锅炉受热面焊接QC活动1.pptVIP

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QC小组活动成果交流会 提高锅炉受热面管道焊接质量 山西省工业设备安装公司第三分公司 潞安煤基合成油项目部马涛QC小组 发表人:张斌 张达 目 录 1、工程概况 一、工程概况 山西潞安煤基合成油有限公司年产16万吨/油,项目总投资 39 亿,为我国煤基油示范装置基地,同时又为国家以及我省的重点工程。 我公司在该项目中承揽的工程: 主要为锅炉房建筑安装工程, 二、选题理由 四、现状调查 根据近年来锅炉安装工程的情况,对以往的锅炉安装工程的焊接分项工程质量进行调查,调查结果如下: 现状调查统计表 根据调查结果作出如下排列图: 焊工水平 五、分析问题的原因 从排列图可以看出,焊工操作水平的高低决定着焊口合格率的高低。通过调查、讨论、分析,做出了“焊接工程主要因果图”,见图所示: 焊接工程主要因果图 六、调查确认主要原因 从因果图中各项原因对照,初步确定原因有:“人员” 、“环境”、“设备”、“操作” 。为了最后判断,将焊接质量存在的缺陷进行分析,发现主要是气孔缺陷,未融合、未焊透所占比例很少。同焊接中心检测人员分析最终确定“人员片面追求进度” 、“操作习惯问题” ,是产生焊接缺陷的主要原因。 七、对 策 对策1: 加强教育 加强对焊工、管工的入场教育、培训、考试工作,使操作人员进一步明白质量与进度、质量与成本、质量与业主的关系; 对策2: 树立质量意识 教育焊工要把好质量关,实行自检互检程序,并把质量考核与工资挂起钩,好坏有别,有奖有罚; 对策3: 培训 加强对管工、焊工培训工作,组织岗位练兵,提高操作水平。 八、实 施 实施1: 焊工入场前进行教育、考试等工作,考试合格后才允许上岗,每天开好班前会,每开始一项分项工程进行技术交底,下发作业指导书,及时发现问题,召开现场质量分析会,反复宣传质量与进度、成本、业主的关系; 实施2: 项目专职质量员进行现场检查焊工的自检记录,外观及探伤情况,合格率高的进行奖励; 实施3: 项目部专门请公司焊接权威师傅马子善进驻现场,在检查过程中发现问题,及时开会教育指导。 九、防止问题发生的措施 措施1: 将焊接过程中实施的措施进行总结经验,编制成作业指导书,按此作业指导书贯彻执行。 措施2: 在后两台锅炉焊接过程中,按此次经验进行焊接,在施工中发现问题及时进行纠正。 措施3: 加强焊工的培训教育工作,将焊工整体水平提高。 十、效果检查 (X光射线检测) 2#锅炉受热面管道无损检测一览表 3#锅炉受热面管道无损检测一览表 效果检查(X光射线检测) 由以上两个表格可以看出,2#锅炉受热面焊接平均一次合格率为98.77%;3#锅炉受热面焊接平均一次合格率为98.85%。 效果检查图: 十一、效果检查 (外观检查) 锅炉受热面管道焊口外观质量令业主、监理单位相当满意,外观质量优良,如下照片所示: 以前的焊接合格率为70%-85%,对策实施后,焊接合格率超出制定的目标90%,提升到98.81%。不仅确保了焊接工程质量,同时进度提前了,确保了业主制定的工期要求,成本降低了,受到业主、监理公司一致好评,并在水压试验时一次成功。 十二、效果检查 (经济效益) 焊接质量提高后,工期提前完成,降低了工程成本,降低额如下: 人工费:200元/日×24天×10人=48000元; 备注:人工费计算中,采用目前劳动力平均单价计算;24天为施工提前日期4天及两台锅炉按以往施工15%-30%的返修焊口所需时间20天。 材料费: 焊 丝:34元/kg×48.5kg=1632元 成本降低总额为: 人工费48000元+材料费65564.58=113564.58元 十三、回顾与体会 回顾:经过几个月紧张而且繁忙的工作,取得了好的成绩,为项目部确保了工期,保证了质量,降低了成本,受到业主及监理公司表扬。 氩 气:18.7元/m3×218.25m3=4081.28元 砂轮片:6.27元/片×110片=689.7元 电 费:32KW×8小时/天×24天×6台焊机×0.65元=23961.6元 探伤费:(7830×22.5%×2×25%)×40元/片=35200元 共计:1632+4081.28+689.7+23961.6+35200=65564.58元 * 2、选题理由 3、QC小组简介 4、现状调查 5、分析问题原因 6、

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