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汽轮机调节系统故障分析与解决办法
2011年第2期
总第144期
冶金动力
ME1LLURGICALPOWER47
汽轮机调节系统故障分析与解决办法
刘业,祁玲,袁伟飚
(安阳钢铁公司动力厂,河南安阳455004)
【摘要】在汽轮机调试过程中,拉阀试验不正常,直接影响了汽轮机空负荷试车.通过查找原因并消除,汽
轮机空负荷试车得以正常进行,为机组投运创造了条件.
【关键词】油动机;拉阀试验;word505;涡伺阀;调节滑阀;错油门
【中图分类号】TK26【文献标识码】B【文章编号】1O06—6764(2011)02—0047—03
FailureAnalysisofRegulatingSystemofSteamTurbineandSolutions
LIUYe,QiLing,YUANWei—biao
PowerPlant.AnyangIronamp;SteelGroupCo.,Ltd.,Anyang,Henan455004,China)
【Abstract]Incommissioningprocessofasteamturbine,thepullvalvetestwasabnor—
ma1.Itdirectlyaffectedno—loadtrailrunofthesteamturbine.Thecauseswerefoundout
andeliminated.No—loadtrailrunofthesteamturbinecouldproceednormally,whichwasfa-
vorableforcommissioningofthesteamturbineset.
【Keywords]oil—drivenmachine;pullvalvetest;word505;vortexservovalve;regulating
slidevalve;pilotvalve
1前言
安钢140t/h干熄焦余热回收汽轮发电机组系
高温高压抽凝式,其型号为C25—8.83/1.27.
该机组于2009年5月底安装完毕.汽轮机静态
试验时,调节系统拉阀试验异常.正常情况下,当操
作W0rd505输入O~100%H,~阀位开度信号,电液转
换器输出0.25~0.60MPa的调节油压,油动机应该对
应0~40mm的行程.输人的阀位信号与油动机行程
成线性对应关系.而实际试验结果线性关系不正常,
拉阀试验不成功,热态调试无法进行,影响了整套机
组的投运.
2调节系统组成及工作原理
C25—8.83/1.27型汽轮机调节系统采用的是数
字电一液调节系统(DEH),主要由数字调节器
(word505E),电液转换器,液压伺服机构,调节汽阀
组成,见图1.其中液压伺服机构由调节滑阀,错油
门,油动机,启动阀等组成.其调节原理如下:调节器
接受转速传感器输人的转速信号,压力传感器输入
的抽汽压力信号,功率传感器输人的电功率信号以
及过程控制,辅助控制等回路输入的控制信号,解算
后输出标准电流信号给电液转换器;电液转换器接
受调节器输出的420mA标准电流信号,输出与输
入电流信号相对应的0.25~0.60MPa调节信号油
压;调节信号油压经液压伺服机构即调节滑阀,错油
门Ⅱ级放大,控制油动机活塞移动,通过调节杠杆,
改变调节汽阀的开度,调节汽轮机高压段,低压段的
进汽量,实现改变热负荷或电负荷的目的.
3原因分析
汽轮机在做拉阀试验时,当调试人员操作
word505输入阀位开度信号时,电液转换器接收
Word505的输出信号并将电流信号转变为调节油压
信号输出是正常的,证明word505和电液转换器工
作是正常的,不存在输入与输出信号失真问题,但对
应的油动机开度却不正常.拉阀试验数据及线性曲
线见表1和图2.
表1拉阀试验数据
冶金动力
METAI工URGICALPOWER
2011年第2期
总第144期
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图1汽轮机调节系统图图1汽轮机调节系统图
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阀位开度/%
图2输入阀位信号与高压油动机行程关系曲线
排除了word505及电液转换器的原因,问题就
集中在调节滑阀或调节汽阀的反馈装置上,通过分
析,可能存在以下原因:
(1)调节滑阀,错油门,油动机及调节汽阀的反
馈装置中的滑阀与套筒的配合间隙过小,使滑阀在
套筒中滑动时极易发生卡涩,造成滑阀动作不灵活
或不动作;滑阀,套筒的加工质量,加工精度存在一
定的缺陷,配合表面粗糙度过大.使滑阀在套筒中运
动时发生卡涩,造成滑阀动作不灵活或不动作;
(2)调节系统
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