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在1100℃~1300℃的高温下,浸出渣中的锌、铅、铟、锗等有价金属(主要呈氧化物状态,部份呈硫化物状态存在)被一氧化碳还原为金属而挥发进入烟气,在烟气中被氧化成氧化锌等,随烟气离开挥发窑,被收集在收尘器内。主要化学反应如式(1)~式(9): 在料层内: C+O2=CO2 (1) CO2+C=2CO ( 2) ZnO+CO=Zn↑+CO2 (3) ZnO+C=Zn↑+CO (4) Fe2O3+CO=2FeO+CO2(5) FeO+CO=Fe+CO2 (6) ZnO+Fe=Zn↑+FeO (7) 在料层上空: Zn(气)+1/2O2=ZnO (8) CO+1/2O2=CO2 (9) 20世纪80年代以来,许多直接炼铅工艺得到广泛研究,近年已在工业生产上得到完善与发展。传统工艺有被硫化铅精矿直接熔炼法完全取代的趋势。 烟气制酸工艺 当SO2<1.5%时,采用烟气脱硫(FGD)。 当SO2在2.0%~3.5%时 ⑴非稳态转化制酸+尾气处理 ⑵ TopsoeWSA法 当SO2在3.5%~5.0%时,一转一吸+尾气处理 当SO2>,5.0%时,两转两吸 二氧化硫氧化的工艺流程,根据转化次数来分有一次转化、一次吸收流程(简称“一转一吸”流程)和二次转化、二次吸收流程(简称“两转两吸”流程)。 “两转两吸”流程优缺点 ①最终转化率比一次转化高,可达99.5%。因此,尾气中二氧化硫含量可低达0.01%~0.02%,比“一转一吸”尾气中二氧化硫含量降低5~10倍,减少了尾气烟害。 ②能够处理SO2含量高的炉气。以焙烧硫化矿为例,SO2起始浓度可提高到9.5%~10%,与一次转化的7%~7.5%对比,同样设备可以增产30%~40%。 ③“两转两吸”流程多了一次转化和吸收,虽然投资比一次转化高10%左右,但与“一转一吸”再加上尾气回收的流程相比,实际投资可降低5%左右,生产成本降低3%。由于少了尾气回收工序,劳动生产率可以提高7%。 ④由于增设中间吸收塔,转化气温度由高到低,再到高,整个系统热量损失较大。气体两次从70℃左右升高到420℃,换热面积较一次转化大。而且炉气中以入含量越低,换热面积增加得越多。 ⑤两次转化较一次转化增加了一合中间吸收塔及几台换热器,阻力比一次转化流程增大3.9~4 .9 kPa。 某厂制酸生产实践 净化工序 原空塔循环塔采用大连金山JW150-125-400型离心泵,Q=203m3/h,随着系统的增产,空塔循环泵上酸量明显感觉不足,造成空塔后烟气温度超标,最高时达到84℃,远远超过工艺控制标准≤75℃,后改用大连华能HC150-315A,Q=300m3/h,既增加了流量,又节约了电耗。 对空塔进口工艺管道进行了改造,将Φ2000管道缩径为Φ1600管道,强制通过喷淋雾区,减少气体短路。 电除雾器原用一级塑料、一级铅电雾,后全部改为导电玻璃钢电雾(阳极管为六角蜂窝状),并且增加了一组玻璃钢电雾(120管),使电雾内气速由1.32m/s降至0.88m/s,保证了除雾效率。 2000年8月在电除雾后增加投产了一套玻立登除汞装置,采用氯化除汞技术,年产甘汞近4吨,既保证了成品酸的质量,又解决了汞污染的问题。 干吸工序 干吸捕沫装置最初采用人工铺装的F46丝网抹沫器,上面采用活动栅板压放固定,这种人工铺装方式易造成气体短路,带沫严重,后改用江苏新宏大公司生产的专利产品——抽屉式捕沫器,这种捕沫器装填方便,清洗容易,结构紧凑,不易形成气体短路,捕沫效果良好。 干吸循环槽由原来的立式循环槽改为卧式循环槽,解决了立式循环槽受力不均造成衬里开裂易渗酸泄漏的问题。同时在改造期间借鉴目前部分厂家在使用的一槽共两塔的原理,实行不停产改造,减少停产时间近2个月,为公司节约资金上千万元。 循环水工序 净化、干吸酸冷器采用的是进口的板式换热器,对水质要求较高,而循环水系统受外界环境影响水质波动较大,板间结垢、堵塞情况较多,影响系统稳定生产。99年起引进江苏武进首诺霞峰有限责任公司水处理净化技术,加强了对循环水监测、监控与管理,有效的保证了水质的稳定。 改冷水泵直接上塔,原净化冷却水由冷水泵打出经净化板式换热器再到热水池,由热水泵打上塔再回冷水池,后在冷水泵回池水管道上和热水上塔管道之间直
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