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doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2014
doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2014.04.004
汝振广1,潘涔轩1,苗华磊2,刘闺华1
(1.中国环境科学研究院 清洁生产中心,北京 100012;2.株洲冶炼集团股份有限公司,湖南株洲 412004)
摘要:采用洗涤型隔膜压滤机和多级逆流洗涤工艺,研究电解锌直浸渣中水溶性锌的洗涤回收。结果表明,采用三级逆流洗涤回收工艺,清水用量为渣(湿)重的30%,在连续7个试验周期中,直浸渣中水溶锌含量由原工艺的4.98%降低至0.60%的稳定效果,高浓度的含锌洗出液可返回生产系统,不会影响生产系统水平衡。
关键词:直接浸出;水溶锌;逆流洗涤;水平衡
中图分类号:TF813 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2014)04-0000-00
Recovery of Water-soluble Zinc from Direct Leaching Residue of Zinc Concentrate by Multi-stage Countercurrent Washing
RU Zhen-guang1, PAN Cen-xuan1, MIAO Hua-lei2, LIU Gui-hua1
(1. Cleaner Production Centre, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China;
2. Zhuzhou Smelter Group Co. Ltd, Zhuzhou 412004, Hunan, China)
Abstract: Water-soluble zinc (WSZ) was recovered from direct leaching residue (DLR) of zinc concentrate by multi-stage countercurrent washing process with membrane filter press. The results show that the recovery of WSZ could be reduced from 4.98% to 0.60% in continuous seven experiment periods under the conditions of dosage of clear water accounting for 30% of weight of wet DLR and three-stage countercurrent washing process. The washing solution with high concentration of WSZ can return to leaching solution preparation system without affecting water balance in the whole process.
Key words: direct leaching residue; water-soluble zinc; countercurrent washing; water balance
我国锌产量连续多年居世界第一位[1]。目前国内以硫化锌精矿为原料的炼锌工艺流程主要为焙烧—多段浸出—净化—电积,锌浸出率在97%左右,但工艺复杂,易造成大气污染[2]。国内一些企业引进国外先进的直接浸出炼锌技术,锌精矿不需焙烧,在富氧条件下直接高酸浸出,工艺简单,自动化程度高,操作方便,环境污染小,锌浸出率高达99%以上[3-4]。
在直浸工艺中,硫化锌精矿湿法浸出后产生的尾矿渣中含有大量的单质硫(65%)及其它贵重金属,无法进入渣场填埋,必须进行回收处理。但限于现有的浓缩过滤工艺,渣中残留了约25%~30%的浸出溶液,其中水溶锌浓度(以Zn2+计)在140 g/L以上,导致了渣中4.5%~5.5%(以Zn计)的水溶锌残留,因此在回收处理硫和贵重金属前,必须降低渣中水溶锌。目前该行业多采用将直浸渣加清水化浆,稀释洗涤渣中水溶锌的工艺。该工艺一般需要浓缩和多次化浆,工艺步骤多,设备投入较大[5-6],且很容易因洗涤用水量大导致生产系统水膨胀,或因水量限制导致洗涤降锌效果不显著。而大量的洗涤水因含锌浓度低无法返回生产系统,只能作为重金属废水处理,造成了锌资源的浪费,增加了污水处理的负荷。因此,目前国内外许多企业只能将直浸渣长年堆放于防渗、防雨的场所,堆放成本高,环境风险大
带洗涤功能的隔膜压滤设备目前已在制糖[8]、钛白粉[9]、电解锰[10]等生产中得到成功应用,在对物料高
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