堆取料机旋转大轴承缺陷的分析及改进意见.pdfVIP

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  • 2019-07-04 发布于江苏
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堆取料机旋转大轴承缺陷的分析及改进意见.pdf

维普资讯 J990年 (第 2l卷) 燃 料 与 化 工 第 4期 (总第 167期 ) 堆取料机旋转大轴承缺陷 的分析及改进意见 李运奎 (攀钢焦化厂) 攀钢焦化厂一备煤车间的两台 KL—l型 (4)轴承本身在 内圈有上下两道毛毡密封, 堆取料机于 1970年开工 以来 ,旋转大轴承 (3 上密封使用不久就会失效 ,又不易更新 ,而大 — 9l4推 力 向心 交 叉滚 子 l00/ 3230× 量的煤尘就从上面缝隙进入轴承 内,因而破坏 240)多次发生故障,出现滚道被滚动体擦伤的 了润滑 。由于轴承 内进入大量的煤尘,被下部 现象 轻者出现伤痕引起不正常的响声 ,严重 毛毡堵死 ,煤尘不能排出。因此 ,经常发生故 时不能转动,给生产、检修带来很大困难 经 障,使大轴承的使用寿命很短。 分析 ,找 出了轴承设计 中存在的问题 ,从而解 2 改进方案 决 了大轴承的隐患 。 (1)干油润滑改为稀油润滑 稀油能起到 l 滚道擦伤故障分析 清洗作用 ,进入轴承 内部的煤尘、铁屑等杂物 (1)该轴承的滚动体是交叉安装的,承受 不致留在内部而被清洗到下部油池中,定期放 径 向和轴 向两个载荷,承受轴 向载荷的滚动体 出油池下部杂物 。去掉轴承 内圈下部毛毡 ,作 下平面与 圆弧工作面相接触 ,虽然滚道工作面 为杂物排出口和润滑油进入 口,见图 1。从而改 是很大的弧面 ( 3582mm),滚动体的直径又很 善了润滑 ,保证大轴承的正常运行 小 ( 100mm),因此 ,实际上滚动体下端面与 (2)滚动体几何形状的改进 。将滚动体的 滚道的接触是 点接触,而不是面接触 ,这就是 一 端改成圆弧形 ,以改善与滚道的接触,不致 造成工作面被擦伤的主要原因 擦伤工作面 因为外齿圈上的滚道面是一个锥 (2)承受轴 向载荷的滚动体下端面按理不 应承载很大 的力 ,但是 ,由于前后两个承受径 载的滚动体与承受轴 向载荷的滚动悻之间夹得 很紧 (在载荷太的方位)而被向前推进的滑动 过程 中将滚道擦伤 。在擦伤过程中掉下的铁屑 被滚动体滚压 ,由于负载较大,工作面被压成 麻点,这样返复的擦伤、滚压,就会造成滚道 伤痕越来越严重 ,直至转动困难被迫停机 (3)该轴承润滑方式原设计选用干油润滑 。 但 由于该机的工作环境差,煤尘经常从上面密 封处进入滚道 内部,影响了轴承的润滑,严重 时滚道 内全部被煤尘堵死 ,另外滚道擦伤掉下 的铁屑被油脂粘住 ,使滚道被挤压出伤痕,严 重时滚动体被挤碎,滚道严重擦伤 ,造成被迫 停机检修 。 囝 1 改进焉的油池 3l 维普资讯 !的0年 (第 21卷) 燃 料 与 化 工 第4期 (总第 i67期) , 激动体下端是一个平面。因此 ,滚动体的 一 端必须改成弧面 (球面),但不能大于锥体弧 , ;{—: 旦-苫 可用着色法检查接触好坏使弧径得以修正,见 引 } 。J 图 2。 t

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