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混凝土现场施工的塌落度控制
作者:gzxwd@126.com
[摘 要] 混凝土的现场搅拌受客观因素影响较大所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。作者就对下料精度,骨料的含水量变化及现场施工操作等方面,对混凝土塌落度进行了分析 。
[关键词] 混凝土 现场搅拌 塌落度 控制
1、引言
随着建筑业的不断发展和进步,混凝土已广泛应用于建筑业的各项施工。特别是大型搅拌站的出现,已能准确地供应各种类型、各种强度的优质混凝土。但在离搅拌站较远、用量较少或交通运输不是很方便的地方进行混凝土施工时,大型搅拌站还是不能发挥它的种种优势。只能在现场用搅拌机进行现场搅拌。混凝土的现场搅拌受客观因素影响较大。其中包括:下料没有搅拌站的专用设备,下料精度低;骨料多为露天堆放,均有一定的含水量,其含水量的大小随气候、季节而变化;混凝土搅拌机械化程度低,混凝土质量随机性较大。所以,在混凝土现场施工中,如何对混凝土进行有效的、严格的质量监控,就成了首要之事。其中最常用的方法,就是对现场搅拌的混凝土进行塌落度测试,从而鉴定混凝土的流动性、粘滞性及和易性。
例如,香港屯门排污管工程的蛇口管段拼接现场,在管段接头外包混凝土的施工中,就充分体现了对现场混凝土拌和物的塌落度控制的重要作用。管段接头外包混凝土采用C40混凝土,标准配比塌落度为10cm,实验室配合比见“表——1”
表——1 接头外包混凝土实验室配合比
水泥
砂
粗骨料
粉煤灰
水
外加剂
5-10
10-20
SUPER
HYCOL
25.5%
74.5%
100
238.4Kg
84.6Kg
247.6Kg
33.3Kg
52.3Kg
888g
317g
开始施工时,由于工人的操作不熟练,骨料含水率测试采样不准确,下料称量精度低等原因,造成混凝土拌和物的塌落度合格率严重偏低。在开始施工的前四天,共做了15次塌落度实验(详见“表——2”),平均合格率仅为59.3%。严重影响了混凝土生产的质量、降低了生产率,造成材料浪费。
表——2 前四天塌落度实验结果
项
日 目
期
抽样
次数
抽样结果
(cm)
标 准
塌落度
合格
数
合格率
%
平 均
合格率
%
备注
第一天
5
13、10、7、11、10、
8-12
3
60
59.3
第二天
2
14、9
1
50
第三天
3
11、7、9
2
67
第四天
5
10、15、9、6、11
3
60
经过总结和探讨后,发现了如下几点主要原因,导致了塌落度产生偏差。
搅拌用水,采用定型水箱标定标尺,工人通过读标尺来加水。工人操作不熟练,加水不准确。从而导致了塌落度产生偏差。
混凝土拌和骨料露天堆放,受气候影响,表层和里层的含水率相差很大。做含水率测试时,表层取样较多,造成含水率测试结果不准确。从而影响了施工配合比调整的准确性,导致了塌落度产生偏差。
下料时,混凝土拌和材料的下料精度较低。特别是粉煤灰,因出厂的包装重量误差太大,而下料时又直接按包装袋上的重量下料,从而使粉煤灰的下料精度远远偏离了规范要求,导致了塌落度产生偏差。
对此,在施工现场对存在的问题采取了必要的整改、补救措施:重新校对并调整了水箱的标尺,加强了对操作工人的培训。做含水率测试时,对骨料进行科学取样。使其表层和里层进行充分混合后再取样,保证含水率测试的准确性。另外,由一名工程师在现场跟班,直接负责下料称量,控制塌落度。通过以上处理后,混凝土拌和物的塌落度测试合格率得到了明显的提高。在连续五天的实验中,共做了17次塌落度实验(详见“表——3”),平均合格率高达95%。
表——3 连续五天塌落度实验结果
项
日 目
期
抽样
次数
抽样结果
(cm)
标 准
塌落度
合格
数
合格率
%
平 均
合格率
%
备注
第一天
5
12、10、9、11、10、
8-12
5
100
95
第二天
2
11、9
2
100
第三天
3
11、8、9
2
100
第四天
4
10、13、9、8、11
3
75
第五天
3
9、10、11
3
100
二、讨论:
实践证明:混凝土施工中,在一定的配合比下,混凝土拌和物的塌落度大小与用水量的大小成正比。故,工人操作不熟练而引起的加水不准确及含水率测试结果不准确,都直接影响了每拌混凝土的实际加水量,导致了塌落度产生偏差。同时,当骨料的含水率测试结果偏低时,则实际的下水量增大,实际的骨料用量减少。也导致了塌落度产生偏差。
从“表——1”的配合比中可知,粉煤灰的比重较大,占水泥用量的33.3%。同时,该配合比中使用了高强减水剂,大大降低了标准稠度的用水量。因此,粉煤灰的用量不准,直接影响了混凝土的塌落度。因为,在一定的配合比中,当粉煤灰的比
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