无烟煤技术应用.docVIP

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无烟煤技术应用.doc

国产四风道煤管在<P4mx47m烧无烟煤预分解窑上的应用体会 我们认为这是因为目前的一次风的调节手段受到严重限制,尤其是供煤风的罗茨风机的风量减少是以牺牲 风压为代价的。 2)由于一次风大,使煤粉浓度变小,并降低了空气温度,使火焰发散,尤其煤风过大时易结圈,而后 火焰更易粗且短,恶化各种操作参数。 2) 四风道煤管在无烟煤上的成功使用,证明了合理地利用内、外风的不同速度与方向,确保一、二次 空气与聚合物水泥防水涂料燃料的合理搅拌及混合均匀,是适用包括无烟煤在内的各种燃料充分燃烧的技 术关键。 O 与三风道煤管相比,四风道煤管中心多设1个风量很小(<1%),风压不大(约600Pa)的中心风管,其 作用是确保煤管出口处冇微正压,不但防止点燃的煤粉倒灌,烧坏煤嘴,而且确保煤嘴端部始终处于中心 风的冷却保护,也冇利于火焰稳定,并减少NOx冇害气体的形成。 从表1、2中可看出: 1)改用四风道煤管后,一次风用虽:相应下调,下调的手段是将供内、外风的 离心风机风门关小,供煤风的罗茨风机旁路放风口加大。 作者:谢克平单位:三徳水泥建材工业冇限公司[2007?4?24]关键字:燃烧器?无烟煤?分解炉?应用体会摘要 试用四风道煤管的目的 三徳水泥建材工业有限公司0)4mx47m新型干法窑400%烧无烟煤生产线于 1997年投产。 这种三次风管的布置以及与密、篦冷机聚合物水泥防水涂料的相对位置在各厂并不多见,但确属设计遗留 难以纠正的问题。 3.3窑衬寿命 1999年9月初更换窑衬后的运转周期长达9个月之久,扣除停帘时间,有170余天。 为此,KHD公司也愿意赔偿就此造成的损失,弥补的办法是更换窑头一次风机。 ②如果工艺条件使煤管外浇注料寿命不长,则应订2根煤管,做为设计制造厂家也应充分考虑煤管的易换 性,比如只换伸入窑内有浇注料的部分,既可降低费用,乂更换方便。 3) 由于2根煤管交替使用,并聚合物水泥防水涂料未看出四风道的比三风道的热耗有何降低,相反, 三风道煤管用煤还要略低些。 由此再一次证明,减少一次风用量不但是降低热耗的重要途径,也是防止窑内结圈必要条件。 而压缩空气管道也由于高温空气的影响,在更换浇注料的同时需修补或更新。 2)比较煤耗应以生料易烧性等相同条件为前提,即配料及熟料标号应基本相同。 4儿点体会 四风道煤管由于中心风占据一定截面,因此与相同的煤管相比: 1)外风及煤风口径 (截面)均相应减少,对于要求同等出口风速时,一次风量可以大大压缩,有利于降低热耗;一次风速可以 捉高很多,此时内、外风调节灵敬度捉高,冇利于火焰形状的调整。 图1三次风管、窑头罩和煤管和对位置 在试用四风道煤管时,乂同时进行了用空气炮消除煤管顶端 “蜡烛”(堆积的熔融熟料,原2根进口的KHD煤管曾为此被压弯)的试验。 原因分析:图1为该公司三次风管、窑头罩和喷煤管的相对位置。 即:将0100mm的压缩空气管路平敷在煤管上方,用浇注料同时包扎在一起。 这是熟料热耗未达标的主要原因 2实际使用情况 从2000年元月8日到8月14日的儿个周期中,均是以煤管外浇注料的损坏而结束, 浇注料寿命仅有15?20d。 根据2种煤管的实际口径计算,四风道煤管断面已缩小为原来的52%,因此,风量应减少为原来的1/2, 风压比原來还要略高。 表「各H煤耗与熟料标号统计注:2月22日后?窑口的密封圈全部脱落,漏料漏风严重,至28日止,这 段时间熟料标准煤耗高达138.3kg/t,所以2月份包括这段时间煤耗偏高。 而自1997年点火以來,在此Z前的周期绘长也不超过100d。 这其中的原因 方面相邻期间用四风道煤管烧出的熟料强度要高IP. 2MPa左右;另 方面,四风道煤管-? 次风的降低受现冇风机的限制。 3) 确保四风道煤管成功使用必须注意如下儿个环节:①必须冇对应的一次风机特性相配,特别是作为技 改,对原有煤管进行替换时,更耍考虑原有风机,特别是煤风的风压、风量能否调整到需耍值,尤其一次 风机是罗茨风机时,宜选用变频调速电动机。 目前,一次风的小范围压缩恰恰适合三风道煤管的改善需要,所以其节煤效果反而好些,四风道煤管则必 须更换型号小的风机。 4) 使用中未发现国产四风道煤管制作质量问题,且与进口产品价格比为1 : (5-10),因此,除非国外 煤管技术有了新发展,否则可不选用进口产品。 3生产总结 3.1煤耗表仁农2分别为使用2种不同煤管后的熟料热耗及对熟料标号的影响。 运转2年内,进口耐火砖的实际运转周期平均为3个月左右。 换言Z,正是多风道煤管的成功开发,才为回转窑燃烧劣质燃料提供了可能。 在用空气炮定时吹打“蜡烛”时,虽能缓解“蜡烛”的增高,但吹打所产生的振动使浇注料产生了裂纹,并越來 越大。 经2年多的试运行,发现有如卜问题: 1)煤管口径设计过大,导致在保证一次风

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