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离子膜电解槽零极距改造及运行总结韩 松(中国石化股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂,山东 淄博 255411)摘 要:叙述了
离子膜电解槽零极距改造及运行总结
韩 松
(中国石化股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂,山东 淄博 255411)
摘 要:叙述了旭化成 NCH 电解槽改造成零极距电解槽的主要过程,介绍了零极距电解槽在运行管
理方面与 NCH 电槽的区别及所取得的效果。
关键词:离子膜电解槽;零极距改造;运行总结
中图分类号:TQ114.26+2
文献标识码:B
文章编号:1009-1785(2012)02-0005-02
Ionic membrane electrolyzer zero polar distance transformation
and operation summary
HAN Song
(SINOPEC Qilu Company Chlor-alkali plant,Zibo 255411,China)
Abstract: The main process of NCH ionic membrane electrolyzer zero polar distance transformation was introduced.The difference between the zero polar distance electrolyzer and NCH ionic membrane electrolyzer were introduced.
Key words: ionic membrane electrolyzer; zero polar distance transformation;operation effect
中 国 石 化 股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂
20 万t/a 离子膜烧碱装置引进日本旭化成公司 ML-
32NCH 型复极电解槽,该装置于 2004 年 10 月投产 运行。
随着运行时间的延长,槽电压逐渐上升,在进行 了第一批膜的更新之后, 换膜后的槽电压与开车初 期相比仍有较大差距,直流电耗居高不下,于是开始 关注电极活性损耗方面的情况并进行跟踪。 该公司 先后 2 次委托旭化成公司对电极进行了分析, 对其 剩余寿命进行判断,其中,2009 年 4 月的结果为:阴 极剩余氧化镍涂层约 29%;阳极剩余氧化钛涂层约
52%。 2010 年,电解槽陆续进入第二次换膜周期,出
于装置经济运行水平的考虑以及企业面临的不断增 加的节能减排压力,计划此次换膜一并更新电极。通
过对电极新方案的考查, 该公司决定先进行 1 台零
极距电解槽的改造试验。
1 零极距改造
1.1 设备部分
(1)单元槽的改造。与普通的 NCH 单元槽相比, 零极距单元槽在结构上并未做任何改动,只是在阴 极侧增加了弹性镍网和活性细网并加以固定。 改造 的大致过程为:买入电极→单元送至加工厂加工→ 运输回厂→组装开车。
阳极侧施工工序:清理槽框密封面→剔除旧电
极网→打磨焊点→铺上新极网→摆正位置并找平→
排焊机点焊固定→质量检查。
阴极侧施工工序:
清理并打磨槽框密封面→极
网打磨整形(如果有必要)→铺上弹性软网→将弹性
[作者简介]韩松,中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂烧碱车间。
中国氯碱2012 年第 2 期6网焊接固定在旧电极上→用辊子将弹性网辊压以保证平整度→铺上活性细网并整形铺平→用镍条沿
中国氯碱
2012 年第 2 期
6
网焊接固定在旧电极上→用辊子将弹性网辊压以保
证平整度→铺上活性细网并整形铺平→用镍条沿细 网四周压焊固定→边缘修剪→质量检查。
(2)极化整流装置。零极距电解槽活性阴极的主 要 成 份 是 氧 化 钌 , 不 耐 反 向 电 流 , 因 此 , 需 要 增 加
1 套极化整流装置,在停车初始,提供 150 A 的极化
论计划降流停车还是连锁停车, 一旦电流降到零,
极 化整流器就应立刻自动开启 , 保持 150 A 运行
期间盐水切换为稀释盐水并将流量保持在
15 min,
33 m3/h,碱循环量保持在 17 m3/h。 之后,极化整流器
停止运行,稀释盐水继续提升流量到 42 m3/h, 碱仍 保持 17 m3/h,以上状态保持至少 50 min 以确保游离 氯和酸性盐水从电槽中置换干净, 之后可以按正常 的操作程序进行排液、洗槽。
如果极化电流不能按要求投入, 阴极活性涂层 会被快速消耗掉。 停车时间超过 8 h,也需要进行排 液、洗槽。
(3)连锁。 零极距电槽增加了“单槽氯气氢气压 差极限报警—单槽停”的连锁;单槽停车后,盐水和 循环碱流量的调节增加逻辑自动控制。
2 需要注意的问题
(1)单元槽经过五六年的运行后,其正负半区两 端的牺牲电极通
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