的计划,明确定义计划工作内容----P 2、按计划优化或实施计划内容-----D 3、对计划各个方面进行确认检查-------C 4、严格按照修订确认后计划方法实施----A 以前我们解决问题通过PDCA循环的方法,只重视计划(P),实施(D)对后面的检查(C).持续执行(A)缺乏持续性要求,优化事宜得不到持续性改进。 由于客户需求量上升,公司整体产值上涨,这个时候我们就不能再简单的重视PD优化,而需要及时进行检查(C)和持续执行(A)持续性深层次内容的分析并修改工艺流程,通过合理的产能提升,过程优化等一系列的措施来管理. 现在的优化方案PDCA循环处理: * * * 持续改进 追求卓越 全力打造全球优秀汽车零部件供应商 * 宁波双林汽车部件股份有限公司 报告: 日期: * 持续改进 追求卓越 全力打造全球优秀汽车零部件供应商 谢谢关注! 敬请访问公司网站:www. shuanglin. com 公司总部:中国浙江宁波宁海西店大路 结束语 重庆旺林 王华维 2013.12.15 摘要 2013年年度工作案列汇报。 2013年年度工作总结。 2014年重点中心工作。 目录 1.2013年年度注塑科产能提升及工艺改善情况(重点工作)。 2.2013年年度注塑科PPM达成分析。 3.2013年年度注塑科模具维护及改善展示。 4.2013年年度注塑科合理化展示 5.2013年年度注塑科存在的突出矛盾及问题。 6.2014年计划工作重点。 2013年下半年工作计划 2013年下半年工作计划 影响生产计划达成率因素改进 影响PPM达成因素改进 1.2013年年度注塑科产能提升及工艺改善情况(重点工作) 一、长安系列R101后侧围左右提升工作效能制程改良改善。 二、长安系列S101系列注塑件进料口在A级面加工困难影响品质,制程改善。 三、博泽系列C520前后门锁支架(左右)提升工作效能制程改良改善。 四、1#-2800T机台开合模动作缓慢及上下模时间过长影响生产效率 问题描述: 1.长安R101后侧围中间的喇叭网由于在模具的中间部位,进胶口在产品的边缘,而喇叭网中间有很多碰穿孔,产品很难填充,工艺难对应,报废也大。 2.长安系列S101系列注塑件进料口在A级面加工困难影响品质,制程改善。 3.博泽C520由于模具滑块的分型面,与型腔的分型面合模时冲击力过大及存在BOSS柱位与边沿包气现象。导致极易出现拉伤,产品出现飞皮与产品大面积拉伤。而出现产品的报废。降低了很大的工作效率。 4.1#-2800T机台开合模动作缓慢及上下模时间过长引响生产效率。 制定对策与实施 序号 主要要因 对 策 PIC 实施时间 1. R101后侧围中间的喇叭网由于在模具的中间部位,进胶口在产品的边缘,而喇叭网中间有很多碰穿孔,产品很难填充,工艺难对应,报废也大。 1,增加模具的排气镶针,加快模具 内的气体排出, 2,增加多条加强筋,加大塑胶的通过面,以此提高塑胶的流通速度,加快模具的填充。 王华维 2013-07-10日开始 2. S101背门进料口设在A级面上,操作者 在修除加工上无法修平整;造至客户多次投诉 该进料口方式 王华维 2013-06-15开始 3. C520由于模具滑块的分型面,与型腔的分型面合模时冲击力过大及烧焦。导致极易出现拉伤,产品出现飞皮与产品大面积拉伤。而出现产品的报废。降低了很大的工作效率。 为了避免滑块与分型面的剧烈碰撞。增加了一个缓冲胶垫,来避免滑块与型腔的拉伤。另外还把型腔的分型面经过热处理。来增加分型面的硬度。来避免拉伤的发生。 王华维 2013-08-05日开始 4 1#-2800T机台开合模动作缓慢及上下模时间过长引响生产效率。 1.更换螺杆料管。 2.曲手机械部位部份大修。3.气动门改为电动安全门。 4.气动顺序阀改为油压顺序阀控制。 5.增加磁力夹模板。 王华维 2013-06开始 2013-10开始 改善目标 经数据统计情况可以看出,现在每月生产产能高于以前,提
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