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降低锅炉“四管”泄漏次数的控制措施
QC小组名称:运行二班QC小组
日 期:2008年01月18日
一﹑小组概况:
小组简介
小组名称
运行分场
二班QC小组
注册时间
2005年8月
注册号
2005—068
小组人数
8
本次活动课题名称
降低锅炉“四管”泄漏次数的控制措施
活动时间
2007年1月-2007年10月
小组类型
现场型
指导老师
刘智勇
活动次数
9次
接受TGM教育情况
TGM教育培训人均累计65课时/年
[表一]小组简介表
小组成员名单
姓名
性别
年龄
文化程度
职称/职务
组内分工
刘志壮
男
35
本科
班长
组长
田小峰
男
30
本科
助工
检查﹑实施
刘智勇
男
36
本科
副班长
实施
王永利
男
36
本科
助工
检查﹑记录
马高明
男
25
本科
工程师
实施
闫瑞
男
31
本科
助工
实施
邵鹏
男
27
专科
助工
实施
李玲
女
27
专科
助工
实施
[表二]小组成员组成表
二﹑设备简介:
大唐长春第二热电有限责任公司现有5台机组,总装机容量100万千瓦,锅炉型号为HG670/140—YM14,且3、4、5号机组为二期新投产机组。自1991年一期1号、2号机组投产至今,因锅炉受热面超温,磨损,高温腐蚀等原因,“四管”爆破,泄漏事故时有发生,锅炉受热面频繁泄漏甚至大面积的爆管,严重影响机组的安全运行。仅2003年1号、2号机组共发生“四管”泄漏10次,其中,因焊接工艺的缺陷而引发爆管2次,因金属材质缺陷引发爆管2次,超温爆管3次,受热面因烟气磨损减薄爆管4次,由其在冬季供暖时期爆管的次数居多,占到全年爆管次数的60﹪以上,在损失上网电量严重威胁锅炉安全经济运行的同时,给春城百姓的供暖也带来了极大的不便。2003年中国大唐集团对所属电厂机组的可靠性统计显示,锅炉四管泄漏占锅炉事故的72.04﹪,而锅炉事故又占机组事故的44.18﹪,因此有效预防与控制锅炉“四管”泄漏势在必行。
三﹑选题简介:
力争大唐公司“一流火电厂
力争大唐公司“一流火电厂”称号
全厂目标
分场要求降低机组故障停机,实现零非停
分场要求
降低机组故障停机,实现零非停
设备完好,安全,经济运行,完成55亿发电量班组目标
设备完好,安全,经济运行,完成55亿发电量
班组目标
降低1、2号锅炉“四管”
降低1、2号锅炉“四管”漏泄故障频率
选定课题
锅炉“四管
锅炉“四管”漏泄情况频繁,严重影响机组负荷
现场情况
[图1]2003年至2007年1、2锅炉非计划停运统计表
[图2]2003年至2007锅炉4季度“四管”漏泄情况统计表
四﹑现状调查:
调查分析一:锅炉受热面超期服役,超温过热严重,如1号炉高温过热器(材质12CrMoV,φ38×5)已长时间地过热,可根据管子胀粗,,氧化皮(见图3)等情况判断是否长期过热.其他锅炉部分受热面也存在过热现象。对于高温过热器及高温再热器,由于该过热器管段内是较高的工质,受热面管材工作温度达最高,几乎接近受热面管材的许用温度极限。同时该段受热面长期受高温烟气的冲刷,氧化,超温现象严重,尤其是高温受热面的下弯头,在弯管过程中存在着管壁减薄和机械拉伤,强度大大降低。
[图3]一号炉高温过热器氧化资料图
调查分析二:风速测量不准,二次风含灰冲刷管壁。由于空气预热器积灰堵塞,热风中含灰量大,测量二次风速的笛型管常发生局部堵塞,导致风速测量不准,喷口与二次风箱之间连接处有缝隙,造成带灰二次风高速喷出冲刷磨损水冷壁。锅炉的二次风风速都在40m/s左右,甚至更高。而且热风温度远低于省煤器入口的烟气温度,金属磨损与烟速的三次方成正比,灰粒越硬磨损越严重,因此燃烧器喷口两侧一旦形成贴壁气流就佷容易发生磨损。
吹损点
吹损点
[图4]二号炉水冷壁被二次风吹损资料图
调查分析三:水冷壁水力吹灰器吹损,由于调压系统装置失控及检修质量不佳造成吹灰时,吹灰器进入炉膛距离调整不当,造成吹灰半径过大或过小,易吹损水冷壁管。
漏泄点
漏泄点
[图5]一号炉水冷壁被吹灰器吹损资料图
调查分析四:管壁长时间过热引起开裂,爆裂管破口(见图6)边缘为钝边,不锋利;破口裂纹长约100mm,最大宽度约9mm;破口附近沿管子轴向有较多裂纹,管子明显胀粗,其蠕变明显。运行参数如下:
额定蒸发量
设计压力
过热蒸汽温度
材料
规格
运行时间
670t/h
13.5MPa
540℃
12CrMoV
?42×6mm
4000h
裂口
裂口
[图6]二号炉高温过热器破口的宏观形貌
设计温度
℃
实际运行温度
℃
设计壁厚
mm
磨损或腐蚀mm
有效厚度
mm
最高许用压力MPa
省煤器
330
380
4.5
0.5
3.1
22.63
水冷壁
490
520
5
0.5
3.75
24.
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