300KA大型预焙槽加锂盐铝电解生产技术.DOC

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300KA大型预焙槽加锂盐铝电解生产技术 早在1886年霍尔的第一个专利书中,就已提出了锂盐在铝电解上应用的建议,它的主要作用是降低电解质的初晶点,提高电解质导电率,降低电解质密度等,下面从锂盐对电解质体系的影响进行逐一分析。 (1)电解温度 电解温度T实际可表示为电解质的初晶温度t0与电解值的过热度△t之和,即 T=t0+△t 电解质中添加锂盐后,可使其初晶温度降低,其对初晶温度的影响可从下表看出: 表1? ???LiF对电解质初晶温度的影响 LiF wt % 0 2 4 6 8 19 初晶温度oC 955.0 938.5 921.3 905.5 886.7 875.5 锂盐能使电解质初晶温度降低,主要是由于添加锂盐后,在电解质体系中形成了一个稳定的低溶点化合物锂冰晶石(Li3AlF6),锂冰晶石(Li3AlF6)的熔点只有785oC左右,而冰晶石(Na3AlF6)的溶点则为1010oC,因此,用部分锂冰晶石代替钠冰晶石可以显著降低冰晶石-氧化铝二元系的熔点。 (2)电解质的电导率 锂盐添加后将使电解质体系得到改善,增加电解质电导率,LiF对电解质电导率的影响最强,随着电导率的增加,电解质电阻降低,从而可以达到降低电压的目的,因此LiF是铝电解生产优良的添加剂。 (3)对密度的影响 相对MgF2及CaF2,LiF添加剂能降低电解质密度,可使铝液镜面同电解质界面更好的分层,减少二次反应的几率,达到提高电流效率的目的。 (4)对电解质粘度的影响 LiF对降低电解质粘度的效果最显著,粘度的降低,促进电解质在电解槽内的流动和CO2气体的排除,提高电流效率。 从以上分析可以看出,LiF能够显著改善冰晶石熔液的物理性能。表2计算了各种添加剂对电解质物理性能的影响。 表2? ???各种添加剂对电解质物理性能的影响 电解质各种添加剂 初晶温度oC 导电率Ω-1·㎝-1 蒸汽压Pa Na3AlF6 1011 2.874 534 CaF2 4% -12 -0.051 -2 7% -20 -0.099 -3 AlF3 4% -1 -0.171 +137 7% -24 -0.439 +593 LiF 1% -9 +0.047 -11 3% -27 +0.142 -33 MgF2 1% -5 -0.047 -10 3% 从表2可以看出:锂盐在降低电解质初晶温度,提高电导率以及降低氟化盐消耗方面比其他添加剂都好,因此锂盐应该是铝电解生产的良好添加剂。 2、技术特点: (1)降低电耗 使用该技术后,在极距不变的情况下,电解槽工作电压降低了,从而大大降低了吨铝电耗。使得在铝产量不减的情况下,节约了用电量,特别在用电紧缺时期,节约的电量可以弥补社会其他行业及生活需要。 (2)电解温度的降低 使用该技术后,电解槽槽温随着电解质初晶温度的降低而降低,减少了氟化物的挥发,改善了生产作业环境,同时减少了对环境的污染。 (3)电流效率提高 使用该技术后,由于电解槽槽温的降低,使得电流效率有所提高。 4、技术评审和知识产权情况 此项技术属企业技术革新成果,自主知识产权,已应用在企业的大批量生产中,节能降耗明显,适用于所有大型预焙槽铝电解生产。 主要技术经济指标 大型预焙槽在添加锂盐后,电流效率明显提高(槽日产提高了55.69 kg),直流电单耗下降了368 kwh/t.Al,氟化铝单耗下降了8.51 kg/t.Al。 如表3所示。 表3? ???300KA系列添加锂盐主要技术经济指标 槽日产(kg) 电耗(kwh/t.Al) AlF3(kg/t.Al) 添加前 2260 13400 27 添加后 2315.69 13032 18.49 差值 55.69 368 8.51 锂盐成本:300kA系列单台槽日添加锂盐为8㎏(碳酸锂)。 九、已成功应用该技术的主要用户 云南铝业股份有限公司300KA系列、186KA系列。 十、推广应用的建议 此项工艺技术是通过加入锂盐铝电介质使预焙槽的生产条件优化,进一步降低了直流电消耗和氧化铝的消耗,技术成熟、先进、已在云南铝业股份有限公司的300KV和 186KV大型铝电解预焙槽上应用,使直流电消耗下降了368KWH/t.Al, 氧化铝单耗下降了8.51KG/ t.Al,节能降耗、减轻污染,经济效益和环境效益显著。对现有满足大型预焙槽电解铝生产的原料、材料皆适用,对工艺条件也无特殊要求。

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