青钢6#高炉改善煤气利用降低消耗实践.pdf

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第31卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.31,No.2 2009年4月 Shandong Metallurgy April 2009 节能减排节能减排 # 青钢6高炉改善煤气利用降低消耗实践 刘玉猛,翟凤琴,徐安坡 (青岛钢铁控股集团有限责任公司,山东 青岛266043) 摘 要:青钢6高炉为双钟炉顶,由于此局限煤气利用改善比较困难;通过对改善煤气利用、降低焦比的方法进行分析及采# 取精料入炉、优化送风制度、合理分布炉内煤气流、提高顶压等调剂手段,6高炉煤气利用达到44.38%,综合燃料比降到508# kg/t,综合焦比477kg/t。 关键词:高炉;双钟炉顶;煤气利用;燃料比 中中图分类号号:TF538.1 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2009)02-0011-03 1 改善煤气利用、降低焦比的方法及分析 不变的情况下,由加重边沿到加重中心负荷,由重到 轻的是:正同装→正分装→混同装→倒分装→倒同装。 实践证明,煤气利用每提高1%,焦比降低1.2%, 1.3 提高炉顶压力 提高煤气利用能够降低燃料比,节能降耗。提高煤 提高炉顶压力,使煤气在高炉中停留时间加长, 气利用的主要方法是发展中心气流,抑制边缘气流, 提高煤气利用。另外,提高炉顶压力还有利于稳定 延长煤气在高炉内停留时间,提高间接还原度。高 煤气流,促进高炉稳定顺行,提高煤气利用率。炉顶 炉生产中一般分上部调剂与下部调剂,上部调剂是 压力每提高0.1%,降低焦比0.5%。 主要手段,下部调剂主要是适应上部调剂。生产中 1.4 送风制度调剂 提高煤气利用也一般采取上、下部综合调剂的手段。 一般情况下,提高鼓风动能可以有效吹透中心, 1.1 精料方针 发展中心气流,改善煤气利用。对于生产中的高炉, 高炉稳定顺行是提高煤气利用的基础。炉况不 由于风口套调剂一般固定不宜变动,所以调剂的主 顺,崩滑料较多,特别是管道性气流的出现,往往恶 要是风量、风温、富氧及喷吹煤粉。风量的选择主要 化煤气利用,造成煤气流失常,引起高炉大凉等事 决定于炉况是否顺行,其次是生产需要:是追求高利 故。入炉原料粉末较多或焦炭质量差极易引起气流 用系数还是降低消耗;同一座高炉风量大小(同一条 局部发展。另外,随着炼铁循环经济的发展,各种炼 件下)表现在冶炼强度上,冶炼强度越高说明风量相 铁、炼钢废弃物的再利用等因素,各钢厂入炉原料中 对越大。合理风量即冶炼强度应该是吨铁消耗风量 碱金属及锌等元素的危害越来越严重。除对高炉长 最小。宝钢炼1t铁的风耗是1100m ,一些中型高3 寿的影响外,对高炉操作也有危害;碱金属、锌等在 炉是1300m/t,而大多数小

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