低温省煤器在“W”型火焰锅炉上的应用.docVIP

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低温省煤器在“W”型火焰锅炉上的应用

低温省煤器在“W”型火焰锅炉上的应用   刘启亮 张宪东 赵旭   (国电菏泽发电有限公司,山东 菏泽 274032)   【摘要】:为进一步降低排烟热损失,深度挖掘节能潜力,本文针对300MW“W”型电厂锅炉的实际运行特性,结合低温省煤器在“W”锅炉上的应用,探索出了优化运行方案,收到了良好的经济效益。   【关键词】:W型锅炉;低温省煤器;经济性   1 概述   排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,排烟温度越高损失越大,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%。同时,排烟温度的升高,对于湿法脱硫系统的运行也带来严重安全隐患。为此,结合本单元“W”型火焰锅炉实际运行工况,设计采用低压低温省煤器以降低排烟温度,减少排烟损失,增强机组运行安全经济性。   2 方案设计   由于低温省煤器的传热温差低,因此换热面积大,占地空间也较大,综合考虑磨损、腐蚀、堵灰及空间布置等各种因素,决定将该省煤器安装在除尘器出口吸风机入口处,其水侧连接于汽轮机回热系统的低温凝结水系统(如图1所示:低温省煤器系统简图)。   3 低省系统运行及优化   3.1 原设计运行方式   原设计是低温水经过变频给水泵加压后经过A、B侧低温省煤器加热汇入#5低加入口(如图1所示),借助调节门和变频泵自动可以实现运行参数的自动调节,达到低省设计运行参数(如表1)。运行一段时间后,发现变频泵电机(电机型号为Y2-280M-4)的电耗,抵消了相当一部分余热利用所带来的的效益。   3.2 运行方式优化   将变频给水泵停止运行,全开低省进水旁路门,依靠凝结水压力及#6、#7、#8低加间的压差,使部分凝结水流经低省,流量和温度由低温水和高温水调节门控制,结果表明,此种运行也能实现节能目标,基本达到原设计运行参数(如表2示)。   4 低省运行注意事项   4.1 低压省煤器的低温腐蚀   由于低省布置在尾部烟道内,容易产生低温腐蚀,我们在技改过程中选择耐腐蚀的不锈钢材料,运行一年来,腐蚀现象不明显,运行效果良好。   4.2 低省受热面管的积灰   采用声波吹灰器,对受热面进行科学吹灰,以消除和减轻受热面管的积灰问题。   低温省煤器的换热面管采用高频焊翅片管,与普通光管相比,翅片管传热性好,因此可减小低温省煤器的外形尺寸和管排数,减少烟气流动阻力。   但是高频焊翅片管易于积灰。其积灰的程度与煤灰特性及烟气流速有关。因此在设计时可适当提高烟速(对于除尘器前布置的低温省煤器,烟气流速推荐10 m/s左右,对于除尘器后布置的低温省煤器,烟气流速推荐15 m/s左右)。选择合适间距的翅片管以减少省煤器管壁积灰。在低温省煤器管排间将设置蒸汽吹灰器。对于低温省煤器在布置上必须考虑可拆卸的形式,并在低温省煤器上设置水清洗系统,利用机组停运期间进行水清洗。   4.3 烟道的防腐   由于烟气运行温度较低,需要对低温省煤器后的烟道考虑防腐措施,初步考虑采用耐硫酸碳钢,对烟道的造价会提高约20%。   5 经济性分析   增设低温省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,这是在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量,它以一定的效率转变为电功。这个新增功量要远大于排挤抽汽和汽机真空微降所引起的功量损失,所以机组的经济性是提高的。另外,运行优化后,节省了低省变频给水泵运行电耗。对于300MW机组,供电煤耗一般下降1.0~1.5g/kwh。其次,低省运行后有助于降低脱硫系统的水耗。加装低温省煤器后,可取消脱硫系统的喷水降温装置或事故(喷淋)降温装置,实现脱硫系统的深度节能。   6 综述   自低省投运以后,可大大降低排烟温度,降低了供电煤耗,保证了脱硫岛系统的安全高效运行,实现了系统设备的深度节能,达到了“节能减排”,提高经济效益的目的。   参考文献:   [1] 康晓妮.320MW锅炉加装低温省煤器的经济性研究「J」.热力发电,2012(5)。   [2] 刘鹤忠.连正权.低温省煤器在火力发电厂中的应用探讨「J」.勘测设计,2010(4):32—38。   [3] 国电菏泽发电有限公司.国电菏泽发电有限公司300MW集控运行规程.国电菏泽发电有限公司技术资料,2013   作者简介:刘启亮(1982—),男,山东菏泽人,工程师,工学学士,现从事发电厂集控运行方面的工作   联系方式:山东省菏泽市开发区光明路1号国电菏泽发电有限公司发电部,邮编:274032,

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