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08/07 * 商品混凝土质量问题案例—生产过程管理(6) [实例12] 粉煤灰和矿渣粉计量出现大误差。 某日粉煤灰和矿渣计量称出现超量情况,单盘计量误差大于2%。 原因分析:螺运机转速太快,造成落差过大,部分冲量无法记录。 纠正措施:由设备部改变螺运机齿轮箱变速比,在螺运机和秤量斗间加装闸阀,控制材料落差。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—运输和泵送管理(1) [实例13] 司机送错工地 某搅拌运输车司机装C25混凝土送到另一工地C30。 原因分析:驾驶员未看清工地名称和施工单位,工作马虎大意。 纠正措施:驾驶员在装完混凝土后,应看清工程名称和施工单位,避免送错工地。调度中心应密切注意GPS卫星定位系统车辆运行情况,发现问题及时纠正。 [实例14] 搅拌运输车滚筒积水。 某司机装混凝土时,滚筒内积水,混凝土过稀报废。 原因分析:前一车装洗泵水到达工地后,水未全部用完,却未及时将滚筒内余水卸净就装料。 纠正措施:司机洗车后及暴雨过后滚筒内的积水必须卸净。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—运输和泵送管理(2) [实例15 ] 剩料 某日搅拌车司机运送某工地C40混凝土,卸料完毕未检查混凝土是否卸完,空车过磅也未察看回空重量,滚筒内剩2方带回公司。 原因分析:搅拌车驾驶员工作马虎大意,未按规定流程检查滚筒内混凝土是否卸净。 纠正措施:加强搅拌车驾驶员的质量意识培训,卸料完毕应检查滚筒内是否有积料,定期抽查回厂空车重量,避免剩料和不同强度混凝土混装。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(1) [实例16] 泵送砂浆浇入结构部位 某工地二层梁板拆模后发现局部梁底出现反砂掉皮现象。 原因分析:泵送混凝土前使用清水和同配合比砂浆润滑管道时,将砂浆集中 浇筑到梁底,由于水和砂浆混和后强度降低,而造成反砂和脱皮现象。 纠正措施:泵送混凝土前,润滑用的水泥砂浆应分散布料不得集中浇筑在同一处。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(2) [实例17] 柱子拆模脱皮 11月份某厂房一层柱施工后拆除模板,发现表面混凝土脱落。 原因分析:11月份与气温骤降,混凝土凝结时间偏长,拆模时间太早,造成表面脱皮。 纠正措施:经常关注天气预报,遇天气降温时,应调整外加剂配方中缓凝成分,避免凝结时间太长。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(3) [实例18] 地面的面层起粉 某工地施工地下室面层C20混凝土,表面出现起粉现象。 原因分析:施工单位下达任务单为地下室找平层,未说明为车库耐磨地坪,配合比中掺粉煤灰占胶凝材料15%,出现粉煤灰上浮现象。 纠正措施:由施工方在发货申请单上写清浇筑部位,对该部位粉煤灰掺量宜小于8%。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(4) [实例19] 水下桩施工堵管、断桩 水下桩施工时,由于最后一车混凝土的等待时间长、路况差造成陷车,又无法及时施救,钢筋笼卡住导管造成断桩。 原因分析:水下桩施工时,必须保证连续浇灌,防止混凝土分层离析和中断时间太长。 纠正措施:水下桩施工必须准备充足车辆,泵车设备完好,保证连续供应,并制定应急措施,防止设备故障时造成断桩。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(5) [实例20] 桩基混凝土强度偏低 某工程施工时,由于泵车堵管时正下暴雨,造成桩内流入大量雨水,桩基抽芯强度偏低,而标准养护试件强度符合要求。 原因分析:该桩为人工挖孔桩,芯样上部和中部强度合格,下部偏低,应是桩内有积水未抽干净造成水灰比偏大,强度降低。 纠正措施:供应人工挖孔桩时,应检查桩底水是否抽干,下暴雨时尽量避免施工桩基。 08/07 * 商品混凝土质量问题案例—现场施工管理(6) [实例21] 楼板裂缝和养护。 某工地18层梁板C30泵送砼,出现表面塑性裂缝。
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