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河南濮阳龙丰纸业
EH液压控制系统
0508.318T(GZPY.72
联 调实验报告
编制:__________________
校对:__________________
审核:__________________
上海置道液压控制技术有限公司
二OO九年月日目录
一、实验前的准备工作
二、实验时的工作条件
三、供油系统的性能测定
四、执行机构的性能测定
五、隔膜阀动作性能的测定
六、AST、OPC电磁阀动作性能的测定
七、实验结论
八、附录
1. 实验前的准备工作
1.1 EH部套安装就绪
1.2 油管路按要求联接
1.3 油冲洗
用冲洗块代替执行机构的伺服阀、电磁阀和电磁阀组件上的电磁阀。拆除抗燃油危急保安装置集成块上的二个节流孔,和所有执行机构上的节流孔。
然后进行一定时间的油冲洗,直到油样化验,达到清洁度合格为止。
1.4 EH部套的检查与复装
油冲洗合格后,检查和清点各EH部套,按要求装复,并用新的滤芯调换所有冲洗滤芯。
1.5 高压蓄能器首次充氮
利用充气工具对各高压蓄能器9.1MPa)按要求进行充氮。
1.6 EH的电器控制箱检查和测试合格,并具备通电与EH系统联动实验的条件。
2. 实验时工作条件
2.1 工作介质
FYRQUEL EHC抗燃液压油。
2.2 供油压力 14.5MPa
2.3 回油压力SYMBOL 163 \f Symbol \s 12 0.21Mpa
2.4 工作介质温度 30~58℃
3. 供油系统的性能测定
3.1 供油系统的所有压力开关、压差开关、温度开关等必须校验合格。
3.2 PH接线盒的接线必须进行检查复核合格。
3.3 控制块上一个溢流阀必须调整在合理的工作压力范围内。
4. 执行机构的性能测定
4.1 在所有执行机构处装置临时行程标尺。
4.2 建立AST、OPC油压。
4.3 给每一个伺服执行机构开启和关闭信号,使这些执行机构达到最大行程,并记录它们的实际行程,实验结果见表一。
4.4 通过阀杆活动实验电磁阀开启和关闭主汽门开关型)执行机构,使其达到最大行程,并记录实际行程,实验结果见表一。
4.5 实验所有执行机构的截止阀、逆止阀、伺服阀和卸荷阀的性能,实验结果见表一。
5. 隔膜阀动作性能的测定
正常运行时,EH油压为14.5MPa,透平油压为1.96MPa。当透平油压力跌到约[设计值0.65±0.1MPa] MPa时,隔膜阀开始打开;当EH油压为零时,透平油压升到约[设计值1.0±0.1MPa]MPa时,隔膜阀复位。实验结果符合产品设计要求。
6. AST、OPC电磁阀动作性能的测定
6.1 AST电磁阀动作性能测定
实验第一通道的其中一只AST,测ASP的油压应由原来约[设计值7.0±1.0MP]—MPa上升到约[设计值13.5MPa]MPa。
第二通道的其中一只AST,测ASP的油压应由原来约[设计值7.0±1.0MPa]—MPa下降到零,实验结果参见表二。
6.2 OPC电磁阀动作性能的测定
每实验其中一只OPC电磁阀,则OPC油压应由原来约[设计值13.5MPa]—MPa下降到零,实验结果参见表二。
7. 实验结论
试 验 员: 试 验 工 程 师:
试 验 日 期 : 试 验 日 期:
9. 附表
表一执行机构实验情况汇总表
油动机
代号
截止阀和逆止阀性能
理论行程
毫M
实测行程
[理论行程±1mm]
毫M
卸荷阀
性能
伺服阀
性能
电磁阀
性能
高主
96+6.4
髙调1
142+10
/
髙调2
142+10
/
中调1
60+6.4
/
中调2
60+6.4
/
中调3
60+6.4
/
中调4
60+6.4
/
低调油动机
132.2+6.4
/
实验条件:工作压力MPa
工作温度℃
工作介质磷酸酯型抗燃液压油
表二:电磁阀组件测试表
序号
测试工程
技术要求
测试结果
执行机构状态
AST
(MPa
OPC
(MPa
ASP
(MPa
1
OPC电磁阀通电
调节阀油动机应迅速全关。主汽阀油动机应保持原来开度
OPC1通电
OPC2通电
OPC1、2通电
2
A
S
T电磁阀失电
单个AST电磁阀失电
所有油动机调节阀与主汽阀)均保持原来开度,不受影响
AST1失电
AST2失电
AST3失电
AST4失电
二个AST电磁阀失电
所有油动机调节阀与主汽阀)均保持原来开度,不受影响
AST1、3
失电
AST2、4
失电
所有油动机调节阀与主汽阀)应迅速全关
AST1、2失电
AST1、4失电
AST2、3失电
AST3、4失电
四个AST电磁阀失电
所有油动机调节阀与主汽阀)应迅速全关
AST1、2、3、4失电
实验时实际工况: 系
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