阀门全关故障处理分析报告.docVIP

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106-FV-10302阀门全关故障处理分析报告 一、故障现象描述 2014年5月17日,01:34:47.616毫秒,106-FT-10303(106-E103A入口流量)触发低低联锁信号;01:34:47.816毫秒106-FT-10302(106-E103A入口流量)触发低低联锁信号。从趋势图来看,5月17日的01:34:47时,混氢流量106-FT-10302/10303突然从230000NM3/Hh降到88188NM3/H(联锁值 二、故障出现的原因 106-FV-10302为FISHER阀门,585C型气动活塞双作用执行机构,配DVC6010智能定位器。带377 TRIP VALVE和储气罐。故障类型为FC。 根据阀门类型,出现调节阀关闭的原因有: 1、仪表风气源压力小于377 TRIP VALVE的设定值,储气罐内风压经377 TRIP VALVE动作,关闭调节阀; 2、定位器故障,导致阀门关闭; 3、定位器反馈杆脱落或者行程传感器故障,导致阀门误动作; 4、控制回路故障,系统断电; 5、控制器输出电流小于4mA,导致阀门关闭。 三、故障检查、处理的过程及原因分析 故障检查过程: 1、检查调节阀的仪表风压力,无泄漏,仪表风压为0.4MPA,为正常风压; 2、检查回路电压,电压稳定,为24.1VDC; 3、检查回路电流信号,一开始检查时,定位器串电流表测量回路电流信号为0.06mA,测量多次,仍然为0.06mA;在机柜间接线端进行测量,断开闸刀开关,闸刀开关前端电压值为24.3VDC,供电正常。断开闸刀后,第一次直接测量闸刀开关前回路电流,电流值为0.02mA。再次测量,电流值指示为18.89mA(控制器的阀位输出为93%,对应的电流值为18.88mA。)再次通过定位器串电流表测量回路电流信号时,测量的电流值为18.89 mA。 4、使用375手操器对定位器参数进行查看与操作,读到定位器的电流值为0.06mA,使用375对定位器进行阀位调校时,375提示电流值小于3.8mA,无法操作。 5、控制室再次改变阀位信号输出,回路电流能对应相关阀位,但定位器没有输出相应的风压值,阀门无动作。 6、脱开手轮控制后(阀门故障后使用手轮控制),控制室及使用信号发生器给定位器开关信号,定位器没有输出,阀门无法动作。 7、反馈杆连接正常,无松动、脱落。 处理过程: 1、阀门切旁路,更换阀门定位器。 2、检查回路电流及阀位输出信号的对应关系,线性良好,电压稳定; 3、检查机柜接线端子、接线箱接线端子、信号电缆,均正常,无接线松动、端子氧化的现象; 3、安装新的DVC6010定位器,设定参数并进行自整定; 4、整定完成,与控制室核对阀位信号,线性良好,阀门定位器安装完成,阀门正常投用。 原因分析: 1、通过检查,可以排除仪表风压过低导致阀门关闭的原因; 2、各接线端子紧固,无氧化、进水现象,排除电缆原因导致的回路失电; 3、回路电压稳定,无波动,排除系统断电的原因; 4、控制器输出电流与阀位信号对应,线性良好,但不排除控制器在输出故障电流后恢复正常的现象; 5、通过检查,行程传感器正常,排除传感器异常的原因。 图一 6、主要原因在于定位器故障,因为: A、在开始使用万用表串接定位器测量回路电流时,无法测量到电流,可能是定位器出现内部阻抗开路导致; B、375手操器无法读出定位器的电流值,电流值一直保持在0.06mA(见下图二);说明定位器一直保持低电流; 图二 375手操器读取新定位器的接收的电流值为回路电流值(见图三)。这种现象说明定位器的印刷电路板存在问题,无法接收回路电流(输入的电流信号)。由于当天晚上打雷,存在雷击损坏电路板的可能。这就是为什么阀门会全关,且给信号阀门无法动作的原因,因为定位器一直接收到0.06mA的电流值,所以定位器一直输出最小阀位,导致阀门全关,对任何给定信号没有反应。 图三 四、处理结果及建议 1、更换阀门定位器后调节阀控制正常; 2、为了防止控制器输出不稳定的电流,建议将控制器的输出电流值引入DCS,并做趋势图,记录控制器的输出电流; 3、将故障的DVC6010定位器寄回FISHER阀门公司,做进一步的分析,找到定位器故障的具体原因。

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