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威金斯型干式煤气柜调试与保压
.福建二安荣信项目技术总结.
威金斯型干式煤气柜又称卷帘型或PRC型干式煤气柜,最早由济南第三炼钢厂引进,具有吞吐量大、安全性能好、寿命长、日常维护及检修工作量少等优点,目前已广泛用于国内钢铁企业的转炉煤气回收体系中。
简介:威金斯型干式煤气柜由侧板、支柱、柜顶板、底板、活塞、T型挡板、密封橡胶膜、活塞调平装置、防风桁架、走廊及梯子平台等部件组成。柜外壳是由侧板、支柱、柜顶板、底板构成的一个固定圆柱形几何体。其内部有一个可活动的活塞,侧板与活塞之间的密封采用合成橡胶膜密封。在活塞的外侧与侧板之间设置一个中间段,为T型挡板,把密封橡胶膜分为2段,从而降低了煤气柜的整体高度并减小了密封橡胶膜的长度。气柜采用2段橡胶膜来密封,转炉煤气储存在气柜的底板、侧板、内外部(二段)密封橡胶膜和活塞所隔开的空间中,活塞随煤气量的增减而升降。煤气柜的最高储气压一般力为3.0kPa,煤气柜活塞浮起时的压力为2.5kPa,活塞与T挡板一起升降时柜内煤气压力约为3.0kPa。
福建二安机电工程有限公司自2002年成立起,致力于各式煤气柜的制作、安装工程。对威金斯型干式煤气柜的调试与保压方面,已形成稳定的方案,积累了丰富的相关经验。现对2010年承建的河北荣信8万立方转炉煤气进行总结及归结个体情况,汇总如下:
一.准备工作:
全面的卫生清理,特别是皮膜弯曲部位内的异物,以免在皮膜伸展过程中对皮膜损坏。在此次的皮膜安装过程中,就出现内部异物差点刮坏皮膜的现象,幸亏发现比较及时,才避免事故的发生。所以这点希望大家一定要落实到位。
全面检查各个焊缝,阀门,进行涂刷肥皂水试验。
气柜底部6个排水器工作正常,排水器内必须注满水。
确认活塞系统与柜底板、T挡板系统与下部托架之间浮动部位与固定部分彻底分开。
活塞内部水平测量装置内已注满水,排净管内空气且各水平尺调整至同一刻度位。
活塞防回转及调平装置的钢丝绳保持绷直,测量各钢丝绳张力,保证钢丝绳竖直方向受力基本相同。
柜容指示剂及柜位仪安装牢固可靠各项数据已归零。
气柜进出口盲板阀,蝶阀处于关闭状态。
气柜防雷接地设施安装符合要求。
二.气柜调试项目:
活塞水平测量:活塞在上升的过程中,通过观察记录活塞内部水平测量装置,及时调整活塞内部水泥配重块的分布,保证活塞处于水平状态。当相对方向的水平测量装置数值相差≤±30.0mm时,方符合要求。
活塞倾斜测量:活塞在上升的过程中,通过测量活塞与T围栏间间距,检测活塞倾斜。标准为数值相差≤±30.0mm。
T围栏倾斜测量:活塞和T围栏在上升的过程中,通过测量侧板与T围栏间间距。检测T围栏倾斜。标准为数值相差≤±30.0mm。
活塞旋转测量:活塞在上升的过程中,选定测量点与基准线,测量活塞旋转数值,最大与最小数值相差≤50.0mm为合格。活塞旋转会对内膜产生扭曲现象,如果旋转过大,一定程度上使皮膜产生应力,撕裂皮膜。
T围栏旋转测量:活塞和T围栏在上升的过程中,选定测量点与基准线,测量T围栏旋转数值,最大与最小数值相差≤50.0mm为合格。和活塞旋转一样,T围栏旋转过大,也可能撕裂外膜。
密封间距测量:活塞在上升的过程中,测量密封间距。标准为内密封间距±145.0mm、外密封间距±120.0mm。
柜内压力测量:活塞和T围栏在上升的过程中,记录活塞人孔处U型压力计。主要检查活塞动作压力、活塞浮起200立方米的压力、活塞浮起3000立方米压力、T挡板上浮后压力、放散阀开启前压力。
煤气自动放散阀的调试:活塞升降前,先手动绞车开启放散阀,检查其是否正常,关闭后用肥皂水检查无泄漏。在活塞和T挡板上升过程中在4个放散阀顶杆下各放置1块橡皮泥,当所有泥团接触被压扁后,及时停止测量泥团厚度,根据测量数值,及时调整顶杆尺寸,使其达到基本一致。煤气自动放散阀为煤气柜运行期间连锁控制的最后一道安全保障,所以自动放散阀的调整一定要到位,保证至少同时自动顶开3个放散阀。
活塞快降实验:活塞从25米开始下降,下降速度逐渐增加,达到试验最大速度。下降至约5米处,活塞保压稳定。
运行要求:活塞下降速度大于或等于设计速度,整个行程无振动及异常响声、T挡板限位导轮能顺利通过导板。
三.气密性实验:
以上调试完毕以后,气柜进入保压气密性实验阶段:
本次 HYPERLINK / 煤气柜气密性试验计划设定保压数值为70000立方米。先用肥皂水检查接触煤气部分焊缝、密封膜螺栓连接处、各法兰连接处等的泄漏情况,对泄漏部位及时处理。待漏点处理完毕后,关闭 HYPERLINK / 气柜进出口盲板阀,并用肥皂水检查盲板阀及放散阀处有无泄漏,若有泄漏及时处理,直至无泄漏。提升柜容至70000m3,停止充气。在柜壁上设置刻度尺测量柜容变化,进行气密性试验。从第2天开始进行正式测量,测量在每天清晨太
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