热连轧厂高压水除鳞泵组节能改造及系统优化探究实践应用.pdfVIP

热连轧厂高压水除鳞泵组节能改造及系统优化探究实践应用.pdf

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冶金/矿山通用机械I警m、 GM IHdHstn、l in、ietⅡnHrgicni&M确e 热连轧厂高压水除鳞泵组节能改造 及系统优化研究应用 李玉峰 济南钢铁集团检修公司 (山东250101) 【摘要】济钢热连轧生产线除鳞泵站能耗大,除 粗轧除鳞。两套系统投用后,各个除鳞点的压力均可达 鳞压力低,氧化铁皮清除不彻底,设备故障率高,制约 到19MPa以上,基本保证了钢板的除鳞效果,有利于新 生产的稳定运行。通过对高压水除鳞泵组进行节能改 产品的开发。 造,对除鳞箱、除鳞集管及管路进行优化,降低了能源 但在系统运行中,由于两套系统不兼容,导致了 消耗,提高了除鳞效果,保证了钢板表面质量。 能源的浪费,同时粗除鳞系统泵组故障频发,输出压力 【关键词】高压水除鳞优化节能效果 降低,备件及维修费用增加,严重制约了生产的稳定运 行。主要体现在如下方面。 一、前言 1.粗除鳞泵组能耗高,高压水溢流量大 济钢热连轧厂从加热炉出来的连铸板坯,由炉后 热连轧厂粗除鳞泵组由电动机、增速器和离心泵 高压水除鳞箱去除一次氧化铁皮后,经辊道运输到粗 等组成,离心泵额定压力为20MPa,经过多年运行后, 轧机前,经粗轧高压水除鳞后,由粗轧机可逆轧制3~ 供水压力最高到18.5MPa,不能满足高强度钢除鳞需 5道次,轧制成厚度为28~40mm的中间坯,经精轧高要;因为离心泵一直以额定高速高压运行,耗电量较 压水除鳞后,再进入Fo~F6精轧机组轧制成厚度1.5~大,而且对设备磨损大,管路冲击大。据统计,2011年 x 19mm、宽度900~1550mm的成品带钢。高压水系统的度热连轧厂耗电总量为1.69108kw-h,高压水除鳞泵 除鳞效果,对成品带钢的表面质量和合格率起着决定性 组耗电量为4.75×107kw-h,占全厂耗电总量的28%, 的作用。 7 kw.h。 其中粗轧机泵组单台年耗电量约为14×10 炉后粗除鳞集管和粗轧机除鳞集管瞬时用水量合 二、热连轧厂高压水除鳞系统存在的问题 计为682m3/h。3台粗除鳞泵组2开1备,每台离心泵流 量350m3,ll,2台泵组供水量700m3/h,当两点同时除鳞 热连轧厂高压水除鳞泵组分为两套系统,老系统 与轧线同步建设投用,泵组为重庆水泵厂产品,依靠增 时,系统供水处于平衡状态。由于除鳞时间约为生产时 速机提速,运行模式为2开1备,在轧制节奏较快时,板 间的一半,即便不除鳞,泵组也以额定流量运行,高压 坯除鳞压力较低,效果较差。公司于2007年对高压水除 水通过最小流量阀直接排到冲渣沟内,所以l/2的高压 鳞泵组进行了扩容改造,新建了一套新系统,新系统由 水被白白浪费掉。 济钢国际工程公司和营口流体设备公司进行设计施工, 2.两套除鳞系统不兼容 泵组为沈阳格瑞德泵,依靠液力偶合器进行升降速,运 粗除鳞泵组供水压力

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