600MW机组脱硫系 统运行优化研究报告.ppt

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“600MW机组脱硫系统 运行优化研究”项目简介 浙能北仑发电有限公司 杭州意能电力技术有限公司 国电北仑第一发电有限公司 主要内容 项目背景 研究技术路线 课题的主要成果 结论和展望 一、项目背景 国内燃煤机组脱硫装置大多在最近几年集中投运,由于设计不够成熟、设备性能差、以及缺少运维经验等,普遍存在运行可靠性、经济性较差等问题。 目前火电厂脱硫系统普遍采用国外引进的石灰石-石膏湿法工艺,设计的工艺运行参数(如浆液pH、密度等)范围较广,不利于实际操作,影响系统运行的稳定性。 不少电厂脱硫系统的实际运行参数与设计偏差较大,如燃煤硫份经常波动或大于设计值,容易引发脱硫盲区等现象,严重影响脱硫系统的正常运行。 脱硫运行中普遍存在重视投运率而忽视经济性的现象,对脱硫系统经济运行的规律性缺少研究。 脱硫投运后,机组面临着一系列新的安全性问题,需要开展脱硫与主机的联调控制,使脱硫对主机运行的影响最小化。 研究目的 探索科学、合理的工艺运行参数,为脱硫装置的健康稳定运行提供帮助; 减少出现脱硫盲区等故障现象,提高脱硫装置的投运率和可靠性; 在确保系统稳定运行的前提下,优化设备运行方式,提高脱硫运行的经济性。 二、研究技术路线 主要研究过程 2007.8~12 将处理后的生活污水回用作脱硫工艺水的试验及应用实践; 2008.1 ~3 循环泵、氧化风机的节能运行试验,并立即实施; 2008.2~4 脱硫盲区的产生机理、预防及处理措施研究; 2008.4~5 吸收塔浆液pH最优控制值试验; 2008.4~6 增压风机全程投自动试验; 2008.7 脱硫系统水平衡试验及节水实施; 2008.7 ~8 吸收塔排石膏的最佳密度确定试验; 2008.9 ~10 增压风机与引风机串联运行的节能试验; 2008.11 ~12 优化调整后的效果评价。 研究手段、方法 1.现场试验 工艺运行参数调整(pH、密度、增压风机入口压力); 改变设备运行方式(循环泵、氧化风机); 考虑的工况(设计条件、校核煤种或最劣工况)。 2.实验室分析 浆液组分的全分析(固相、液相); 电镜扫描、X射线能谱分析; 3.控制逻辑的修改、完善 三、课题的主要成果 成果1.确定湿法脱硫浆液pH的最优控制值为5.25~5.35 分两种工况试验: ①满负荷、设计硫份(入口SO2浓度在2189~2367 mg/Nm3); ②75%负荷、高硫份(接近校核煤种,入口烟气SO2浓度在2770~2973mg/Nm3 )。 试验按照95%的设计脱硫效率控制。 试验结论 pH<5.2,脱硫率较低,尤其是高硫份运行时; pH>5.4,Ca/S较高,但脱硫率的提高有限; pH在5.3左右时,其综合性能最佳,体现在: 相比pH在5.0~5.8的宽范围运行,pH在5.25~5.35是一个相对狭小的区间,有助于其它工艺运行参数的稳定和调控,发生脱硫盲区的概率下降。 能获得品质优良的脱硫石膏,而且有利于真空脱水皮带机的稳定运行,减少了设备的故障率。 Ca/S稳定在设计值附近,长期运行可使石灰石粉耗降低。 成果2.确定了吸收塔浆液的最佳密度范围为1110~1130kg/m3 综合以下因素来确定最佳密度: 脱硫剂石灰石的利用率(密度越高越好); 石膏晶体的大小、形状(大于40μm,晶形不好); 真空脱水皮带机的运行可靠性(脱水性能); 浆液结垢、设备磨损、电耗等(密度越低越好)。 密度大于1130kg/m3的晶体表面不平整 成果3. 从理论上解释了脱硫盲区(又称石灰石屏蔽)的产生机理,在实践中提出了有效的盲区预防和应对措施 亚硫酸盐盲区 处理原则: 减少石灰石供浆量,降低pH运行; 预防原则: 投运浆液pH自动,pH设定值不宜过高,一般<5.4。 前提:浆液pH在线监测值准确、有效。 盲区应对措施 当出现盲区时,不管是何种类型的盲区,应立即采取相应的设备和工艺调整措施,主要有: 暂时放弃考核脱硫率的要求 检查pH计监测的准确性和有效性; 减少石灰石供浆量; 增开循环泵以提高液气比; 增开氧化风机,提高氧化风量; 增加废水排放量; 降低吸收塔浆液密度; 加强对吸收塔浆液成分的分析,尤其是CaCO3含量和F-浓度。 成果4.提出以烟气SO2质量流量为判断依据,来确定循环泵和氧化风机的节能运行方式 循环泵、氧化风机是吸收塔系统最大的耗电设备; 机组低负荷、低硫份时,液气比、脱硫效率有调节空间。 SO2质量流量(kg/h) = SO2浓度(mg/Nm3)×烟气流量(Nm3/h) 停运1台循环泵的条件是SO2质量流量在3350kg/h以下,具体工况是: SO2浓度2100 mg/Nm3 以下,负荷在450MW以下;

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