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双进双出磨煤机料位测量准确性探讨
路甲立 肖玉生
(华能济宁运河发电有限公司,山东 济宁 272057)
[摘要]通过双进双出磨煤机存在问题的影响及分析,确定了料位准确测量是解决问题的主要方法;对料位计改造后运行情况介绍和取得效益测算,进一步说明了料位准确性的关键作用。结果表明,双进双出磨煤机料位测量准确是其正常运行的基本条件,依此加以调整可以提高运行经济性、煤种适应性和负荷调节性。同时也试图由此启示出更好的实践。
[关键词]双进双出磨煤机;料位;分析;准确性
引言
华能济宁运河发电有限公司(以下简称运河厂)#5、6炉是1025t/h亚临界压力、控制循环锅炉,采用正压直吹式制粉系统,分别配用三台BBD4060型双进双出钢球磨煤机,分离器采用分离型。磨煤机主要设计规范见表1
表1 运河厂#5、6炉双进双出磨煤机主要设计规范
磨煤机型号
BBD4060
最大装球量(t)
78
出力(HGI=50,H2O=8%) (t/h)
60
分离器直径(mm)
2900
筒体有效内径(mm)
3950
煤粉细度(R90)
24.6
筒体有效长度(mm)
6140
磨煤机进口风温(℃)
184.5
筒体转速(r/min)
16.6
功率(KW)
1300
筒体有效容积(m3)
75.2
电流(A)
163
磨煤机运行中,出现出力偏低、煤粉细度大且不稳定,回粉管、内锥挡板堵塞等问题。造成飞灰、炉渣可燃物大,制粉电耗高,频繁停磨清理分离器。影响到汽压、汽温稳定和AGC(发电量自动控制)品质,及公司发电、节能目标的实现。
图1 #5、6炉磨煤机系统示意简图针对这些问题,运河厂从双进双出磨煤机的工作原理、结构特点着手进行分析,试图找到原因、采取措施,使问题得以解决。
图1 #5、6炉磨煤机系统示意简图
存在问题分析
主要分析内容
如图1所示,双进双出磨煤机有两个相互独立的对冲回路。滚筒转动将钢球带到一定高度落下,主要是撞击、同时兼有挤压和碾压作用磨制煤粉;在一次风的作用下,进行干燥、携带。在一定磨内料位和一次风压条件下,主要通过改变容量风和旁路风风门开度来调节磨煤出力、维持一次风速。分离器分离出细度不合格煤粉回送再磨。
影响磨煤机出力、煤粉细度的因素主要有:煤质、料位、通风量、钢球装载量及配比、波浪瓦形状、分离器性能、运行操作等。通过这些因素的现状调查,对实际情况进行了分析,进而形成了分析结论。具体分析内容见表2。
表2 #5、6炉磨煤机存在问题分析
序号
因素
现状
分析
结论
煤质
设计可磨系数75~65,实际水分、灰分及热值变化较大
煤炭市场制约,为降低发电成本,难以燃用设计煤种
适应煤质一定范围变化
料位
一般规定差压料位是800Pa。由于料位计不准确,为防止满磨被迫采用800Pa的低料位控制方式
在一定的通风量和给煤量下,高料位运行可延长煤在筒体内停留时间,使煤反复磨制,煤粉变细;而低料位运行情况正好相反,煤粉变粗[1]
改造差压料位计,使之准确测量
通风量
根据锅炉负荷和一次风速进行调整
在料位一定时,随着通风量的增加,携带煤粉的能力增加,煤粉变粗。而通风量是与锅炉负荷适应的,满足负荷更为重要
适应锅炉负荷变化进行调整
钢球装载量及配比
钢球量按厂家规定控制130~140A;初次大小配比加球,添加成品球自然形成配比,大、小修筛选
钢球之间间隙,影响煤粉细度、携带。通过适当增加钢球量试验,煤粉细度和磨煤出力变化不大
非关键影响因素
波浪瓦
形状
低铬球配中铬波浪瓦
影响钢球携带高度及数量。停磨检查,波浪瓦形状正常
非关键影响因素
分离器
性能
煤粉细度不稳定;分离器易发生内锥锁气挡板卡涩、回粉管堵塞,频繁停磨清理分离器
分离器回粉量和阻力会影响磨煤出力。通过调节折向挡板和清理分离器间隔,作用小、难以持续
改造分离器,使之正常分离、避免堵塞
运行操作
执行操作规程,基本正常
运行操作有一定影响,可以修改操作规程及检查、考核进行改进
非关键影响因素
从以上分析可以看出:①.改造差压料位计,使之准确测量;②.改造分离器,使之正常分离、避免堵塞,是解决问题的主要方法。
差压料位重点分析
图2是#6炉燃烧系统煤粉细度大工况的画面。从中可以看出:运行工况是A、B磨运行、机组负荷298MW、磨煤机出力是130.5t/h,A磨容量风门开度约是49%、料位是350Pa左右,B磨容量风门开度约是44%、料位是770/525Pa。
图2 #6炉燃烧系统煤粉细度大工况画面
这一工况下,若增大A磨容量风门开度,主汽压力相应迅速,此时若增加给煤量,料位很快增大;由此来看,A磨料位显示低,实际并不低,判断是差压料位计测量不准。B磨的情况是分离器阻力大,开大B磨容量风门开度,主汽压力相应缓慢;虽然
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