无缝钢管典型内折叠缺陷分析.docx

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2014 年 12 月 · 第 31 卷 · 第 6 期 Dec. 2014 Vol. 31 No. 6 轧 钢 STEEL ROLLING  · 31 · ·研究与开发 · DOI:10.13228/j.boyuan.issn1003-9996无缝钢管典型内折叠缺陷分析 宫志民 1,梁建山 1,田青超 2 (1.烟台鲁宝钢管有限责任公司,山东 烟台 264000; 2.宝钢股份有限公司研究院,上海 201900) 摘 要:烟台鲁宝钢管有限责任公司斜轧生产 Φ 177.8 mm×10.36 mm P110 套管过程中出现一种较为典型的螺旋内 折叠缺陷,严重影响产品质量。本文从宏观缺陷特征和微观金相特征出发,对该内折叠缺陷的形成原因进行了分析, 认为管坯中心疏松、中间裂纹等铸坯缺陷是导致该内折缺陷产生的关键因素。 关键词:钢管;穿孔;内折叠;连铸管坯;中心疏松 文献标志码:A 文章编号:1003-9996(2014)06-0031-04 Causes analysis of typical interior folding defect of seamless steel tube GONG Zhi-min1, LIANG Jian-shan1, TIAN Qing-chao2 (1. Yantai Lubao Steel Pipe Co., Ltd., Yantai 264000, China; 2. Research Institute, Baoshan Iron Steel Co., Ltd., Shanghai 201900, China) Abstract: A typical helical interior folding defect was generated in the Φ177.8mm×10.36mm P110 casing pipe, and led to seriously influence to the product quality at Yantai Lubao Steel Pipe Co., Ltd. By means of macro and micro features exami- nation of defect , the causes were found out. The intermediate crack , center porosity and inclusion of billet were the prime reason which caused the defect. Key words: steel tube; piercing; interior folding; continuous casting pipe billet; center porosity. 1 引言 在采用连铸管坯、二辊曼式穿孔斜轧机组生产 Φ 177.8 mm×10.36 mm 规格套管过程中,间断无规 律地在管体中出现一种螺旋薄铁皮状内折叠缺陷 (如图 1 所示),严重影响产品质量。 图 1 内折叠缺陷形态 Fig.1 Morphology of interior folding defect 内折叠缺陷是无缝钢管热轧生产的主要缺陷之 一,其产生主要受 4 个因素的影响[1-2]:一是管坯内在 质量;二是管坯加热质量;三是工模具表面质量;四 是轧制工艺因素。 而铸坯质量造成的内折叠缺陷在热轧过程中较 难控制。影响轧制内折叠的铸坯缺陷主要有[3-4]:连 铸坯中心疏松,芯部缩孔,柱状晶在铸坯内的形态、 大小及成分偏析,管坯夹杂(夹渣)等微观缺陷。本文 结合生产实际,分析了铸坯中心疏松、中间裂纹等导 致内折叠缺陷产生的机理。 2 内折叠缺陷宏观特征 生产中,内折叠缺陷间断出现,出现时机无规 律,或间隔 3、5 支,或间隔几十支不等;内折叠位置轧 件头部居多,尾部次之,然后为中部。受内折叠缺陷 影响,经二辊斜轧穿孔后的热态毛管外表面可见暗 黑色螺旋内折叠痕迹,由此确定该内折叠缺陷产生 于对实心连铸管坯进行斜轧穿孔变形的过程中。 为此,生产过程中对管坯加热、穿孔工艺进行了持 续调整试验,但缺陷均无改善。至生产后期,在 4 支穿 孔前卡掉队管坯中发现端部出现严重的缺陷孔腔或撕 裂现象,明显异于常规前卡管坯内腔形态,如图 2 所示。 收稿日期:2014-02-21 作者简介:宫志民(1981—),男(蒙古族),内蒙古赤峰人,工程师,硕士研究生,主要从事无缝钢管热轧工艺技术研究工作。 · 32 · 3 管坯低倍分析 轧 钢 2014 年 12 月出版 (a)缺陷内腔;(b)撕裂内腔;(c)正常内腔。 图 2 前卡管坯内腔 Fig.2 Inner cavit

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