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11号炉锅炉一队大修总结
11号 炉经过全班人员的共同努力,齐心合作,在确保安全生产的基础上圆满完成了各项生产任务。 减温水系统过热器、再热器一级、二级减温水电动门全部解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根。其中,再热器二级减温水A、B电动门阀芯、阀座损坏严重,进行更换,型号为:J961Y--32 DN20,由上海亚核阀门厂提供。焊工;赵伟,焊前光谱分析,焊后进行探伤,未见异常。执行机构检查、清洗加油,电动门由电气检验行程完毕。减温水系统过热器、再热器减温水电动总门,阀门解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根,执行机构检查、清洗加油。电动门由电气检验行程完毕。减温水系统过热器、再热器放水门全部解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根。定排总门、定排一次门全部解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根。阀杆螺母检查、轴承清洗加油。以上电动门由电气、热工检验行程完毕。定排二次门四只全部进行更换,型号为;J961Y--32 DN50由自贡阀门厂提供。焊工;肖建强、况常俞,焊前光谱分析,焊后进行探伤,未见异常。A、B侧双色水位计所有云母组件进行更换。A、B侧双色水位计一、二次门及放水门解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根对11#炉主给水电动门、旁路一、二次门进行解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根,阀杆金相探伤未见异常,阀杆螺母检查、轴承清洗加油。以上电动门由电气校验行程完毕。对11#炉过热器、旋风分离器排气所有一、二次门进行解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根,阀杆金相探伤未见异常,阀杆螺母检查、轴承清洗加油。以上电动门由电气校验行程完毕。对11#炉所有空气门进行解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根。对11#炉所有疏、放水进行解体检修,研磨阀芯、阀座,更换盘根。
空预器捉漏及更换情况,锅炉维护一队按生技部和锅炉项目部的部署安排对11号炉空预器进行了反复多次的查漏工作,检查情况如下;、冷段A侧上组有54根;B侧上组有94根;冷段A侧下组有2根,B侧下组有57根;热段上组A侧有8根 ,热段下组A侧有30根,热段上组B侧有22根,热段下组B侧有15根,以上冷、热段共有282根管子破损泄漏,全部采用高温胶泥加石棉绳进行封堵。更换情况;按公司要求对集中堵管部位进行更换。根据检查情况本次更换主 要在冷段,其中A侧一次风更换504根、B侧一次风更换441根、B侧二次风更换252根,全部共计更换1197根管子。
水冷壁检查情况,搭设架子至炉顶全面检查发现A侧炉内下浇注料上方28米测温带处有两点磨损、B侧测温带处有一点磨损超标,进行打磨堆焊。二次风口A侧B往A数,第一、第二风口有磨损情况,进行了堆焊处理。本次水冷壁检查自查怀疑及明显冲刷部位共查出54点,鳍片磨穿部位2处,全部进行了堆焊打磨。委托配合金相及攀枝花特检所对水冷壁管进行测厚,共查出低于5.0mm的管子98点、中隔墙水冷壁7.0mm以下的15点,﹙详见金相出具报告﹚,对这些超标点全部进行堆焊打磨。
屏过、屏再炉顶穿墙密封A往B数分别为第一屏严重烧坏,内部用不锈钢板作衬,外部加保温材料后进行浇注,最后用钢板密封。炉膛检修情况,炉膛风帽全部进行疏通、校正后采用三点焊接,共校正风帽358个,支撑座21个、短管16个。风室检查发现风帽进风口有5个被浇注料堵塞,全部疏通。落煤口检查发现B、E落煤口钢板已严重变形,重新更换,更换不锈钢板材质为12Cr1MoV,,厚度为20mm。冷渣机检修情况,A冷渣机进渣管、插板门已碳化损坏,更换进渣管及插板门。反吹风金属软管进行更换。C冷渣机进渣管焊口泄漏进行重新打坡口焊接,进渣膨胀节因蒙皮损坏,更换进渣膨胀节。
点火风道检修情况,B侧B往数第二竖井膨胀节内导筒全部损坏,采用3mm不锈钢板进行修复。点火风道部分浇注料脱落,重新焊制抓钉后浇注。点火油枪清洗、检查、疏通,看火口擦洗。
尾部烟道检修情况,炉膛出口水平烟道部分浇注料脱落,补焊抓钉重新浇注,分离器出口水平烟道部分浇注料脱落,补焊抓钉重新浇注,空预器出口水平烟道检查发现有部分支撑架磨损、脱落、损坏,全部用45#角钢重新焊接加固,对变形和磨穿的钢板进行更换和修复。
J阀的检修情况,11#炉A、B侧J阀内部进行清灰,检查风帽,A侧斜管金属膨胀节进行检查修理,A、B侧J阀外部裂纹、泄漏部分全部重新修复。
汽包检修情况,检查汽水分离器各部完整无异常,下降管防旋装置拆除检查无异常,腐蚀片按要求进行更换,更换汽包人孔门垫子,汽包螺栓进行探伤检查,无异常。
其它检修情况,四管”吹灰后进行防磨、防爆检查无异常,根据本次停炉情况对所有锅炉支吊架进行了全面检查,负压系统进行修补。
化学监督割管情况,炉内水冷壁割管;?前墙B往A数第34根,锅炉标高19米,割管长度13700mm?A
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