机杆不同步现象的几点认识啦啦啦.docVIP

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机杆不同步现象的几点认识 张淑红 大庆油田有限责任公司第五采油厂 摘要:随着油井采出液中聚合物浓度的上升,抽油机井机、杆不同步现象日益严重,造成检泵率上升。通过分析示功图,选用超间隙大流道整筒式抽油泵,调整供排关系,对有结垢历史的机、杆不同步井进行酸垢时提高酸垢质量,提出了预防机、杆不同步现象的措施和解决途径。既采用长柱塞防砂泵和防砂筛管,可有效防止出砂严重井机、杆不同步现象的发生,通过减小停机次数和时间可降低机、杆不同步发生的机率。 主题词:机杆不同步 见聚浓度 结垢 引言 所谓机、杆不同步现象是指抽油机下冲程过程中,抽油杆柱的下行速度小于驴头下行速度,造成光杆下行速度低于悬绳器的下行速度,使悬绳器和方卡子之间存在一定距离,抽油机不能正常运转。目前,常规的解卡方法对处理机、杆不同步现象效果有限,大多数抽油机井需要检泵来解决这一问题,已成为造成检泵率上升的主要原因。下面,就抽油机井、杆不同步现象产生的原因和处理方法谈一下我的一些认识。 1机杆不同步状况及特点 聚合物驱投入工业化开采以来,最先出现机、杆不同步现象是在注聚3年后,随着见聚浓度的上升,抽油机井杆柱下行阻力增大,机杆不同步现象日益严重,示功图显示“肥大”,下载荷线出现“凹底“,随着时间推移下载荷线变得光滑。该区块机、杆不同步井数逐年明显上升趋势,已成为影响检泵率的主要因素. 2机杆不同步产生的原因分析 2.1供排关系对机、杆不同步的影响 机、杆不同步现象与抽油机井的供排关系是否合理有直接关系,对于长期严重供液不足的井,易发生机、杆不同步现象【1】。有47.5%的抽油机在出现机、杆不同步前沉没度长期低于50m,70%的抽油机在出现机、杆不同步前沉没度长期低于100m,这部分井长期供液不足。由于泵的充满程度差,泵的柱塞与液面之间存在液击现象,使抽油杆柱下行阻力增大发生机杆不同步。另外由于沉没度低,,生产压差大,地层易出砂,且低沉没度也不利于沉砂,砂子进入泵筒内,夹在活塞与泵筒内壁之间,使抽油泵柱塞与衬套间的半干摩擦力增大,造成机杆不同步。这类井将泵起出后能看到活塞发黑,有明显划痕,来重时活塞拉伤。 2.2见聚浓度对机、杆不同步的影响 在所有机杆不同步井中,有84%井见聚浓度超过300mg/l,有58%井见聚浓度超过400mg/l,说明随着采出液中见聚浓度的增加井液的粘度增大后,抽油杆柱下行程时与井筒内液体间的摩擦阻力增大,同时井液经过排出阀的阻力也随之增大。 2.3结垢对机、杆不同步的影响 该区块半年内因机、杆不同步检泵15井次,其中3口井泵内发现有垢,垢块多附着在活塞凡尔罩上,严重的井活塞防砂槽内被垢填满,使抽油泵柱塞与衬套间的半干摩擦力增大,造成抽油杆柱下行程时摩擦阻力增大。随着注聚时间延长,杆管和泵内结垢井逐渐增多,垢块滞留在泵内,易发生机、杆不同步。 2.4停机对机、杆不同步的影响 在不同步19口井中,有2口井因测静压、停电造成机、杆不同步。由于长时间停机井筒中液体内细砂和杂质沉积到泵筒内,使抽油杆柱下行程时阻力增大造成机、杆不同步【2】。 3机杆不同步现象处理情况 3.1热洗处理机、杆不同步情况 当出现机、杆不同步现象时,均是先由基层队启动热洗泵进行热洗处理,不成功的由水泥车处理,用水泥车共处理成功4井次。上半年基层队用热洗泵处理机、杆不同步井效果不好,主要原因是:热洗泵解卡时工作压力3Mpa左右,温度在78摄氏度左右,排量在10-14m3/h之间,对蜡卡井效果明显,对其它原因造成的机、杆不同步井效果不好。水泥车同热洗泵相比,工作压力大、排量大温度略低,处理因泵筒内有细砂和聚合物混合物造成机、杆不同步的井效果较好。 3.2酸垢处理机、杆不同步情况 酸垢是将按一定浓度配制好的酸液注入油、套环形空间内,关井一定时间,通过化学反应,将井底的垢溶蚀,再用泵车将酸液和垢渣替出,以达到除垢的目的。针对机、杆不同步井共酸垢8井次,成功6井次,酸垢对机、杆不同步井取得了一定效果,但也存在一定的问题,其中个别井酸垢后又产生机、杆不同步现象。 3.3应用技防措施处理机、杆不同步情况 X井两月连续两次因机、杆不同步检泵,发现泵内有砂,冲砂后下∮70整筒泵,起机后仍机、杆不同步,改下下长柱塞防泵后正常生产。针对出泵严重的机、杆不同步井,共下长柱塞防砂泵4井次,效果较好均能正常生产。 4针对机、杆不同步井的防治措施 1通过分析示功图,对示功图显示“肥大”下载荷线出现“凹底“的井采取洗井处理,再复测示功图验证【3】。洗井时压力要提高,但温度不能过高,对洗井处理成功的机、杆不同步井,要及时跟踪描述生产情况,为类似井下步措施提供可靠的依据。 2对采出液中见聚浓度高、粘度大的井,可选用超间隙大流道整筒式抽油泵,以降低抽油机悬点载荷、减小抽油泵下行阻力,可以在一定程度上减少机、杆不同步现象的

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