污水汽提装置脱气罐工艺说明和操作方法.docVIP

污水汽提装置脱气罐工艺说明和操作方法.doc

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污水汽提装置脱气罐工艺说明和操作方法 长期的生产实践表明:上游各装置产生的酸性水压力输送至酸性水汽提装置的酸性水罐,由于压力降低,溶于水中的轻烃及部分H2S、NH3会释放出来。上游装置操作不正常时,酸性水中轻烃量突然增加,导致酸性水罐因大量气体逸出而引起设备损坏或爆炸等事故,已有多起类似事故发生。出于安全和环境保护考虑,应设置脱气设施。即上游各装置酸性水首先进入脱气罐,再至酸性水罐。当上游装置操作正常时,脱气罐脱除的轻烃及部分H2S、NH3气体经压控阀排放;当上游装置操作不正常时,仅通过压控阀排放气体不能满足排放要求时,会导致压力上升,可通过安全阀排放。目前各装置都已设置了脱气罐,脱除的轻烃气送至全厂低压瓦斯管网,带入的重烃可从脱气罐的排油口间断排至装置污油罐。脱气罐要保持酸性水足够的停留时间,轻烃排放气体管径要留有适当余地。 原料水脱气罐 原料水脱气罐是将来自DCC、加氢焦化装置的原料水中所带的气体排往低压瓦斯管网。 罐顶压力 控制范围:0.1-0.4MPa 安全阀定压 0.53 MPa 控制目标:0.05-0.25 MPa 控制方式:通过罐顶瓦斯自控阀PICA56101及氮气补压阀控制。 正常调整: 现象 影响因素 调节方法 罐顶压力高 仪表失灵,自控阀卡 切出自控阀,根据现场压力,采用副线控制,联系仪表工校验 原料水大量携带液化气、干气 打开自控阀副线,联系调度室检查各装置酸性水分液罐液位 氮气补压线开度过大 关闭氮气补压线 罐内液位较高 降低罐内液位 低压瓦斯总线背压过高 联系调度室检查低压瓦斯流程 罐顶压力低 仪表失灵,自控阀卡 切出自控阀,根据现场压力,采用副线控制,联系仪表工校验 安全阀起跳或不严 检查安全阀,关严安全阀副线 装置来水量小 少量开启氮气补压线 罐内液位低或抽空,瓦斯进入V3502A 关闭液位自控阀,提高罐内液位,联系仪表校验 收油线未关闭,气体串出 关闭收油线 罐内液面 控制范围:20%-80% 控制目标:40%-60% 控制方式:通过液面自控阀LICA56101及过滤器FI3501AB 正常调整: 现象 影响因素 调节方法 液面高 仪表失灵,自控阀卡 切出自控阀,根据现场压力,采用副线控制,联系仪表工校验 原料水量大 打开自控阀副线,联系调度室检查各装置酸性水分液罐液位,控制来料量 罐内压力较低 打开氮气补压线,检查瓦斯放空系统 液面低 仪表失灵,自控阀卡 切出自控阀,根据现场压力,采用副线控制,联系仪表工校验 原料水量小 联系调度室检查装置酸性水分液罐液位,控制来料量 罐内压力较高 关闭氮气补压线,检查瓦斯放空系统 过滤器堵塞(压差大于0.2MPa) 切换过滤器,反冲洗堵塞过滤器 收油线未关闭 关闭收油线 液面波动大 来料夹带大量轻烃、气体,V3501液面测量失灵 关小进料阀,联系调度检查上游装置,注意V3502AB压力,方式液面失灵造成油气进入V3502AB,超压损坏设备。 注意事项: 投用:打开V3501顶去低压瓦斯管网的压力控制阀,打开酸性水进装置阀门,当液位升到一定程度,进料等各阀控制好后,LICA56101改为自动调节。如果液位达到50-70%时,V3501压力不够,可采用氮气补压方式,慢慢憋压,达到操作指标后,再慢慢控制顶阀压力,稳定后改PICA56101为自动调节,关闭氮气线。 正常操作时,用V3501液位控制阀来调节液位。根据液位的高低控制适当的阀位,液位不能太高,当液位过高时,会造成原料水进入低压瓦斯系统,同时造成安全阀起跳。 在冬季要注意排空阀及各截止阀的冻凝问题。注意及时脱除原料水携带的油品,防止带油进塔。 安全阀定压0.53MPa,两台同时投用,校验时分别校验,不得同时切出。

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