发明专利-安徽劳模创新工作室.pptVIP

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卫平宝创新工作室 创新工作室工作情况简介 制 作:姜哲 单 位:当涂发电有限公司 时 间:2016年05月13日 工作室简介 随着大容量机组的增加和电网调度自动化程度的日益提高,对火电机组的自动控制品质也提出了更高的要求,以卫平宝创新工作室为牵引,结合#1、#2机组协调控制系统深入优化工作,以优化运行参数至设计值为目标,引导小组成员深思钻研,深挖潜力,通过优化工作,提升系统自动控制水平,实现机组深度经济运行,助力技术人员实战成长,服务企业技术处效益。工作室以务实、优化、钻研、创新为工作理念,以卫平宝为带头人,以王金龙、郭猛、张亚丹、姜哲为成员,均为大学本科及以上学历,从事火电机组热控专业工作的一线员工,平均年龄30周岁,是一支极具创造力、活力、钻研力的团队。 工作室创新成果 1、工作室技术创新成果 持续开展#1、#2机组协调控制系统优化工作,着重于环保方面技术改造。 2、工作室管理创新成果 每月进行一次学习角活动,每个季度召开季度例会,形成季度会议纪要,以便“积累、总结、创造”。 3、组织工作室成员挖掘技改项目中的创新点,申报科技专利。目前已授权5项专利,其中发明专利1项,实用新型4项。 4、组织工作室人员总结工作中的亮点,编写并发表科技论文数篇。 工作室技术创新成果 卫平宝创新工作室专注于#1、#2机AGC与协调控制系统优化工作,通过创新工作室小组不断研究讨论,完成1、2号脱硫吸收塔PH值控制策略优化;完成1、2号机组#1、#2、#3高加水位自动控制策略优化和参数优化,并完成扰动试验,控制精度显著提高,多次完成#1、#2机AGC指令与功率信号比对工作,联系继保专业完成#1机发电机功率变送器更换与校验工作,增加#1机AGC指令信号质量判断功能,通过开展AGC与协调优化,使AGC精度考核明显降低。 举例1:#1机组脱硫吸收塔PH值控制策略优化 ※ 优化前脱硫吸收塔PH值控制系统现状分析 原控制系统采用串级控制方案,主控制器设定值为pH值设定,实际值为pH实际值(三取中),输出为浆液流量控制值,并作为副调节器设定值,副调节器实际值为浆液实际流量,输出为供浆调节门开度指令。主副调节器均采用定参数运行。该方案在控制过程中存在问题,如流量不准,变煤种适应性差,变负荷适应性差,供浆管道易堵塞,PH值控制准确性差、动态偏差较大等。对脱硫率的影响较大,不满足日益高要求的脱硫率和SO2排放要求。 举例1:#1机组脱硫吸收塔PH值控制策略优化 ※优化后变负荷时PH值控制趋势图 1-#1机组负荷,2-PH值PID控制状态,3-FGD入口烟气SO2浓度,4-石灰石浆液供给调节阀阀位,5-吸收塔浆液PH值,6-吸收塔浆液PH值设定值,7- FGD出口烟气SO2浓度,8-石灰石浆液供给流量。 优化后效果分析(1) 如图所示:优化后的PH值控制控制更加精确,波动幅度较小,#1机组负荷从560MW降至350MW,浆液PH值实际值与设定值最大偏差为0.08,说明在异常工况下,PID调节器能将浆液PH值控制在合适范围内。变负荷过程中,烟气流量及烟气温度随之变化,通过前馈作用减小其对脱硫率的影响,通过pH值控制前馈作用、变参数控制策略的优化,并简化控制回路,采用单回路+前馈+变参数控制,可提高PH值控制精度,在不考虑其他因素情况下(含硫量等非控制因素),将脱硫率控制在92%以上。 举例2:#1机高压加热器液位自动控制优化 ※ 优化前高压加热器液位自动控制现状分析 对#1机组进行高压加热器液位自动控制系统定期扰动试验, #1机组运行负荷420WM至520WM区间,高压加热器液位自动控制品质较差,其中#1高加液位实际值与设定值最大偏差为39mm,#2高加液位实际值与设定值最大偏差为28mm,#3高加液位实际值与设定值最大偏差为38mm,且易出现振荡波动,使调节阀频繁动作。高加水位控制在设定值附近意义十分重大,如控制不好,高加水位高会造成高加解列,影响机组经济性,甚至可能造成汽轮机叶片损坏严重影响汽机安全,水位过低则抽汽来的蒸汽直接排至凝汽器,造成能量损失,对经济性不利,所以高加液位控制品质劣化将直接影响机组安全经济运行。 举例2:#1机高压加热器液位自动控制优化 ※优化后趋势图 图中:1-#1高压加热器液位实际值,2-#1高压加热器液位设定值,3-#2高压加热器液位实际值值,4-#2高压加热器液位设定值,5-#3高压加热器液位实际值,6-#3高压加热器液位设定值,7-#1机组负荷 优化后效果分析(2) 如上图所示:高加液位控制系

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