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降低硬线系列钢中氧含量生产工艺攻关结题报告
1、项目现状
硬线钢主要用于生产碳素结构钢丝、胎圈钢丝、钢丝绳、弹簧、钢芯铝绞线、预应力钢丝和钢钉等,钢水纯净度要求高。目前我厂在生产硬线系列品种钢时,钢水氧含量控制不稳定,波动大,造成成品钢氧含量超标,制约我厂硬线钢的产品质量。拟通过生产工艺攻关,控制硬线钢过程氧含量,从而达到提高钢水纯净度降低成品钢氧含量的目的。
2、可行性分析
(1)2011年硬线平均氧含量45ppm,最大126.1ppm,最小13.7ppm,说明生产过程控制不稳定,通过生产工艺优化来控制炼钢过程氧含量,从而达到降低成品钢中氧含量提高钢水纯净度的目的;
(2)通过完善各工序生产工艺制度和生产工艺优化,可将硬线系列钢种平均氧含量控制在立项的40ppm以下,合格率≥95%;
(3)本次攻关仅为对各岗位生产工艺制度进行严格规范和合理改进,除去使用低铝预熔渣新增成本外,基本无须额外的成本投资。
3、主要工作
(1)转炉车间:
一方面根据转炉出钢碳氧积恒定的原则,提高出钢碳可降低钢水自由氧含量,另一方面加强出钢脱氧减少供精炼钢水氧含量。
= 1 \* GB3 ①采用高拉补吹冶炼,实现高碳放钢(C≥0.12%,P≤0.01%),提高转炉终点碳含量,3-9月转炉硬线钢终点碳含量如下:
由上图可以看出,3月攻关至今,转炉出钢终点碳在逐步提高,保证了供精炼钢水自由氧含量的降低;
= 2 \* GB3 ②放钢过程采用二次挡渣工艺,见渣抬炉,杜绝下渣;
= 3 \* GB3 ③出钢由起初的“石灰+萤石”渣洗工艺和“电石+碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺逐步改进为现在的“低铝预熔渣+萤石”渣洗工艺和 “碳化硅+硅钙钡”脱氧工艺,到精炼自由氧含量由最初的35ppm左右降到现在的20ppm左右。
= 4 \* GB3 ④根据出钢终点碳及下渣情况,灵活调整炉后脱氧剂的加入量。
(2)精炼车间:
第一阶段:
1-4月,受生产节奏及转炉石灰加入量不准确影响,进站钢水渣子结坨现象较多,造成精炼化渣困难、成渣速度慢、送电时间长,平均精炼时间为50min。
第二阶段:
6月至今,由于转炉低铝预熔渣的使用以及转炉提高氩前温度达标率,钢包初渣得到明显改善,精炼成渣速度加快,平均精炼时间缩短至40min。
同时精炼炉严格执行工艺规程,采取了以下措施:
= 1 \* GB3 ①钢水至精炼实行全程吹氩,保证前期夹杂物的上;
= 2 \* GB3 ②同时对精炼渣进行严格控制,制定合理的供电制度及造渣制度;
= 3 \* GB3 ③选择“电石+碳化硅”进行脱氧及加强脱氧剂加入制度保证脱氧快速有效;
= 4 \* GB3 ④充分脱氧延长精炼白渣时间,保证精炼结束后的喂丝终脱氧效果及软吹时间达标。
(3)连铸车间:
= 1 \* GB3 ①合理增强连铸机对钢水的全保护浇注效果防止污染,二次氧化;
= 2 \* GB3 ②中包过热度控制在15-20℃,保证连铸拉速恒定及精确控制结晶器液面,避免钢液卷渣形成大型皮下夹杂;
= 3 \* GB3 ③对中包寿命进行攻关,中包寿命由以前的15小时提高到20小时;
= 4 \* GB3 ④减少中包耐材侵蚀导致钢水中夹杂物的增多,稳定降低连铸坯氧含量。
4、应用情况
攻关实施阶段分钢种氧含量情况如下表:
钢种
生产炉数
检验炉数
合格炉数
合格率
平均[O]ppm
9月
70A1
82
9
9
100%
25.1
C72DA
26
6
6
100%
29.1
8月
45A1
71
71
70
98.6%
42.1
60#
34
34
34
100%
38.0
70A1
30
30
30
100%
37.3
C72DA
5
5
5
100%
35.3
7月
70A1
8
8
8
100%
27.7
SWRH72A
3
3
3
100%
18.6
C72DA
23
15
15
100%
35.2
6月
60#
53
43
43
100%
33.3
70A1
36
36
33
92%
36.1
C72DA
21
20
19
95%
38.7
SWRH72A
21
21
17
81%
45.6
4月
45#
102
83
72
86.7%
48.2
60#
121
121
121
100%
39.2
3月
45#
92
52
43
83%
44.7
60#
40
40
40
100%
39.9
注:5月未生产硬线钢种
从上图可以看出,1-9月硬线系列钢种平均氧含量明显呈下降趋势,从6月起,连续4个月实现攻关初期设定的40ppm的目标。
5、效益计算
(1)有形效益
2011全年硬线质量异议总量为512.282t,赔偿金额为92766元。本攻关自3月起实行至8月,各硬线钢种均无质量异议出现
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