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龙门刨床试车
一、试验前准备工作
1、断开所有电源
2、准备常用电工工具:万能表、0—30A交流钳表、500V摇表、0—4000转/分转速表。
3、按图纸检查接线正确性。
4、RP1、RP2调到最小位置,自耦变压器调到最小位置,各行程开关处于初始位置,SA1—SA6处于接通状态。(复位)
5、测量电气系统绝缘电阻,当绝缘电阻≥0.5M时,认为合格。(测绝缘)
6、断开系统6根线(即将SA1—SA6处于断开状态,用SA1—SA6开关代替。
SA1——OⅠ线圈 SA4——发电机励磁绕组
SA2——OⅡ线圈 SA5——电压负反馈
SA3——OⅢ线圈 SA6——发电机和电动机
二、局部试验
1、合上配电板上四个开关,机组点动试验。
按下SB2电机组起动,按下SB1电机组停车,检查机组转向的正确性和机械、电气性能。2、将“发电机电源开关”和“扩大机电源开关”断开,按下SB2,待Y—Δ转换后,再进行下列试验。
3、刀架电机试验:
①垂直刀架电机正转:按下SB3→KM5吸合→M6正转
②右侧刀架电机正转:按下SB4→KM7吸合→M7正转
③左侧刀架电机正转:按下SB5→KM9吸合→M8正转
4、栋梁升降试验:
①横梁上升:按SB6→KA1获电→横梁放松→撞SQ6→横梁上升→松开SB6→横梁停止上升→SQ6复位→横梁夹紧。
②横梁下降:按SB7→KA1获电→横梁放松→撞SQ6→横梁下降→松开SB7→横梁停止下降→SQ6复位→横梁夹紧。
5、工作台试验:
按下SB8→KA2吸合→步进
按下SB12→KA4吸合→步退
按下SB9→KA2、KA3吸合→前进
按下SB10→停止
按下SB11→KA3、KA4吸合→后退
按下SB10→停止
按下SB9→前进
6、工作台自动循环试验:
撞SQ10→串入RP3→前进减速。
撞SQ12→KA2→KA4→前进 换向 变后退 复位(后撞的先复)
撞SQ11→串入RP4→后退减速
撞SQ13→KA4→KA2→后退 换向 变前进 复位
7、加入直流给定电压,调整给定电压Aug。
合上直流开关,自耦变压器UN=50V,在前进状态下调RP1,使UG=U221,210=6V。
8、按下SB1停机。
三、系统试验
1、合上“发电机”各“扩大机”开关。
2、按下SB2,启动机组,观察Y—Δ转换,测量交流拖动电机的起动电流、运行电流、转速。
3、按SB9在前进状态下,测量扩大机的剩磁电压(大小都可以)。此时,红笔点B1—AG,黑笔点H2—AG。
4、合上SA3,加入扩大机OⅢ绕组的励磁电流。测量扩大机端电压,B1—AG为正、H2—AG为负是正确。
5、合上SA4,观察发电机端电压,电压表右偏为正确(OⅢ绕组接反指针左偏)。
6、调自耦变压器和RP1,使UG=100V。
7、合上SA5,UG下降为电压负反馈—正确。
8、合上SA1,UG下降说明稳定绕组工作—正确。
9、合上SA6起动直流电动机。
10、合上SA2,UG上升,说明电流正反馈—正确。
11、按下SB10、SB1停机。
12、断开4个电源开关。
龙门刨床的故障排除
一、故障1:发电机不能建立直流电压
(1)发电机励磁绕组无电流通过,可能是扩大机未向励磁绕组提供励磁电流或励磁回路断路。
(2)发电机电枢绕组G1输出断路。
二、故障2:直流电压极性错误,导致工作台不正确。
(1)若转向正确,可能是OⅢ绕组反,AG极性反,导致发电机励磁电流电流方向反,引起发电机极性反。
(2)若转向正确,OⅢ绕组正确,AG极性正确,则可能是发电机励磁绕组头尾接反。
(3)接线正确,若电动机旋转方向反。
三、故障3:电压负反馈环节出现正反现象。
电压负反馈是通过发电机两端并联的电位器R3取得的,反馈电压α2Ug与发电机端电压成正比,同时α2Ug与电压α1Ug极性相反(负反馈即反极性串联),这时OⅢ绕组的电流IOⅢ=,R3为控制绕组OⅢ回路总电阻,若接线接成同极性串联,即接错线,才会出现正反馈。
四、故障4:电流正反馈环节出现负反馈现象。
图中Uab与主回路电流成大小正比,将两点电压降加在4R上,从4R取出并经过电阻R9送到OⅡ端(正),此时OⅡ绕组的磁势与给定信号OⅢ的磁势势方向一致,因此称为电流正反馈。
五、故障5:电桥稳定环节工作不正常。
OⅠ绕组的输入信号是OⅠ2与W2—G1之间的电位差,若电桥平衡时,输入电位差为零,OⅠ绕组没有电流,稳定绕组不起作用。
当发电机输出电压因某种原因而增大时,OⅠ2与W2—G1两点之间的电压差就越大,OⅠ的作用越大。一般来讲,测U=100V左右时,OⅠ2与W2—G1两端为0
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