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笼式调节阀的泄漏处理
内容来源自网络
FV-201防喘振调节阀是浓硝车间生产现场非常重要的一台调节阀,如果调节阀阀芯发生泄漏,工艺气中的NO2气体会直接通过调节阀进入排气筒,从而使尾气中NO2气体浓度排放超标,达不到环保要求。
概述
FV-201防喘振调节阀是浓硝车间生产现场非常重要的一台调节阀,如果调节阀阀芯发生泄漏,工艺气中的NO
2
气体会直接通过调节阀进入排气筒,从而使尾气中NO
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气体浓度排放超标,达不到环保要求。在2010年11月3日,浓硝车间尾气浓度突然升高,从100ppm左右上升到600ppm左右,经过专业技术人员讨论、分析、判断,一致认为是尾气浓度升高导致FV-201调节阀阀芯发生泄漏造成。为了环保达标排放的要求,因此必须对FV-201调节阀进行检修处理,使调节阀达到Ⅴ级泄漏等级要求。
2调节阀结构形式
FV-201调节阀是由CCI生产的气缸直行程笼式调节阀,介质流向为低进高出,使用中,因原平衡式阀塞上的O型密封圈易损坏的问题,后由厂家将平衡式结构更改为非平衡式,并通过计算,在现有双作用气缸口径和气源压力下采用非平衡式,仍能满足调节阀在工况压力下的Ⅴ级泄漏等级要求。调节阀密封形式为单座金属硬密封,流量特性为直线型,公称通径DN250,CV值900,阀笼设计为多孔降压以降低流体噪声。双作用气缸执行机构配备有储气罐,确保阀门在气源中断情况下也能紧急打开,防止压缩机出现喘振。
3 FV-201调节阀泄漏点及泄漏量检查
3.1 泄漏点检查
在工艺具备停车交出检修的条件下,将FV-201调节阀进出口管道与调节阀进口法兰拆卸分开,用DN250的盲法兰盲好调节阀入口,并加0.30MPa仪表气源,在调节阀阀座、阀芯部位用肥皂水查漏,观察泄漏情况,用以判断是否为阀芯线密封处泄漏,还是阀座垫片处漏。
通过检查,阀座的垫片处没有泄漏,泄漏处在阀笼的孔眼处,因此确定是在阀芯密封处泄漏。
3.2 水压泄漏试验
根据GB/T17213.4—2005《工业控制阀检查及例行试验第四部分:检验和例行试验》标准进行泄漏试验,向调节阀进口阀内腔灌水进行0.30MPa的水压泄漏试验,在调节阀出口处收集泄漏水量(见图1),泄漏量达到2200ml/min,调节阀的泄漏量很大。
图1 刚取下调节阀时水压试验泄漏情况
根据GB/T17213.4—2005《工业控制阀检查及例行试验第四部分:检验和例行试验》中7.3.3泄漏规范,计算FV-201调节阀水压试验Ⅴ级泄漏等级要求的泄漏量。见表1。
表1 FV-201调节阀水压试验Ⅴ级泄漏等级泄漏量
由于FV-201水压试验的泄漏量是2200ml/min,远远大于调节阀Ⅴ级泄漏等级要求的泄漏量0.225ml/min,所以需要对调节阀的泄漏进行处理。
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4调节阀泄漏处理
由于调节阀泄漏确定是在阀芯密封处,我们从技术上分析认为,阀芯与阀座的密封正常情况下为线密封,由于阀芯、阀座长期腐蚀、冲刷等原因,造成密封面损坏,引起调节阀泄漏量增大。
由于调节阀的泄漏在阀芯阀座密封面处。从调节阀阀芯、阀座腐蚀情况、检修费用等方面考虑。针对调节阀的泄漏处理过程分为3步:
第一步:在阀芯、阀座原密封面上进行光刀处理;
第二步:如第一步处理效果不好,应根据阀芯、阀座的配合尺寸,光刀、研磨,形成新的密封面。
第三步:更换阀座环,重新定位密封线,使调节阀达到Ⅴ级泄漏等级要求。
4.1阀芯、阀座测绘
阀芯、阀座拆卸完成后,由仪表专业技术人员和专业测绘人员共同对调节阀阀芯、阀座进行仔细测绘。通过对阀芯、阀座的测绘,了解调节阀泄漏较大的部位,以及为接下来的密封面加工和光刀工作提供基础数据。
4.2 阀芯、阀座密封面光刀处理
4.2.1 在阀座原密封面进行光刀处理
在调节阀阀座原密封面上进行光刀处理,光刀处理前阀座图片如图2;阀座截面加工图如图3;光刀处理后阀座图片如图4。
图2 光刀处理前阀座图片
图3 阀座截面图
图4 光刀处理后阀座图片
步骤1:首先对阀座A面进行光刀处理,轻微进刀,此次进刀大约7~8丝,光至见金属本色,并使表面光洁度达到,B面没有做任何处理(进刀时A面的找正差0.5丝,外圈的不圆度差2丝)。
步骤2:C面按照下图进行光刀,进行倒角光刀处理,C面与轴线的角度为20°,使密封线落到上沿处,C面光刀后抛光至表面光洁度为。
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4.2.2 在阀芯原密封面进行光刀处理
在调节阀阀芯原密封面上进行光刀处理,调节阀阀芯图片如图5,调节阀阀芯示意图如图6。
图5 调节阀阀芯图片图
图6 调节阀阀芯示意图
如图所示,沿着原阀芯的密封面D面作光刀处理,改变角度使密封面D面切线与轴线的夹角为35°,以确保阀座A面与C面相交线落在阀芯D面上,起到密封作用。按此角度光刀直至见金属本色,光刀后的密封面D面抛光至表面光洁度为(阀芯找
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