大检修工作总结.doc

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大检修工作总结

PAGE 1 武汉检安公司 实现检修两个突破 陈宜铭 雷克祥 戚昌卫 摘 要 武汉分公司1号催化分馏塔C201仅用21天进行了整体更换,施工单位武汉检安公司创造了这一壮举,实现了大型吊装和复合板焊接两个突破,为武汉分公司创造了效益,深受赞誉。 关键词 大型吊装 复合板焊接 两个突破 武汉分公司2009年5月的大检修是以1号催化装置大检修为主,包括制氢、加氢、气分等八套装置,由检安公司承担检修任务,所有检修装置均一次开车成功,实现了安全、优质、正点、文明、节约的检修目标。 检安公司发扬“艰苦创业,追求卓越”的企业精神,经过21天的鏖战,实现了两个突破,抢占了检修的制高点。 这两个突破:一是大型吊装实现新突破,吊装作业环境的复杂程度、吊装的高度和单个吊装工件的重量均创检安公司吊装之最。 二是复合板焊接及质量实现新突破,复合板焊接在检安公司尚属首次,焊缝一次合格率达到100%。 一、检修的主要工作量 1号催化分馏塔C201整体更换;人孔拆装165个;盲板90块;塔器检修10座;容器检修27座;冷换设备检修80台;阀门更换248台;管线更换15吨;仪表更换91台;大机组检修4套;特阀检修48台;电缆更换8200米,安全阀检修73台,总共检修计划364项。 二、检修的难点 此次武汉分公司大检修有三大难点: 第一是工期紧。 1号催化装置分馏塔C-201位于装置东区南侧反再框架与分馏框架之间,隔检修道路与两机房相对,基础标高▼6000mm,与塔C-202紧邻,位于同一整体框架基础上,旧塔C-201整体拆除,基础重新加固,新塔分三段供货,现场空中组对安装。 分馏塔C-201因局部减薄严重,处于监护运行状态,属总部隐患治理项目,需整体更换。此项目是这次停工检修的重点,更是难点,大量工作均集中于此,且均为急、难、险、重项目,工期21天,非常紧。 第二是吊装难度大。 1、场地狭小。1号催化装置大体上是一个东西长南北短的长方形区域,沿南北两侧分布的工艺设备区,中间所夹区域是检修区域,而一条横贯南北的区内管廊又将装置拦腰截成各长50多米的东西两块长条形区域,而在东区连接北面两机房和南面分馏框架的富气线,又将东区分割成东大西小两块,吊装工作主要在东区长不过45米,宽不过12米,最窄处仅10米的狭长区域内进行,吊车负载运行时,履带外缘距障碍物大约十几厘米。 2、吊装工件体积大,重量大,进出空间有限。塔201高46米,位于标高6米的高位基础上,总高程达到52米,是两头细中间粗的变径塔,两头细处直径为3.8米,中间粗的地方直径达4.2米,加上平台,外廓直径7米多,整个设备加上附塔管线和平台,总重量180余吨,俨然一个庞然大物。就位时,塔外廓与周边框架等障碍物的距离仅几个厘米 3、始吊位置与终吊位置不在同一地点。因装置检修区域被区内管廊分割成东西两块,且在东区的逼仄区块内,无法摆放长46米,外廓直径7米的设备,因而到货的新塔段,无法运抵吊装位置附近,只能摆放在装置西区检修区域,吊起直立后,吊车负载行走,至东区塔C201基础旁,落下设备就位。 4、组车困难。此次吊装选择了利勃海尔1400/2型400吨履带吊,车身履带外宽8.75米,长10.4米,吊臂长77米,截面2.5*2.8米,在东区最大长度为45米的空地上无法依正常工况组车,无法容纳77米的吊臂和13米长的机身,空中接臂是唯一选择,而且为节约工期,组车只能在装置未停工时进行,风险大,难度高。 5、交叉作业复杂。因吊装需要占用较大空间,所以造成对其它专业的施工影响较大,致使交叉作业复杂,装置设备布置较为密集,需合理安排施工现场设备摆放、组对及施工安装程序,以便腾出尽可能多的作业空间和场地。 第三是新分馏塔材质为20R+0Cr13复合钢板,复合钢焊接工艺要求高,检安公司尚属首次,工期要求我们焊缝一次合格率必须达到100%,没有返工的时间,对检安公司是严峻考验。 三、检修的重点工作 (一)、针对吊装工程的难点,成立公司吊装组。 吊装组采取了以下针对性的措施: 1、精心组织、科学安排。吊装组以严密的组织、精心的安排指挥工作,全体成员听从指挥、服从调配、团结协作,吊装组在组车、吊塔期间几乎没有在晚上12点前收工的,甚至熬通宵,实现了6天2塔6吊,为后续工作赢得了宝贵的时间。 2、精确计算,精心选择。针对现场检修空间狭小的特点,选择合适的吊机:吊机太大,现场无法容纳,转不开;吊机太小,起重能力不足,不能保证安全,故选择了同吨位级别体积较小的利勃海尔1400/2型400吨级履带吊,最大限度减少了对周围设施的影响,保证了安全可靠性。 3、周密策划,合理安排。科学合理的安排吊装工件的摆放和设计吊车行走的路线。在预制阶段,新塔段摆放在西区,在中间预留了一段10宽的区间,作为旧塔放倒时200T溜尾吊车的侧

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